四川省達川市水泥工業(yè)技改顯實效
改革開放20多年,該市水泥工業(yè)得到快速發(fā)展,到2000年底,全市水泥設計生產能力達230萬噸(含鐵道部川東水泥廠),生產企業(yè)20余家,直徑22米~3米機立窯31臺,小旋窯2臺。20余家水泥企業(yè)中,除鐵道部川東水泥廠兩臺旋窯外,其余均為機立窯,而且這些企業(yè)主要是“六五”、“七五”期間新建、擴建的,在建設中,由于資金短缺,企業(yè)科技意識差,只求小而全,不求大而精,造成設備不配套,水泥產量低,質量上不去,技術水平低,能源消耗高,環(huán)境污染嚴重,工廠建成后不能達產達標,經濟效益差等諸多問題,從而嚴重制約了該市建材工業(yè)的經濟增長。
為了推動達川市(原達川地區(qū))水泥工業(yè)的技術進步,治理污染,保護環(huán)境,節(jié)能降耗,增產增效,達川市建材工業(yè)總會根據市內水泥生產企業(yè)裝備現狀和技術水平,1996年初決定引進先進技術成果,逐步對老水泥企業(yè)進行技術改造,使水泥設計生產能力達產達標,環(huán)控指標達到國家標準,企業(yè)經濟效益逐年提高。于是,派人到江蘇省無錫市湖山建材集團公司(原江蘇省無錫市湖山水泥廠)考察,在考察的基礎上,1996年4月,組織區(qū)內20多家水泥企業(yè)的廠長、工程技術人員共40余人再次赴湖山考察學習,6月首次在大竹縣水泥有限責任公司(原大竹縣水泥廠)推廣應用,整個項目從編制項目建設書到項目竣工投產只用了3個月時間,試產并獲得一次性成功。
在此基礎上,他們又與江蘇鹽城科行公司進行合作,引進該公司的高效轉子式選粉機和靜電收塵器等產品,在水泥企業(yè)中推廣應用。
目前,KX改進型高效轉子式選粉機選粉效率已達85%以上,水泥生料臺時產量直徑183米磨機由8~10噸提高到15~16噸。直徑183米的熟料磨臺時產量由6~8噸提高到9~11噸。KTD集合式高壓靜電收塵器不受煙氣的溫度、濕度影響,不結露,除塵效果在995%以上,噸水泥電耗下降10千瓦小時以上。水泥實際生產能力已超過設計生產能力,均達產達標,經濟效益大幅度提高,環(huán)境污染得到有效控制,社會效益十分明顯,噪音降低,職工生活環(huán)境和廠內外環(huán)境得到較大改善。達川市建設水泥廠,2000年在“一控雙達標”中被四川省列為省控企業(yè),由于該廠對污染治理得較早,及時應用了水泥粉磨系統(tǒng)綜合節(jié)能新技術新設備,去年通過了省“一控雙達標”驗收,并獲達標企業(yè)。
達川市自推廣應用水泥粉磨系統(tǒng)綜合節(jié)能新技術后,水泥產量逐年增加,經濟效益顯著提高。1996年底該市水泥產量才90萬噸,到2000年底達到162萬噸,從9家水泥企業(yè)統(tǒng)計數字顯示,年新增產值3000多萬元,稅金350多萬元,利潤340多萬元,為達川市的經濟建設做出了貢獻。由于該會引進推廣應用水泥粉磨技術綜合節(jié)能新技術,環(huán)境保護成效顯著,2000年9月四川省達川市人民政府授予該會1999年度達川科學技術進步三等獎榮譽稱號,9名同志獲四川省達川市人民政府1999年度達川市科學進步獎證書。
由于該會推廣應用一系列治理污染、節(jié)能降耗新技術、新裝備取得明顯的經濟效益和社會效益,影響很大,以致周邊巴中地區(qū)和萬州區(qū)多家水泥企業(yè)及行業(yè)有關部門多次來該地區(qū)了解實際情況,于是該會又積極聯合這些地區(qū)有關部門和企業(yè)推廣一系列的實用新技術,也取得了顯著的效果。如巴中地區(qū)南江水泥集團公司,該廠技改前噸水泥綜合電耗在95千瓦小時以上,噸熟料煤耗在1150大卡左右,在該會介紹下,該單位先后與科行公司四次合作,引進了該公司兩臺改進型高效選粉機,六臺除塵器及一臺高效節(jié)能內循環(huán)烘干機。通過技術改造該廠噸水泥綜合電耗控制在79~82千瓦小時,噸熟料煤耗控制在900大卡左右,綜合入磨水分在2%左右,可謂成績顯著,效益喜人。
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