北京平谷縣水泥二廠環(huán)保增效益
技改投入環(huán)保資金先行一步
在該廠,雖沒(méi)有看見一幢幢新穎別致的現(xiàn)代化廠房,但碧草鮮花、綠樹成蔭,波光粼粼,如詩(shī)如畫,不論窯頭窯尾、料場(chǎng)料庫(kù),沒(méi)有一點(diǎn)灰塵冒出。用廠里職工的話講:“過(guò)去是窯上窯下掉灰渣,現(xiàn)在是窯上干凈,窯下見鮮花,我們干著也有精神?!?p> 在平谷縣水泥二廠,還有一句人人皆知的口頭禪:“生產(chǎn)不冒煙,冒煙就停產(chǎn)”,這是廠里的各個(gè)生產(chǎn)部門定的規(guī)章制度,也是廠長(zhǎng)陳宗武經(jīng)常講的一句名言,既表達(dá)了對(duì)環(huán)保工作的重視,又體現(xiàn)了只有環(huán)保先行,才能保證各項(xiàng)工作的全面開展。
為了改變?cè)瓉?lái)的環(huán)境治理差、粉塵污染嚴(yán)重的局面,1998年,他們投入2000多萬(wàn)元搞技改,其中1070多萬(wàn)元搞環(huán)保建設(shè),并請(qǐng)合肥建材設(shè)計(jì)院為廠里治污“把脈”并確定治理方案,隨后又派出考察小組到安徽、山東、廣東、江蘇、河北等地水泥廠進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,對(duì)治理方案進(jìn)行反復(fù)論證后確定了組織實(shí)施。他們根據(jù)高溫高濕含塵濃度大的廢氣,如立窯煙氣、烘干機(jī)廢氣;溫度不高濕度較大的廢氣,如粉磨廢氣;干燥含塵大的氣體,如水泥包裝中的粉塵,采取不同的治理方案分頭解決。同時(shí),他們采用先進(jìn)的PC控制技術(shù)和高抗結(jié)露除塵器、玻纖袋除塵器等46臺(tái)除塵設(shè)備及15臺(tái)附屬設(shè)備對(duì)全廠污染源進(jìn)行綜合治理,同時(shí)投資100多萬(wàn)元在廠區(qū)內(nèi)栽花種樹。過(guò)去人們常說(shuō)的水泥廠“黃白黑”三條“龍”(指黏土烘干的黃煙、立窯煅燒的白煙和生料磨機(jī)的黑煙)不見了,天變藍(lán)了,廠變“靚”了,職工的生活工作條件大大改善,企業(yè)也從中收到了一定效益,全廠年粉塵排放全部達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),而且排放濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)環(huán)保先進(jìn)水平。粉塵排放每年由原來(lái)的20400多噸降到100噸,年回收粉塵20300多噸,按每噸70元計(jì)算,年可獲利142萬(wàn)元。粉塵回收效益同新增設(shè)備電費(fèi)及維修費(fèi)用基本相抵。
智者先識(shí)高新技術(shù)鋪底
早在1990年,畢業(yè)于北京清華大學(xué)的平谷縣水泥二廠廠長(zhǎng)陳宗武就深深地意識(shí)到,中國(guó)小水泥要進(jìn)步,沒(méi)有好的設(shè)備作基礎(chǔ),遲早要“下課”。為此,他曾帶領(lǐng)企業(yè)科技人員多次對(duì)廠里的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,并探索出一套完備的從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)、檢測(cè)、售后服務(wù)各方面的質(zhì)量保證制度。但管理雖細(xì),設(shè)備不“爭(zhēng)氣”,由于當(dāng)時(shí)的一些主客觀因素,企業(yè)改造零敲碎打的多,全面配套的少,而且立窯設(shè)備的技術(shù)水平又難以保證,因此收效甚微。企業(yè)原有的3座機(jī)立窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一直在日產(chǎn)7噸~75噸之間徘徊,并且熟料強(qiáng)度低、燒成熱耗高、粉塵污染大,企業(yè)的發(fā)展也是在不溫不火的低水平上運(yùn)轉(zhuǎn)。1998年在企業(yè)改制的春風(fēng)吹拂下,立志自我創(chuàng)新科技增效的廠長(zhǎng)陳宗武決心拿出企業(yè)自有資金2000多萬(wàn)元搞技改,其中1070萬(wàn)元搞環(huán)保,面對(duì)企業(yè)困難,他堅(jiān)定地說(shuō):我國(guó)地方水泥工業(yè)的八字方針是“限制、淘汰、改造、提高”,不改造就意味著死亡。為此,他們先后與中國(guó)建材院、合肥水泥設(shè)計(jì)研究院、南京立窯水泥技術(shù)研究所、北京建隆公司等單位合作,針對(duì)提高水泥質(zhì)量、產(chǎn)量和節(jié)能降耗、粉塵治理等方面進(jìn)行了綜合技改。2000年底利用設(shè)備大修機(jī)會(huì),投資40萬(wàn)元將3座立窯擴(kuò)徑到3.0米,徹底改造了卸窯機(jī)。采用大破碎高效節(jié)能盤塔后,窯直筒與卸料部分同步擴(kuò)大,形成新規(guī)格的大型窯,并從根本上消除了因斜襯板變徑所引起卸料不暢的弊端,通風(fēng)均勻,熟料質(zhì)量得到改善,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高到13.5~14噸。立窯擴(kuò)徑后,窯體保溫層變薄,保溫不好,窯截面溫差就大,煤耗增加。為此,該廠采用浙江長(zhǎng)興圣奧耐火材料有限公司新型保溫材料和澆注料后,熱耗由過(guò)去的1214.5大卡/千克熟料降低到小于900大卡/千克熟料。陳宗武高興地說(shuō),高新技術(shù)裝備鋪底,是企業(yè)提高效益的關(guān)鍵,一流的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,確保企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量走在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的前面。
以人為本增強(qiáng)企業(yè)自身實(shí)力
建廠初期,平谷縣水泥二廠的工人主要來(lái)源于附近鄉(xiāng)村的農(nóng)民,過(guò)去在小水泥廠人們都有一種“臟、亂、黑、差、傻、大、粗”的觀念,文憑與水平與工人們不搭界。1995年,企業(yè)在圍繞全廠改革時(shí),針對(duì)這一問(wèn)題,提出了向管理要效益、向質(zhì)量要效益、向人才要效益的口號(hào),在干部、技術(shù)工人、崗位工分配制度上打破“大鍋飯”,因人施才,才盡其用,制定了一系列科技人才激勵(lì)政策。同時(shí)邀請(qǐng)平谷縣成人教育局在廠內(nèi)舉辦水泥工藝中專班,每年都對(duì)全廠職工進(jìn)行崗位技能考核培訓(xùn),不合格者不允許上崗,并投資10多萬(wàn)元建起職工電教中心,配備了一流的電化教育設(shè)備,這些為近年來(lái)平谷縣水泥二廠上設(shè)備搞技改奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。2000年他們又根據(jù)全廠的發(fā)展變化,對(duì)全廠工程技術(shù)人員實(shí)行了企業(yè)津貼制度,對(duì)于新招收的大中專畢業(yè)生和招聘的有特長(zhǎng)的技術(shù)人才幫助解決戶口進(jìn)京、住房、子女入學(xué)等問(wèn)題。在此基礎(chǔ)上,還與北京化工學(xué)校、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、東北大學(xué)等科研院校實(shí)行對(duì)口支援,引進(jìn)大中專畢業(yè)生,目前該廠有正式職工600余人,35%以上的員工具有本科、大中專學(xué)歷。良好的人力資源和一流的現(xiàn)代化設(shè)備,為企業(yè)的發(fā)展攢足了后勁。今年1~9月,平谷縣水泥二廠的產(chǎn)品一直供不應(yīng)求,每月的生產(chǎn)計(jì)劃都排得滿滿的,職工自動(dòng)放棄了節(jié)假日,加班加點(diǎn),盡量滿足用戶的需求,企業(yè)贏得了建廠以來(lái)最高的經(jīng)濟(jì)效益,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了歷史最好水平,這是技改給予企業(yè)慷慨回報(bào)的結(jié)果,從而也為我國(guó)立窯水泥的改造發(fā)展提供了一個(gè)成功的借鑒;是的,有膽識(shí)有氣魄的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),只有高瞻遠(yuǎn)矚,善于把握機(jī)遇和局勢(shì),不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),才能事半功倍,闊步前進(jìn)。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com