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賈華平:上海萬澄環(huán)保-給水泥生產(chǎn)脫硝插上智能的翅膀

中硅智能化與裝備分會 賈華平 · 2021-11-24 16:22 留言

在生態(tài)文明和綠色發(fā)展的大背景下,鑒于國內(nèi)環(huán)保意識的增強和環(huán)保力度的加大,特別是近年來治理霧霾的壓力要求,以及嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,各地方政府對國家的環(huán)保政策給予了積極響應(yīng),相繼出臺了自己的特別排放值實施計劃,不但嚴(yán)格執(zhí)行了國家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),而且因地制宜地制定了更加嚴(yán)格的地方標(biāo)準(zhǔn),陸續(xù)形成了超低排放概念。

1,越來越難的超低排放

今年,已有河南、安徽、河北、浙江等水泥大省,再次明確了自己的超低排放指標(biāo),部分地區(qū)的排放指標(biāo)如下表所示,對氮氧化物的限值,有的已嚴(yán)到50mg/Nm3以下。

嚴(yán)格的要求需要相應(yīng)的技術(shù)支撐,否則就是一句空話。就超低排放控制的三個指標(biāo)“顆粒物、二氧化硫、氮氧化物”來講,覆蓋所有企業(yè)的是顆粒物、氮氧化物,二氧化硫只是原燃材料含硫高或參與協(xié)同處置的部分企業(yè)問題。

在粉塵治理上,超低排放已不存在技術(shù)難題,只是一個重視程度和環(huán)保投資問題;關(guān)于SO2的排放,水泥窯本身就是很好的脫硫工藝,總體上也不是難題,只要給予一定的投入,采用相應(yīng)的脫硫措施,還是能夠?qū)崿F(xiàn)的,無非是一次性投資和運行成本問題。

水泥行業(yè)超低排放的最大難題是NOX,這與行業(yè)特點有關(guān)。僅管在各關(guān)聯(lián)單位的共同努力下,目前已成型了多種脫硝措施,但都依然不盡理想。當(dāng)前,主流的脫硝措施主要是SCR和SNCR,都離不開噴氨還原,都存在“氨逃逸”問題,這是一個不好把握的環(huán)保與污染、制約與平衡的難題。

2,誰能給脫硝插一個翅膀?

鑒于噴氨在脫硝的同時都不可避免地要產(chǎn)生一定的“氨逃逸”污染,而且隨著脫硝效率的提高“氨逃逸”也會增大。因此,各級環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在控制NOX的同時,又增加了“氨排放”控制。國家標(biāo)準(zhǔn)要求一般地區(qū)控制氨排放≤10mg/Nm3,重點地區(qū)要求≤8mg/Nm3;而部分地區(qū)出臺的超低排放標(biāo)準(zhǔn),已經(jīng)到了要求氨排放≤5mg/Nm3

就在脫硝技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展的路上,又半路殺出個“氨逃逸”攔路,這是兩頭堵呀。對于脫硝技術(shù),多么希望能插翅而飛呢!

智能化是第四次工業(yè)革命的主體,受到了各國、各級政府、各個行業(yè)的非凡重視,也是水泥行業(yè)的一個發(fā)展方向。那么,這個萬能的智能化能否在脫硝治理上有所貢獻(xiàn)呢?或許它能給予提高脫硝效率、同時降低“氨逃逸”一對翅膀。

在水泥行業(yè)智能化方面,早在2017年,上海的萬澄環(huán)保就協(xié)同德國的Steag公司,對國內(nèi)南方的某水泥企業(yè)進(jìn)行過燒成系統(tǒng)一條生產(chǎn)線的智能化PiT改造,并順利完成了合同指標(biāo);隨后又相繼完成了該公司的第二條生產(chǎn)線改造。按照該公司的總結(jié):改造后預(yù)熱器出口溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差下降87%,分解爐出口溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差下降39%,窯電流標(biāo)準(zhǔn)偏差下降45%,窯頭負(fù)壓標(biāo)準(zhǔn)偏差下降29%,窯頭罩溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差下降16%。

在燒成系統(tǒng)取得良好結(jié)果的鼓勵下,他們又將PiT技術(shù)鎖定了水泥磨。利用PiT的自尋優(yōu)控制模塊,構(gòu)建了全局優(yōu)化和自學(xué)習(xí)功能,所有控制目標(biāo)由系統(tǒng)自行探索、設(shè)定,適應(yīng)性較強,可持續(xù)穩(wěn)定在無人干預(yù)情況下運行,同樣取得了不錯的效果。

上海萬澄環(huán)保公司果然不負(fù)眾望,在脫硝智能化方面取得了突破。其“智能優(yōu)化控制+SNCR”技術(shù),經(jīng)四川國大、四川德勝、四川利森三條5000t/d線的實施驗證,均取得了NOX排放濃度穩(wěn)定控制在低于50mg/m3以下的效果。而且具有一次性投資很小,管理維護(hù)方便的優(yōu)勢。

目前水泥窯的SNCR空間上設(shè)在分解爐,然而分解爐的溫度場不是均勻分布的、而且不是固定不變的。噴氨脫硝有一個溫度窗口,在窗口以外的噴氨不但是無效的,而且會造成氨逃逸、形成氨污染,這就是造成SNCR脫硝效率不高的根本原因。因此,智能控制精準(zhǔn)噴氨就成為提高SNCR效率的有效措施。

其原理主要是采用分層級安裝可獨立控制的噴槍組,利用智能實時優(yōu)化控制系統(tǒng)對NOx排放進(jìn)行預(yù)測,對生產(chǎn)工況的變化實時跟隨,根據(jù)工況及時調(diào)整并分別控制氨水的噴射位置及噴射量,從而達(dá)到提高脫硝效率、減少氨水用量、降低氨逃逸的目的。

中控操作畫面截圖

現(xiàn)場噴氨控制閥集成柜

3,浪尖上還能否飛起來?

就目前所有的脫硝措施來講,不論是噴氨的SNCR、SCR,還是無氨的分級燃燒、LCR液態(tài)脫硝,以及純物理的SIOD離子脫硝,都有一個溫度、含塵、環(huán)境組分的還原窗口以及現(xiàn)實流場的波動跟蹤問題,都需要在初始布局和運行調(diào)控上進(jìn)行適時的優(yōu)化,而這正是智能化的擅長。

3.1對槐坎南方水泥公司的考察

為了進(jìn)一步落實智能化在脫硝系統(tǒng)優(yōu)化上的效果,2020年06月09日,本人專程前往行業(yè)矚目的“第二代新型干法”新建槐坎南方7500t/d熟料生產(chǎn)線進(jìn)行了實地考察,并與該公司進(jìn)行了深入交流。

萬澄環(huán)保2019年與槐坎南方簽訂He-SNCR脫硝項目合同,2020年5月份完成調(diào)試并驗收成功,成為浙江省首條氮氧化物排放穩(wěn)定控制在100mg/Nm3以下的水泥熟料生產(chǎn)線。經(jīng)過70多天的試運行,其中最重要的環(huán)保指標(biāo),窯尾在線煙氣排放濃度較水泥行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)特別排放限值下降了68.7%。

萬澄環(huán)保的He-SNCR脫硝系統(tǒng),通過全數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)成長模擬特定工況對各噴槍效率的影響、預(yù)測NOX的排放量,優(yōu)化合適的噴射位置、調(diào)整各噴槍的噴氨量,實現(xiàn)了高效率脫硝和低逃逸噴氨。

3.2對廣德南方水泥公司的考察

實際上,為了提高對槐坎南方考察的有效性,我于2020年06月08日,先期對附近的廣德南方進(jìn)行過一次預(yù)考察,并與該公司進(jìn)行了深入交流,應(yīng)該說,對廣德的考察更細(xì)一些。

萬澄環(huán)保于2020年1月與廣德南方簽訂了HeSNCR脫硝項目,在燒成系統(tǒng)正常生產(chǎn)、NOX原始濃度低于750mg/Nm3的情況下,HeSNCR脫硝將排放值優(yōu)化到100mg/Nm3以下,并實現(xiàn)氨水用量的減少。

該項目的HeSNCR脫硝系統(tǒng)設(shè)置了兩個模塊,由基礎(chǔ)脫硝(basicSNCR)和高效脫硝(HeSNCR)組成。整個系統(tǒng)的投運順序是先將基礎(chǔ)脫硝上線運行穩(wěn)定以后,再對高效脫硝(HeSNCR)程序進(jìn)行上傳調(diào)試。據(jù)介紹,基本的調(diào)試過程如下:

20200327日,基礎(chǔ)脫硝模塊上線使用,通過數(shù)據(jù)可以得出控制目標(biāo)設(shè)定為280mg/Nm3,小時均值未出現(xiàn)超過設(shè)定的控制目標(biāo),氨水用量平均為290L/h。

20200328日,在基礎(chǔ)脫硝的模式下,將控制目標(biāo)設(shè)定為100mg/Nm3,氨水用量平均為620L/h。在0327——0410期間,基礎(chǔ)脫硝系統(tǒng)能穩(wěn)定運行、并自動調(diào)整滿足排放要求。

20200411日,高效脫硝模塊上線,將NOx控制目標(biāo)設(shè)定為200mg/Nm3并開始調(diào)試。設(shè)定程序進(jìn)行4組噴槍的輪流停噴,經(jīng)過4個小時的數(shù)據(jù)收集后,依據(jù)此脫硝效果進(jìn)行噴槍位置調(diào)整。經(jīng)過多次的位置調(diào)整和效果噴試,確定了最佳的氨水噴射點,并將噴槍固定下來。

將噴槍固定下來后,啟動噴槍的ALS噴氨量優(yōu)化程序,對每枝噴槍對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,尋求窯況變化對應(yīng)的各噴槍噴氨量權(quán)值,從而實現(xiàn)精準(zhǔn)噴氨。在調(diào)試結(jié)束后,氨水用量平均在300L/h左右的范圍,也就是說在同樣控制排放指標(biāo)100mg/Nm3情況下,氨水用量降低了一半左右。

在完成系統(tǒng)上線調(diào)試后,又對系統(tǒng)的預(yù)測模型進(jìn)行了三周的數(shù)據(jù)采集和預(yù)測訓(xùn)練,經(jīng)過多次的訓(xùn)練和測試,使其成長為最佳的預(yù)測模型。將模型投入到系統(tǒng)中使用,可以實現(xiàn)對煙囪排放NOX的預(yù)測,并將預(yù)測結(jié)果傳入高效脫硝程序,讓控制器能提前對未來幾分鐘的NOX變化做出相應(yīng)的控制,從而實現(xiàn)NOX排放值在正常生產(chǎn)情況下趨于穩(wěn)定。

在整個項目的所有軟件調(diào)試結(jié)束后,在NOX控制目標(biāo)設(shè)為100mg/Nm3情況下,氨水用量平均在400L/h左右,于2020年6月份通過了測試驗收。

上海萬澄環(huán)保的智能精準(zhǔn)SNCR脫硝系統(tǒng)是一套真正意義上的智能化控制系統(tǒng),也是實現(xiàn)超低排放,市場性價比高,技改效果好的最佳選擇!

編輯:梁愛光

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