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改進隔倉板結(jié)構(gòu)提高水泥磨機產(chǎn)量

  江蘇淮安楚城水泥有限公司有一條¢3.8m×13m圈流水泥粉磨生產(chǎn)線,投入生產(chǎn)后,磨機產(chǎn)量較低,經(jīng)常出現(xiàn)一倉飽磨、隔倉板易堵塞問題。企業(yè)經(jīng)分析認為,主要原因是隔倉板過料能力不夠,企業(yè)決定改用KHM隔倉板,提高隔倉板的過料能力,加大循環(huán)負荷,從而提高磨機的粉磨能力。改造后取得了較好的效果。

  系統(tǒng)主要設(shè)備及工藝流程

  物料經(jīng)計量配料后由皮帶機輸送入磨粉磨。出磨物料和礦渣微粉一同進入磨尾提升機提升進入K型選粉機分選,分選后的粗粉再回磨粉磨。磨機通風(fēng)用除塵器收集下的粉也進入提升機后入選粉機。選粉機旁路風(fēng)用除塵器收集下的細粉和選粉機細粉一同進入成品提升機提升入成品庫。

  存在的問題

  磨機裝載量滿負荷運行后,生產(chǎn)P·O 42.5水泥時,成品細度45μm篩余為6%~8%,80μm篩余為0.6%~0.8%,水泥3天抗壓強度>25MPa,28天抗壓強度>48MPa。雖然配兌礦粉后水泥成品中熟料用量不到70%,水泥強度較好,但產(chǎn)量低于同類型的如東萬豪水泥粉磨系統(tǒng),僅為80t/h~82t/h(不含配兌礦渣微粉)。一倉易飽磨,飽磨時表現(xiàn)為磨頭返料,磨尾不出料,收塵器風(fēng)機電流大幅降低,從正常運行電流170A左右,降為130A左右。正常運行時,選粉機主軸電流僅為60A左右,循環(huán)負荷為30%左右。為了加大循環(huán)負荷,將磨尾除塵器風(fēng)機運行頻率由40Hz增加到48Hz,風(fēng)機電流由170A上升到185A,產(chǎn)量略有增加,達83t/h~85t/h。正常運行急停磨后,進磨內(nèi)檢查球料比情況,發(fā)現(xiàn)一倉球料比較小,球露出料面僅5mm~10mm,一倉隔倉板前物料0.08mm篩余為44.8%;二倉內(nèi)存料量很少,雙層隔倉板中二倉面篦板篦縫堵塞較嚴重,隔倉板后料0.08mm篩余為30.2%,出料篦板處料0.08mm篩余為7.8%;隔倉板前后物料篩余相差14.6%,明顯是因為隔倉板過料能力不足。

  原因分析

  隔倉板過料能力主要與物料流速及篦板或篩板通孔面積有關(guān)系,隔倉篦板一倉面篦孔寬度為10mm,經(jīng)測量計算通孔率約10%,按經(jīng)驗通孔率大小基本合適。篩孔實心部分面積較多,導(dǎo)致通孔率較小。決定改變篩孔結(jié)構(gòu)尺寸,加大其過料能力。在更換篩板時,我們發(fā)現(xiàn)其隔倉板架結(jié)構(gòu)不合理,隔倉板架結(jié)構(gòu)也影響篩板的有效通孔率。隔倉板架過料空間過小,因此決定先更換篩板,同時做好更換隔倉板架準備。

  隔倉板的改進

  篩板更換后,產(chǎn)量上升到86t/h~88t/h,但循環(huán)負荷仍偏低,只有45%左右。根據(jù)這種情況,我們認為原因分析是正確的,只有徹底改變隔倉板結(jié)構(gòu),加大其過料能力才能發(fā)揮出選粉機的功效,提高產(chǎn)量。針對部分直徑12mm的小鍛磨損后易從二倉漏出,同粗粉一起進入一倉,易堵塞篦板篦縫的情況,我們將隔倉板中的篦板一倉面篦孔寬度改為12mm,使其通孔率達12%左右。根據(jù)二倉面篦板易被鍛堵塞的情況,我們將原二倉面篦板篦孔排列方式由同心圓改為放射狀排列,同時將原篦縫寬度由10mm改為6mm,減小鍛堵塞篦孔的概率。在隔倉板架結(jié)構(gòu)改變上,我們改用KHM隔倉板結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)同之前相比,板架寬度由150mm改為100mm,同時取消了原有的中間筋板,使篩板的有效通孔率上升到14%。

  改進后的效果

  隔倉板改進后,生產(chǎn)P·O 42.5水泥時產(chǎn)量上升到96t/h~98t/h,接近同類型的如東萬豪水泥粉磨系統(tǒng)水平,循環(huán)負荷上升100%左右。磨尾除塵器風(fēng)機運行頻率改為42Hz,也能滿足使用。正常運行一段時間后,進磨內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),磨內(nèi)兩倉球料比都基本合適,隔倉板中的兩面篦板篦孔沒有被鍛堵塞情況。由于循環(huán)負荷加大,減小了過粉磨現(xiàn)象,可能水泥顆粒組成中<1μm含量減少,改進后水泥物理性能中需水量減小,標準稠度用水量從之前的27.2%~27.9%降為26.1%~26.6%。其他性能無明顯變化。

  綜上所述,總結(jié)如下:圈流磨的磨內(nèi)結(jié)構(gòu)要適應(yīng)圈流磨的特點,隔倉板的過料能力要比開流磨的大;圈流磨的循環(huán)負荷不宜低于50%,在100%左右為宜;選粉機的喂料濃度低時選粉效率較高,增加喂料濃度時選粉效率降低。

編輯:易洪興

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2024-12-29 21:51:06