三一:改進涂裝工藝做好樁機“外衣”
“我們?nèi)绾翁嵘a(chǎn)品的質量?就是要讓客戶們用得放心,比如樁機的涂裝,這樣讓它保持五年、十年,這樣客戶才能選擇我們的產(chǎn)品,我們才能更好地回報社會?!边@是1月6日,三一重工董事長梁穩(wěn)根考察北京樁機時,對樁機涂裝工藝質量作出的評價。
油漆中心的自檢數(shù)據(jù)顯示,去年十月前入庫的旋挖鉆機幾乎都存在不同程度的色差問題,其中車體最為嚴重。為了降低這些油漆色差,油漆中心班長張志杰組織了部件、整機等班組的班長成立課題組,圍繞減少油漆色差進行了專項研究。
通過對油漆噴涂工藝的自檢自查,張志杰發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品色差缺陷主要是由油漆用料及產(chǎn)品的轉運、裝配等原因共同導致的。他要求基層班組在進行補漆工作時嚴格做到“自檢互檢、相互監(jiān)督”,力求使產(chǎn)品的油漆色差在入庫前及時發(fā)現(xiàn)并得到解決。
在油漆用料的選擇上,以前使用的油漆由于抗紫外線能力較差,在戶外暴曬后很容易形成色差。為此,課題組與油漆的廠家對每種油漆進行戶外色差實驗,重新選擇了一種可滿足長時間戶外作業(yè)要求的油漆。同時,為了解決成品在轉運和裝配時容易出現(xiàn)的磕碰、劃傷等問題,課題組專門制作了經(jīng)過軟化的油漆轉運工裝,新工裝投入使用后,產(chǎn)品的外力損傷問題得到了很好的解決。
據(jù)張志杰介紹,通過這次課題研究,產(chǎn)品在涂裝油漆色差方面有了顯著改善。2011年1月,自檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計,整機油漆色差率降低至5%,比預先設定的目標還要低。同時,產(chǎn)品油漆色差的改善也大大節(jié)省了產(chǎn)品的返修成本。據(jù)統(tǒng)計,油漆工藝改善后每月節(jié)約的人工成本和返修成本合計近20萬元。
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