立磨系統(tǒng)三道鎖風(fēng)閥的改造
引言
某廠2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,生料磨是采用MLS3626型立磨,2009年1月投產(chǎn)運行。歷經(jīng)立磨外循環(huán)噴口環(huán)替代內(nèi)循環(huán)噴口環(huán)和選粉機的改造,生料粉磨系統(tǒng)電耗在17~19kWh/t之間。該系統(tǒng)不僅生料粉磨電耗偏高,而且故障停機頻繁,維修成本居高不下。
漏風(fēng)是噸生料電耗居高不下的重要原因之一。我們結(jié)合立磨入口、出口、循環(huán)風(fēng)機入口、循環(huán)風(fēng)管等各部位溫度、風(fēng)量、氣體成分,判斷三道鎖風(fēng)閥是主要漏風(fēng)點。除此之外,三道鎖風(fēng)閥還極易堵塞粘濕物料,喂料不穩(wěn),立磨振動大,系統(tǒng)故障率高。2020年3月,公司決定利用中修期間將三道鎖風(fēng)閥改造為密風(fēng)喂料器。本文對此工作進行總結(jié)。
1 三道鎖風(fēng)閥使用中存在的問題
在原料的粉磨過程中,原料首先經(jīng)過三道鎖風(fēng)閥進入磨腔。三道鎖風(fēng)閥必須長期承受物料直接沖刷,磨損消耗(增寬間隙)或沖擊變形(閥板動作不靈活)都會導(dǎo)致鎖風(fēng)功能失效,造成大量空氣漏入系統(tǒng)。大量空氣的漏入,不僅增加風(fēng)機負荷,也會影響系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,影響生料質(zhì)量。改造前,生料80μm篩余18%~22%;200μm篩余在1.8%~2.4%之間。
更換下來的立磨三道鎖風(fēng)閥實物見圖1。
圖1更換下來的立磨三道鎖風(fēng)閥
2 改用的密封喂料器
2.1密封喂料器的結(jié)構(gòu)與原理
密封喂料器(見圖2)結(jié)構(gòu)主要包括:料位稱重倉、轉(zhuǎn)子式喂料器、進口軟連接、出料接口、稱重傳感器、機架、控制單元等部件,其空間密封性好。
圖2密封喂料器及其結(jié)構(gòu)
密封喂料器是近幾年來研制開發(fā)的新型鎖風(fēng)喂料設(shè)備,該喂料器結(jié)構(gòu)組成具有鎖風(fēng)效果優(yōu)良、節(jié)能降耗效果明顯、系統(tǒng)運行可靠等優(yōu)點。
來自于皮帶輸送機的物料,通過下料溜槽進入料位稱重倉,通過控制單元在稱重倉內(nèi)建立穩(wěn)定的料位,并通過穩(wěn)定的料位進行鎖風(fēng)。料位控制則通過稱重傳感器檢測稱重倉內(nèi)料量多少,控制喂料器運轉(zhuǎn)速度,將料位穩(wěn)定在設(shè)定范圍之內(nèi),既不會出現(xiàn)溢料,也不會造成空倉漏風(fēng)。
控制單元可設(shè)定料位稱重倉料位上下限,保證料位達至下限倉位時,密封喂料器停止運行,保證料封的鎖風(fēng)作用。物料高于下限時,又立即運行,保證物料的連續(xù)穩(wěn)定供給。密封喂料器的轉(zhuǎn)子喂料部分其轉(zhuǎn)子為立式裝配,物料以自由下落方式落入轉(zhuǎn)子分格倉中,被旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子帶入磨中,轉(zhuǎn)子喂料器內(nèi)部設(shè)計有獨特的整流防卡裝置,避免物料進入轉(zhuǎn)子后的卡料現(xiàn)象。密封喂料器還從磨機進風(fēng)管處引入兩股熱風(fēng),可以起到烘干部分物料水分作用,確保來料順暢不黏料,密封優(yōu)良,高效運行。
2.2 改造前后相關(guān)技術(shù)指標參數(shù)對比
改造前后相關(guān)技術(shù)指標參數(shù)對比見表1。
表1改造前后相關(guān)技術(shù)指標參數(shù)對比
3 結(jié)束語
立磨系統(tǒng)換用密封喂料器后,系統(tǒng)漏風(fēng)量大幅度減少,故障停機次數(shù)明顯減少,不僅顯著降低機械維修量及維修成本,還有效地確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。改造后立磨循環(huán)風(fēng)機運行電流降低了8.4A,窯尾風(fēng)機運行電流降低了7.9A,系統(tǒng)粉磨電耗節(jié)省近2.0kWh/t,每年可節(jié)電近300萬kWh,經(jīng)濟效果顯著。
編輯:孫蕾
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