東方希望豐都水泥:技改促降本 安全又增效
摘要:面對日益嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn),東方希望豐都水泥堅(jiān)持“成本是關(guān)鍵”的生產(chǎn)經(jīng)營思路,以實(shí)際行動精耕細(xì)作,完成5號窯線煤粉輸送系統(tǒng)技改,以技改提效率、降成本。
面對日益嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn),控制生產(chǎn)經(jīng)營成本是應(yīng)對市場壓力的有效途徑。今年年初,東方希望重慶水泥有限公司(簡稱:東方希望豐都水泥)堅(jiān)持“成本是關(guān)鍵”的生產(chǎn)經(jīng)營思路,在“降本”上花心思,在“增效”上下功夫,完成了煤粉輸送系統(tǒng)技改,提升了設(shè)備可靠性、消除非停隱患,竭盡全力創(chuàng)造點(diǎn)點(diǎn)滴滴的相對優(yōu)勢。
豐都水泥現(xiàn)有5條日產(chǎn)能為4800噸的水泥窯線,其中3號、4號窯線磨煤設(shè)備處于同一廠房,煤粉可相互倒庫使用,5號窯線煤磨為單獨(dú)廠房,無法與其他窯線設(shè)備互相倒庫。若5號窯線煤磨系統(tǒng)出現(xiàn)故障且時長大于2小時,回轉(zhuǎn)窯便會減產(chǎn)200噸/小時;當(dāng)故障時間超過3小時,回轉(zhuǎn)窯就會因?yàn)槊悍鄄蛔愣黄韧C(jī)。公司每年停產(chǎn)大修期間,由于長時間空置,5號煤磨入磨風(fēng)溫較低,煤粉水分大,極易結(jié)塊堵塞煤粉轉(zhuǎn)子秤,造成下料不暢,且煤粉燃燒效果差,造成回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈。當(dāng)出現(xiàn)煤磨系統(tǒng)故障時,將嚴(yán)重影響熟料生產(chǎn),造成極大的損失。
今年年初,公司深入落實(shí)劉永行董事長“做正確事,將正確措施及時落實(shí)到位”的管理要求,組織實(shí)施4號線煤粉倒5號線煤磨系統(tǒng)技改,進(jìn)一步提升設(shè)備可靠性、降低原燃材料成本、消除非停隱患,實(shí)現(xiàn)4號、5號窯線共用一套煤粉輸送系統(tǒng)的改造目標(biāo)。
熟料工區(qū)組織工藝、設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員深入現(xiàn)場、查找數(shù)據(jù)、交流溝通,通過現(xiàn)場測量、周密計(jì)算、對接施工單位,確定技改方案后,工作人員積極投入施工,從購買材料、制作煤粉小倉、架設(shè)煤粉輸送管道,到系統(tǒng)安裝調(diào)試,耗時不到一個月即完成新系統(tǒng)技改并投入使用。在設(shè)計(jì)本次技改方案時,項(xiàng)目人員就充分考慮了設(shè)備的利用率和對現(xiàn)有物資的利用。技術(shù)人員史明輝介紹說,拆除5號窯分級燃燒閑置設(shè)備,將4號到5號煤粉輸送管道合并,這樣可以直接通過共用煤粉管道輸送煤粉,5號窯點(diǎn)火升溫就可用熱煤,提高煤粉燃燒效果,熟料生產(chǎn)得到保障,減少各種浪費(fèi)。
“降低成本從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起?!睘榱顺浞掷矛F(xiàn)有物資,技改小組將分解燃燒系統(tǒng)拆下的羅茨風(fēng)機(jī)改用為煤粉輸送動力風(fēng)機(jī),節(jié)約風(fēng)機(jī)購置費(fèi)用約15萬元;分級燃燒系統(tǒng)拆卸下來的耐磨彎頭也可作為煤粉輸送管道彎頭使用,增加管道耐磨性,提高設(shè)備使用壽命。
如今,4號煤磨倒煤到5號煤粉輸送系統(tǒng)已經(jīng)穩(wěn)步運(yùn)行,即便煤磨系統(tǒng)出現(xiàn)故障,回轉(zhuǎn)窯仍然可以保持正常運(yùn)行,對比往年煤磨系統(tǒng)故障數(shù)據(jù),每年可至少節(jié)約100萬元費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了“增效”;與此同時,此次技改還合理利用了公司閑置的羅茨風(fēng)機(jī)、流量計(jì)、耐磨彎頭等閑置物品,真正實(shí)現(xiàn)了“既好,又快”,并且“消除一切形式的浪費(fèi)”,切實(shí)完成了“降本”任務(wù)。
“事事追求點(diǎn)點(diǎn)的合理化”,降本增效,沒有旁觀者,只有參與者。這次技改也印證了,只有以實(shí)際行動精耕細(xì)作、精準(zhǔn)施策,才能實(shí)現(xiàn)設(shè)備改造提效率、降成本,才能竭盡全力創(chuàng)造企業(yè)相對優(yōu)勢,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
編輯:梁愛光
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