嘉興粉煤灰不再“輕舞飛揚”
煙囪見不到煙,地面干凈無塵;廠區(qū)樹木的綠葉顏色鮮艷,樹葉上根本見不到一般燒煤企業(yè)常見的那層煤灰,甚至連灰塵都不太多,這是記者在位于秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)的嘉興錦江熱電有限公司見到的情景。據(jù)了解,該公司自去年投入950萬元對傳統(tǒng)的除塵裝置進行技改后,不但大大減少了粉煤灰對環(huán)境的污染,而且通過銷售處理過的粉煤灰,年增經(jīng)濟效益300余萬元。
負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)保工作的帥昌林介紹,他們公司每年需要燃燒35萬噸至40萬噸的煤,所產(chǎn)生的煤灰量約有10萬噸。以前采用的是傳統(tǒng)的水膜脫硫除塵技術(shù),以濕化粉煤灰的辦法來達到除塵目的,但這種做法會使粉煤灰因含有過多水分而降低綜合利用價值,只能用于鋪設(shè)公路,每噸價格只有十幾元。而且這種方法的除塵率并不高,僅為97.9%,未能除盡的煤灰會通過煙囪排到空中形成影響空氣質(zhì)量的飄塵。附近老百姓經(jīng)常為此投訴說,洗好的衣服上總會留下一點一點的黑煤灰。
“如今就大不一樣了。”提起新改造的電除塵加脫硫塔裝置,帥昌林的語氣頗為得意。他解釋說,采用電除塵后,產(chǎn)生的粉煤灰能保持干燥,而干煤灰可成為生產(chǎn)水泥的基本原料,每噸市價可達45元左右,僅此一項,每年就可比原先增收300余萬元,而且除塵效果提高到了99.5%以上,把飄塵對周邊環(huán)境的影響降到了最低。
在廠區(qū),記者還發(fā)現(xiàn),在大型除塵裝置的末端有幾根管子通向運河對岸的一家水泥廠。工作人員魏峰明告訴記者,那是嘉興錦江建材有限公司,和熱電公司同屬錦江集團?!叭ツ赀M行技改時,集團在運河對岸投資8000萬元新建了這座年產(chǎn)100萬噸水泥的建材公司,熱電公司產(chǎn)生的粉煤灰全部通過這幾條密閉管道直接輸送過去,既節(jié)省了成本,又避免了粉煤灰在運輸過程中對空氣產(chǎn)生的二次污染?!倍\江建材公司副總經(jīng)理吳晨還告訴記者,因為粉煤灰具有一定活性,添加它后不僅能提高水泥質(zhì)量,而且還能提高生產(chǎn)效率,每臺機器每小時可多生產(chǎn)水泥3到5噸?!?
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