建德三獅余熱發(fā)電月發(fā)電量再創(chuàng)新高
據(jù)統(tǒng)計,建德三獅3月份發(fā)電量達到671.9萬度,再創(chuàng)新高。
建德三獅利用國家大力提倡節(jié)能減排新技術(shù),出臺扶持節(jié)約能源的新政策以及金華市經(jīng)濟委員會下發(fā)的金經(jīng)資能[2008]65號文件的精神,突破了以往供電企業(yè)對建德三獅發(fā)電負荷的限制。公司領導班子對余熱發(fā)電的管理和運營高度重視,特別是取消限負荷發(fā)電以后,多次召開廢氣余熱利用專題會議,統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織中控室、燒成車間、余熱電廠共同研討,確定對廢氣排放的最佳參數(shù),平衡熟料生產(chǎn)與發(fā)電的雙方面需求,最大限度利用廢氣余熱資源。
突破設備使用上的技術(shù)瓶頸,提高操作人員操作水平是實現(xiàn)設備高產(chǎn)的先決條件。在余熱電站設計和安裝階段,建德三獅就請設備及安裝公司積極吸取國內(nèi)同行業(yè)的先進經(jīng)驗,改進各項設計。在提高鍋爐熱效率方面,改進了煙氣進氣口分布設計,鍋爐除塵采用錘式高頻震打、提高了熱交換效率,使得鍋爐每小時產(chǎn)汽量提高了3噸以上。在汽水管道布置上,盡量減少彎頭設計,管道傳輸壓力損失降低,進氣熵焓值提高后,更好地提高了汽輪機發(fā)電效率。在鍋爐汽水除氧方面,建德三獅吸取熱井除氧和傳統(tǒng)的除氧器除氧兩方面的優(yōu)點,軟水在經(jīng)過熱井一級除氧后,再到真空式除氧器進行二次除氧,這樣使得鍋爐給水氧含量遠遠低于國家標準,對鍋爐的使用壽命大大延長。
在技術(shù)操作上,建德三獅聘請了相關(guān)專家來公司指導講課,理論聯(lián)系實際。如在鍋爐、汽機、發(fā)電機、水泵等主機設備使用上,邀請了杭州某設計院、杭鍋、杭汽中能、建德供電局、新安化工、建德海螺等單位的專家學者,與公司建立了長期的良好的合作關(guān)系。在吸收專家的寶貴的意見和建議的基礎上,結(jié)合電站生產(chǎn)實際,不斷消化理解,使員工基本掌握了機組高位運行時的操作技能,在“實戰(zhàn)”中鍛煉了員工隊伍。
2月份,建德三獅余熱電廠大修以來,公司組織各方面的力量,對鍋爐、機組、汽水管道及閥門、循環(huán)水系統(tǒng)、電氣高壓系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)進行了全面的整修。解決了大量工程遺留問題,如鍋爐氣體分布板焊接、大功率的循環(huán)電機更換、熱井給水自動化等等。為電廠高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)打好了基礎。另外,為保證連續(xù)跟蹤和在線處理電力生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各類問題,余熱電廠成立了保全組,專門解決各類機電問題,給機組的連續(xù)高位運行提供可靠保障,對機組和鍋爐以及各類輔機設備進行全面的精心的保養(yǎng)。比如,對凝汽器下凝結(jié)水泵管道、抽氣管道等進行了小改小革,提高了真空度;對各類閥門、轉(zhuǎn)動部件定期進行潤滑保養(yǎng);改造了循環(huán)水預處理排污系統(tǒng),充分回收利用反沖洗污水;對循環(huán)水泵、鍋爐給水泵、軟水制取設備進行了密封處理,有效地彌補了這些國產(chǎn)設備在精度和使用上的不足。
自3月下旬開始,電廠平均發(fā)電負荷突破9000KW大關(guān),日均發(fā)電量在22萬度以上,負荷基本穩(wěn)定在9200KW以上。汽水系統(tǒng)供應充足,汽水各項指標優(yōu)良,鍋爐產(chǎn)汽量突破設計能力,機組運行持續(xù)平穩(wěn)。公司能取得這樣的成績,與公司經(jīng)營班子高度重視,嚴格管理分不開的。3月份以來,生產(chǎn)系統(tǒng)在張長江總經(jīng)理助理的帶領下,公司月產(chǎn)熟料達18.6萬噸,創(chuàng)造了持續(xù)穩(wěn)定的窯況,給電廠提供了充足的煙氣供應。
經(jīng)過一個季度的穩(wěn)定運行,余熱電廠各項指標都取得了不錯的成績。為此,全體員工滿懷信心,并表示要進一步挖掘發(fā)電機組潛能,在保證機組設備絕對安全的情況下,突破技術(shù)瓶頸,將發(fā)電能力繼續(xù)提升,確保完成公司年發(fā)電量7000萬度的電的目標,為公司發(fā)展出力。
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