生料立磨粉磨以白堊為主的粘濕物料的實踐
引言
輥式立磨由于單位產(chǎn)量粉磨電耗低、對物料的烘干能力強、容易實現(xiàn)大型化,目前已經(jīng)普遍應(yīng)用于水泥生產(chǎn),但對于綜合水分高達20%以上的粘濕物料的原料粉磨還未見成功案例。文就輥式立磨在白俄羅斯KN5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線上的應(yīng)用情況進行闡述,希望能給讀者以借鑒。
1 KN項目的原料特點
白俄羅斯KN水泥項目位于白俄羅斯靠近波蘭的邊界附近,現(xiàn)有四條濕法水泥生產(chǎn)線,所用原料主要為白堊,輔助原料采用粘土和灰渣作為硅鋁質(zhì)原料、鐵粉作為鐵質(zhì)原料。白堊在當(dāng)?shù)胤植己軓V,其主要成分為碳酸鈣,其CaO含量為54.67%,是水泥生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)原料。但白堊礦中分布有含量約3%,粒徑小于500毫米,硬度為200MPa硅質(zhì)石塊(如圖1),
圖1 白堊原料中的硬質(zhì)硅石
并且分布沒有規(guī)律,再加上當(dāng)?shù)貧夂蚨緲O端天氣為零下30℃,冬季開采后的白堊為堅 硬的凍快,用現(xiàn)有工程技術(shù)無法將硅 質(zhì)石塊有效徹底剝離或剔除,只能混在白堊中進入生料制備環(huán)節(jié)。
根據(jù)業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料,白堊礦水份高達23.56%,配料后入生料磨的綜合氺份高達22%。如果沒有硅質(zhì)石塊混在白堊中,比較理想的成熟工藝是采用錘式烘干破烘干粉磨技術(shù),利用窯尾的廢氣對白堊進行烘干,然后再與其他單獨粉磨的輔料混合搭配制成水泥生料。但該廠白堊中混入的硅質(zhì)石塊非常堅硬,喂入烘干破后勢必很快將烘干破錘頭磨毀,并堵塞烘干破,因此采用烘干破方案是不可行的。
鑒于上述原因,從適應(yīng)白堊中的硅質(zhì)石塊角度看,使用輥式立磨是一個可行的選擇。當(dāng)時在世界范圍內(nèi)只有非凡公司提供并正在制造一臺用于高水分白堊原料生產(chǎn)生料的輥磨機,故選擇了德國非凡公司的輥式立磨。但根據(jù)該水泥項目高水分白堊中并還摻雜硅質(zhì)石塊特點,非凡公司將對該輥磨機進行進一步優(yōu)化改進,以適應(yīng)原料的特性。
2粉磨以白堊為主粘濕物料的生料立磨的特點
?。?)穩(wěn)定料床的形成 磨盤上形成穩(wěn)定的料床是輥式磨生產(chǎn)最基本的要求,也是磨機正常平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。料床太厚會降低磨機的粉磨效率,料床太薄會引起磨機振動。通過調(diào)節(jié)磨盤擋料圈的高度可以調(diào)節(jié)料層厚度。操作上,加大輥壓,產(chǎn)生的細粉多,料床將變??;降低磨輥壓力,磨盤物料變粗,返回的物料多,料床將變厚。粉磨以石灰石為主的原料時,石灰石經(jīng)過磨碎后粒度均齊,磨盤上很容易形成粒度分布合理,厚度合適的料床。
本項目占入磨物料配比76%(干基)的白堊天然細度不需要粉磨就能滿足水泥生產(chǎn)的要求,形成料床的物料主要靠粘土、灰渣和鐵粉等輔助原料,輔料的比例只占24%,并且白堊中混入有3%的堅硬硅質(zhì)石塊,條件復(fù)雜,需要在調(diào)試期間逐步摸索出最佳的操作參數(shù),形成穩(wěn)定合適的料床以保證磨機的穩(wěn)定平穩(wěn)運行。
?。?)對磨機的烘干能力要求很高 通常以石灰石為主要原料的水泥項目,入生料磨原料綜合水分低于5%,但本項目入磨原料綜合氺份高達22%。與常規(guī)項目比較,本項目對磨機的烘干能力要求很高,需要更多的熱風(fēng)并且要求進磨熱風(fēng)溫度為500℃,僅靠窯尾廢氣滿足不了此要求,為此設(shè)置一套燃氣熱風(fēng)爐作為磨機的補充熱源。
由于要求磨內(nèi)要有足夠的空間用于物料和熱風(fēng)的換熱交換,與常規(guī)5000t/d水泥廠立磨比較,本項目立磨大大增加了磨機殼體,磨機殼體下部直徑為Φ8m,上部殼體最大處達到12米。 生料磨系統(tǒng)主機配置見下表1
表1 生料磨系統(tǒng)主機配置表
3 調(diào)試期間遇到的問題及解決方案
3.1調(diào)試期間遇到的問題
(1)生料磨外循環(huán)料中未烘干的白堊塊較多,入磨熱風(fēng)溫度只能達到350℃,繼續(xù)增大熱風(fēng)爐的燃氣量,提高入磨熱風(fēng)溫度,熱風(fēng)爐出口就會出現(xiàn)正壓,并且磨機出口溫度超過上限120℃,造成磨機烘干能力不足,磨機產(chǎn)量只能維持在 320t/d左右。
?。?)磨機運行初期,發(fā)現(xiàn)磨盤上一些硅質(zhì)石塊停留在磨盤和磨輥之間,由磨輥推著硅質(zhì)石塊在磨盤上滑行,這不但使磨盤上無法形成有效的料床,堅硬的硅質(zhì)石塊對磨盤造成了嚴(yán)重磨損。
?。?)硅質(zhì)石塊由于易磨性很差,磨蝕性很強,經(jīng)過磨機外循環(huán)重復(fù)多次富集在磨盤上,造成磨機襯板的壽命很低,運轉(zhuǎn)500小時就要更換一套磨盤襯板。
3.2調(diào)試期間采取的措施
?。?)加大出熱風(fēng)爐管道截面,改造生料磨進口,提高進入磨機的熱風(fēng)溫度和熱風(fēng)量。
經(jīng)過核算,磨機熱風(fēng)進口法蘭和熱風(fēng)爐出口管道截面太小,出熱風(fēng)爐管道風(fēng)速達到45m/s,磨機進口處的風(fēng)速達到54m/s,由于這兩處的速度太大,造成對熱風(fēng)的阻力太高,進入磨機的熱風(fēng)量不足?,F(xiàn)場更換了出熱風(fēng)爐至進磨機熱風(fēng)總管的Φ3500mm熱風(fēng)管道,管道截面積由9.6m2增大到18.08 m2;并且現(xiàn)場改造了磨機熱風(fēng)進口,將熱風(fēng)管道截面及磨機進風(fēng)口法蘭處的截面由2×5.58 m2 增加到2×7.94 m2,使兩處的熱風(fēng)風(fēng)速分別降至22.5 m/s和38 m/s合理范圍。同時適當(dāng)減少磨機風(fēng)環(huán)的擋風(fēng)板數(shù)量,增加通風(fēng)面積,經(jīng)過這些修改,大大減少了進入磨內(nèi)熱風(fēng)的阻力,提高了進入生料磨的熱風(fēng)溫度及風(fēng)量,充分發(fā)揮了磨機的烘干能力。改造后磨機的產(chǎn)量達到了400t/h(干基),滿足設(shè)計要求,外循環(huán)物料的水分也大大降低。
?。?)調(diào)整磨輥壓力,對磨盤上的石塊形成有效碾壓
調(diào)試過程中將輥壓由起初設(shè)定的5MPa降低為2MPa,使磨盤上轉(zhuǎn)動的石塊遇到磨輥時能夠使磨輥抬起,并使磨輥在摩擦力作用下隨著料床轉(zhuǎn)動,同時磨輥對石塊給以碾壓,使其不再停留在磨輥和磨盤之間,碾碎的石塊和其他顆粒狀的輔料一起形成穩(wěn)定料床,給磨機的平穩(wěn)運行提供了保障。
?。?)磨機外循環(huán)上增加篩渣系統(tǒng),提高磨盤襯板壽命
將磨機外循環(huán)振動輸送機改成了一套振動篩,將外循環(huán)料中碾壓后的硅質(zhì)小石塊篩除,用汽車運到老廠濕法生產(chǎn)線作硅質(zhì)校正原料使用,篩下的細碎物料由原有的提升機送回磨內(nèi)粉磨。篩除的硅質(zhì)小石塊的量占磨機外排料約15%左右,大大減輕了磨機的磨損。
4結(jié)束語
經(jīng)過上述調(diào)試及改造,使磨機的烘干能力得以充分發(fā)揮,產(chǎn)量由起初的320t/h提高到了設(shè)計要求的400t/h;磨機參數(shù)的調(diào)整和部分硅質(zhì)石塊的外排,大大減輕了對磨盤的磨損,使磨盤襯板壽命由起初的500小時的壽命,提高到3000小時。該生料立磨系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),并達標(biāo)達產(chǎn),為利用含有堅硬硅質(zhì)石塊的高水份粘濕物料為主要原料制備生料的水泥生產(chǎn)項目提供了一個成功的范例。
編輯:姜立東
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