KDM型袋除塵技術在史密斯電除塵器改造中的應用
魯南中聯(lián)水泥有限公司現(xiàn)有2條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,窯頭采用丹麥史密斯電收塵器且已配備低溫余熱鍋爐,隨著國家排放標準的日趨嚴格,現(xiàn)有電收塵器無法實現(xiàn)達標排放。為了排放達標,魯南中聯(lián)委托江蘇科行環(huán)??萍加邢薰緦?#線窯頭收塵存在問題進行改造,將電收塵器改造為袋式收塵器。本項目是繼2010年成功實施1#和2#兩條2500t/d水泥生產(chǎn)線窯尾電改袋項目以來的再度合作。
改造技術方案的確定
經(jīng)綜合考慮,要滿足現(xiàn)行的排放濃度小于30mg/Nm3的要求,以及不斷嚴格的環(huán)保標準,最終確定本次改造方案為將原1#窯頭電除塵器(技術參數(shù)見下表)改造為低壓行噴脈沖布袋除塵器。改前電除塵器是4電場結(jié)構,電場風速0.98m/s,電場截斷面積105.6㎡。為了盡可能節(jié)省費用和縮短工期,保留了原電除塵器的基礎、殼體、集灰斗及絞刀,加固中箱體,新增加上箱體、風道、花板、爬梯、噴吹系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等結(jié)構。因新的袋除塵器的外形尺寸要參照原電除塵器的尺寸進行設計,顯然,袋除塵器的選型、設計需依據(jù)原電除塵器外形尺寸。
脈沖除塵器的設計
?。?)分室數(shù)的確定。按照除塵器的外形尺寸要求,共設10個袋室,分雙排布置。
原電除塵器的技術參數(shù)表
?。?)過濾面積的確定。根據(jù)業(yè)內(nèi)使用經(jīng)驗和濾料的性能,窯頭脈沖除塵器凈過濾風速通常為0.8~1.0m/min。根據(jù)本項目設計風量和外形尺寸要求,同時考慮到本臺除塵器分室數(shù)較少,為減少離線噴吹清灰設備阻力的波動,最終確定過濾面積為5908㎡,毛過濾風速為1.0m/min,凈過濾風速為0.9m/min。
?。?)風道設計。優(yōu)化風道設計,采用高凈氣室,有利于氣流的均勻分布,采用1/4的圓弧轉(zhuǎn)角,減少風道阻力。
(4)花板設計。花板組件采用模塊化設計,整個花板組件分三個模塊,其中一個花板模塊帶有鋪設花紋鋼板的檢修平臺,所有花板模塊廠部加工制造完成,現(xiàn)場安裝時只需把各模塊花板安裝在框架梁上,減少現(xiàn)場安裝工作量,縮短工期。
?。?)爬梯布置。由于要利用現(xiàn)有電除塵器的基礎,且上箱體尺寸已確定,除塵器爬梯位置布置受到限制。經(jīng)計算和綜合研究確定,整個除塵器爬梯采用八字形結(jié)構,利用已搭設好的上箱體框架為支撐點,采用對稱布置形式,巧妙利用了空間。
?。?)設有煙氣均風裝置,煙氣由進風口水平進入風道,首先由斜隔板初步均風,再通過各均風調(diào)節(jié)閥后由灰斗上部向下進入各袋室。在灰斗進風口處設導風板,以防止灰斗底部積灰被進風氣流吹起,同時起到均風作用。
?。?)噴吹系統(tǒng)。按照設計方案,為合理利用空間,布置脈沖閥與噴吹管在同一條線上,各袋室每排有20條濾袋,我們采用了脈沖單側(cè)噴吹形式。在除塵器外側(cè)布置一排淹沒式脈沖閥,每個閥噴20條濾袋,盡可能降低粉塵的再吸附。
?。?)上箱體的設計。為控制上箱體橫向風速,降低設備阻力,上箱體高度設計為3.8m,上箱體橫向風速約3.9m/s,共10個人孔門(每室1個),便于檢修設備和觀察設備運行狀態(tài)。上箱體分室板采用壓型板結(jié)構,強度高、成本低,可批量生產(chǎn)。
(9)提升閥的設計。為達到離線清灰、在線檢修的目的,在凈氣室設有提升閥。本項目因高凈氣室尺寸的要求,為保證閥口風速要求,不增加結(jié)構阻力,有效保護氣缸裝置,采用加長閥桿結(jié)構。當濾袋需要過濾時,由PLC控制,提升閥關閉,以阻斷煙氣,實現(xiàn)離線清灰。
?。?0)其它參數(shù)的確定。濾袋規(guī)格:Φ160mm×7m;濾袋材質(zhì):諾美克斯NOMEX,550g/㎡;濾袋間距:230mm;清灰方式:離線清灰;清灰控制方式:定時清灰,PLC控制。
技改實施及其效果
技改實施
該收塵器按照設計需要安裝時間為30天,為了使本次改造盡可能少影響客戶的生產(chǎn)經(jīng)營,組織各專業(yè)技術人員及安裝施工人員仔細研究圖紙,確定生產(chǎn)及安裝施工方案,如下:
?。?)除塵器的風道采用模塊化的形式,分為三個風道、出風直管和出風彎管,全部場內(nèi)拼焊完成,現(xiàn)場直接組裝焊接,整體吊裝;
?。?)除塵器上箱體的墻板及分室板采用壓型板,生產(chǎn)線一次成型,減少了大量的焊接工作量;
?。?)除塵器的花板組件采用模塊化的形式,即每個花板組件是整體的,到現(xiàn)場直接吊裝焊接就可以,設備質(zhì)量得到有效控制;
(4)脈沖閥及分氣箱在場內(nèi)試壓合格后直接發(fā)貨,減少了現(xiàn)場二次組裝的工作量;
為了確保施工質(zhì)量和進度,工程指揮部安排兩班連續(xù)施工,技術人員全過程跟蹤,及時解決工程中出現(xiàn)的技術難題,最終確保25天的進度目標的實現(xiàn),為生產(chǎn)經(jīng)營爭取了主動。
改造后的效果
魯南中聯(lián)1#線改造前 魯南中聯(lián)1#線改造后
在業(yè)主的協(xié)調(diào)配合下,1#生產(chǎn)線電改袋除塵器于2013年3月完成安裝和聯(lián)機調(diào)試。在設備調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)布袋除塵器阻力較低,僅有700~800Pa。經(jīng)綜合經(jīng)濟分析,決定將布袋除塵器的噴吹周期從20min調(diào)整到40min,設備運行阻力穩(wěn)定在900~1000Pa左右。經(jīng)棗莊市環(huán)保部門檢測,除塵器出口粉塵排放濃度為10mg/Nm3。目前設備運行狀況良好。
目前,一些水泥廠老生產(chǎn)線配套的電除塵器由于投用時間比較早,設備嚴重老化,加之場地限制,故在原基礎上通過增加集塵面積,來提高除塵效率難度很大,而在原設備的基礎上改造成布袋除塵器將極大提高收塵效率,結(jié)構也比較可靠,施工容易,改造工期相對較短。KDM型脈沖噴吹袋除塵器技術在魯南中聯(lián)史密斯電除塵器改造項目中的應用,也是老生產(chǎn)線配套電除塵器的一個成功改造實例。
編輯:姜立東
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