100%燒無煙煤的預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)的熱工標(biāo)定與分析
引言
長(zhǎng)期以來,水泥回轉(zhuǎn)窯企業(yè)均使用揮發(fā)分較高的煙煤作為燃料。但由于我國(guó)地域遼闊,燃料資源分布不均,煙煤產(chǎn)地主要集中在北方,而在長(zhǎng)江以南,優(yōu)質(zhì)煙煤很少,特別是在福建地區(qū),無煙煤資源較為豐富。因此,當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)企業(yè)用無煙煤作燃料,有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。但是無煙煤揮發(fā)分含量低、著火溫度高、燃盡時(shí)間長(zhǎng),尤其是在分解爐內(nèi)的中溫燃燒,主要受化學(xué)反應(yīng)控制,不易完全燃燒,因而對(duì)分解爐的結(jié)構(gòu)及性能有著更高的要求。
福建SD廠2000t/d熟料生產(chǎn)線是20世紀(jì)90年代末引進(jìn)德國(guó)KHD技術(shù)的國(guó)內(nèi)第一條采用100%燒無煙煤的預(yù)分解窯生產(chǎn)線。在公司技術(shù)人員的努力下,經(jīng)過近兩年的試生產(chǎn),燒成系統(tǒng)生產(chǎn)基本正常,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,無煙煤煅燒熟料取得成功。為了對(duì)燒成系統(tǒng)進(jìn)行全面客觀的評(píng)價(jià),分析無煙煤在窯和爐內(nèi)的燃燒情況,優(yōu)化生產(chǎn)操作,進(jìn)一步提高該系統(tǒng)的技術(shù)性能,SD廠與南京工業(yè)大學(xué)硅酸鹽工程研究所合作,對(duì)該燒成系統(tǒng)進(jìn)行了一次全面的熱工標(biāo)定。鑒于系統(tǒng)地分析預(yù)熱器與分解爐工作狀況的需要,在參照水泥回轉(zhuǎn)窯熱工標(biāo)定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,增加了窯尾、分解爐及有關(guān)部位物料分解率及煤粉燃盡度的測(cè)定,以及窯尾、分解爐及各級(jí)預(yù)熱器出口氣體溫度、壓力、氣體成分等檢測(cè)內(nèi)容。測(cè)定期間,原料與煤粉質(zhì)量穩(wěn)定,系統(tǒng)運(yùn)行也較穩(wěn)定,標(biāo)定結(jié)果具有代表性。
1 熱工標(biāo)定測(cè)點(diǎn)及標(biāo)定項(xiàng)目
圖1為預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)各測(cè)點(diǎn)示意圖,表1為標(biāo)定項(xiàng)目一覽表。
圖1 PYROCLON預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)測(cè)點(diǎn)分布圖
注:圖中序號(hào)標(biāo)注見表1。
表1 測(cè)點(diǎn)分布標(biāo)定項(xiàng)目一覽表
注:各符號(hào)意義:tg、tm—?dú)怏w及物料溫度;P—?dú)怏w壓力;Ci—?dú)怏w含塵量;—空氣過剩系數(shù);Gm 、Gg —物料、氣體流量;— 物料分解率;
2 預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)主要工藝設(shè)備
表2為SD廠燒成系統(tǒng)主要工藝設(shè)備
表2預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)主要工藝設(shè)備
3 熱工標(biāo)定主要參數(shù)匯總
表3~表9是熱工標(biāo)定的主要參數(shù)匯總。
表3熟料產(chǎn)量及煤耗
表4物料化學(xué)成分與煤粉工業(yè)分析(%)
表5窯尾系統(tǒng)各部位廢氣成分
表6各部位氣體量、溫度及壓力
表7窯尾系統(tǒng)各部位溫度、壓力
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4 熱態(tài)運(yùn)行標(biāo)定結(jié)果分析
4.1熟料產(chǎn)量
表8系統(tǒng)熱量平衡表中主要支出熱量
表9各級(jí)預(yù)熱器工況風(fēng)速
注:各級(jí)風(fēng)速由測(cè)定風(fēng)量、空氣過剩系數(shù)計(jì)算得到。
熱工標(biāo)定期間,熟料產(chǎn)量為1931.2t/d,為設(shè)計(jì)產(chǎn)量的96.6%,尚未達(dá)標(biāo)。分析熱工標(biāo)定結(jié)果,在燒成系統(tǒng)各子系統(tǒng)中,除高溫風(fēng)機(jī)及其配套電機(jī)富余能力不足外,其余各設(shè)備的選型都是合理的,且具有一定富余能力。測(cè)定期間,由于電壓太低,制約了高溫風(fēng)機(jī)能力的發(fā)揮。因此,采用穩(wěn)定供電,優(yōu)化配料方案,穩(wěn)定入窯生料成分,合理操作控制等措施,可進(jìn)一步提高產(chǎn)量。
4.2 熟料燒成熱耗
該預(yù)分解窯熟料燒成設(shè)計(jì)熱耗為3032kJ/kg熟料,設(shè)計(jì)指標(biāo)比較先進(jìn)。實(shí)際測(cè)定熟料熱耗為3 266kJ/kg熟料,超過設(shè)計(jì)指標(biāo)7.72%。由表8知,在熟料燒成的支出熱耗中,出預(yù)熱器廢氣帶走熱、系統(tǒng)表面散熱、出冷卻機(jī)余風(fēng)帶走熱分別占20.94%、12.44%、10.77%,三者共占44.15%。由表6知,該廠預(yù)熱器出口廢氣量為128487Nm3/h,折合單位熟料廢氣量為1.6Nm3/kg熟料,C1筒出口廢氣溫度為304℃,屬國(guó)內(nèi)較先進(jìn)水平。尤其是作為100%燃燒無煙煤來說,該溫度是較低的。
從表面散熱損失看,該廠短窯系統(tǒng)單位熟料散熱損失是比較高的,其中回轉(zhuǎn)窯筒體的散熱損失較高。標(biāo)定期間,回轉(zhuǎn)窯燒成帶表面最高溫度已超過400℃。從出冷卻機(jī)熟料溫度看,該廠由于采用帶空氣梁的第三代篦冷機(jī),熟料冷卻效果好,平均溫度僅為94 ℃。根據(jù)以上分析,如果進(jìn)一步降低出預(yù)熱器廢氣量(設(shè)計(jì)廢氣量是1.52Nm3/kg熟料)和溫度(設(shè)計(jì)為290℃),適當(dāng)減少表面散熱損失,并且達(dá)到和超過設(shè)計(jì)產(chǎn)量,其熟料燒成熱耗有望接近和達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。
4.3 五級(jí)預(yù)熱器系統(tǒng)
4.3.1 各級(jí)預(yù)熱器的溫度分布
從各級(jí)預(yù)熱器的出口氣體溫度分布(見表7),該廠各級(jí)預(yù)熱器氣體溫降是比較合理的。C4預(yù)熱器除了預(yù)熱C3筒的下料外,還具有物料的部分分解功能,該級(jí)的溫度降可反映分解爐及C5預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)煤粉的燃燒狀況,如果C5級(jí)預(yù)熱器出口存在煤粉的不完全燃燒,部分未燃盡煤粉必然會(huì)在C4筒內(nèi)繼續(xù)燃燒,從而造成C4筒溫度降偏低,甚至出現(xiàn)溫度倒掛的情況。從C4預(yù)熱器的溫度降來看,正常情況時(shí)在60℃以上,但從氣體分析看(見表5),C5出口氣體中不存在CO,因而可以排除化學(xué)不完全燃燒的存在,表明無煙煤的燃燒是充分的。
4.3.2 預(yù)熱器的系統(tǒng)阻力損失
在產(chǎn)量為1 931 t/d時(shí),其五級(jí)預(yù)熱器的總阻力損失為4 219 Pa,與國(guó)內(nèi)其他廠相比并不算高。從表7中各級(jí)預(yù)熱器的阻力損失分布看,C1到C5各預(yù)熱器的進(jìn)出口靜壓差分別為:1080Pa、1030Pa、900Pa、670Pa和492Pa,其中C1筒由于要求分離效率最高,所以阻力損失最大;C2筒雖然進(jìn)口風(fēng)速不高,但其內(nèi)筒直徑與柱體直徑的比值De/D僅為0.44,內(nèi)筒直徑小,阻力較大;而C3、C4、C5筒結(jié)構(gòu)相同,其De/D比值為0.5,雖高于C2筒預(yù)熱器,但與國(guó)內(nèi)其它預(yù)熱器相比,仍屬偏小,顯然KHD公司的設(shè)計(jì)偏重于提高分離效率,但阻力損失也相應(yīng)會(huì)增加。另外,C3、C4、C5筒的工作溫度逐步升高,其阻力損失則相應(yīng)降低。
4.4 Pyroclon分解爐
該廠采用帶Pyrotop的Pyroclon分解爐,其目的是通過煤粉與物料的分解爐外循環(huán),延長(zhǎng)物料的停留時(shí)間,從而有利于提高燃料的燃盡度與物料的分解率,以適應(yīng)100%燃燒無煙煤的需要。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)熱態(tài)化學(xué)法測(cè)試,分解爐內(nèi)物料平均停留時(shí)間為24 s,明顯高于國(guó)內(nèi)大部分分解爐,這對(duì)在并不太高的溫度下物料的分解和無煙煤的燃燒都是極為有利的。測(cè)定期間,分解爐出口(C5筒進(jìn)口處)溫度為925 ℃左右,就100%燃燒揮發(fā)分僅3.34%的無煙煤而言,該溫度顯然并不算高。
從氣體分析結(jié)果看(表5),分解爐出口過剩空氣系數(shù)為1.395,且多次測(cè)量氣體組成表明沒有CO,說明爐內(nèi)煤粉不存在化學(xué)不完全燃燒。但從分解爐出口物料的含碳量及氣體組成來推算,該分解爐出口的煤粉燃盡度僅為76%左右,說明爐內(nèi)煤粉存在著機(jī)械不完全燃燒,部分沒有燃盡的煤粉進(jìn)入C5筒,與來自窯尾的高溫氣體混合后,繼續(xù)進(jìn)行燃燒。燃燒產(chǎn)生的熱量進(jìn)一步供給C5筒內(nèi)生料的分解,使得入窯物料的表觀分解率由分解爐出口的72.3%提高到入窯時(shí)的91%左右。
Pyroclon分解爐燃燒所需的空氣全部來自篦冷機(jī)。根據(jù)分解爐內(nèi)小時(shí)用煤量、實(shí)測(cè)三次風(fēng)量以及燃料燃燒理論空氣量,計(jì)算得到其過??諝庀禂?shù)為1.07,顯然三次風(fēng)用量是合理的。而從分解爐出口的實(shí)測(cè)過??諝庀禂?shù)1.395來分析,煤粉在爐內(nèi)存在相當(dāng)部分的機(jī)械不完全燃燒,但從C5筒出口的過??諝庀禂?shù)1.1及氣體成分中無CO來分析,表明分解爐內(nèi)未燃盡的煤粉在C5筒內(nèi)繼續(xù)燃燒,消耗了三次風(fēng)入爐的部分過??諝?,因此入爐與入窯的總空氣量也是合理的。
4.5 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)燃料燃燒及用風(fēng)
該廠窯頭煤粉燃燒采用pyro-jet燃燒器。標(biāo)定期間,實(shí)測(cè)窯頭一次凈風(fēng)與煤風(fēng)的總量占入窯總空氣量的16.5%,比設(shè)計(jì)的6.3%明顯偏大。如果一次風(fēng)量過大,會(huì)相應(yīng)地減少氣流中的煤粉濃度,煤粉氣流中由于低溫的一次風(fēng)增加,溫度升高緩慢,限制了煤粉著火過程的發(fā)展和煤粉的完全燃燒。因此從燃燒的角度分析,減小一次用風(fēng)量,增加高溫的二次風(fēng)量,有利于煤粉的著火和火焰的傳播速度,以及降低系統(tǒng)的熱耗。
該廠窯尾的過??諝庀禂?shù)在標(biāo)定期間,一般在1.037~1.170范圍內(nèi),說明窯內(nèi)用風(fēng)是合理的。但是窯尾廢氣測(cè)定中每次均有CO存在,在0.2%~1.2%之間,表明窯內(nèi)煤粉存在著化學(xué)不完全燃燒,當(dāng)然也不排除可能還有少量機(jī)械不完全燃燒。該廠窯尾無控制棒閥,試生產(chǎn)中常有窯內(nèi)通風(fēng)良好而分解爐內(nèi)通風(fēng)不足之感,易引起塌料。從熱工標(biāo)定情況來看,雖然窯內(nèi)已有少量結(jié)圈,阻力增加,但用風(fēng)情況尚好,窯內(nèi)通風(fēng)并不過多。
4.6 篦式冷卻機(jī)的分析與評(píng)述
該廠采用第三代帶空氣梁的篦式冷卻機(jī),入窯二次風(fēng)達(dá)1100℃,入爐三次風(fēng)為920℃,而出冷卻機(jī)熟料溫度平均為94℃,熱回收率達(dá)75.8%,二次風(fēng)溫與三次風(fēng)溫的提高,特別有利于無煙煤的燃燒,920℃的三次風(fēng)測(cè)點(diǎn)在窯尾Pyroclon分解爐的進(jìn)口處,可確保無煙煤入爐后的迅速著火與燃燒,有利于提高煤粉在分解爐內(nèi)的燃盡度。
4.7 高溫風(fēng)機(jī)
SD廠高溫風(fēng)機(jī)銘牌風(fēng)量為305700m3/h,風(fēng)壓為5800Pa,電機(jī)功率730kW,是國(guó)內(nèi)同系列預(yù)分解窯中風(fēng)機(jī)規(guī)格和所配電機(jī)功率最小的。從標(biāo)定結(jié)果看,預(yù)熱器出口總風(fēng)管測(cè)點(diǎn)處工況風(fēng)量為299000m3/h,負(fù)壓為5740Pa,風(fēng)量與風(fēng)壓接近銘牌指標(biāo),風(fēng)機(jī)已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)行,沒有富余能力。另外標(biāo)定期間,風(fēng)機(jī)電壓為574.8V,遠(yuǎn)低于額定電壓660V,電源電壓也制約了電機(jī)與風(fēng)機(jī)能力的發(fā)揮,因而熟料產(chǎn)量沒有達(dá)標(biāo)。
5 結(jié)束語
?。?)SD廠的帶Pyrotop的Pyroclon分解爐內(nèi)物料平均停留時(shí)間比普通Pyroclon分解爐延長(zhǎng)約一倍多,表明帶Pyrotop的Pyroclon分解爐對(duì)燃燒低揮發(fā)分煤、無煙煤是非常有利的,能夠大幅度延長(zhǎng)停留時(shí)間,從而提高煤粉燃盡率和物料分解率。
?。?)分解爐、C5筒出口氣體成分中無CO,C5、C4各級(jí)預(yù)熱器溫降正常,沒有溫度倒掛現(xiàn)象,無煙煤在分解爐和C5預(yù)熱器內(nèi)已基本燃盡,表明設(shè)計(jì)合理的帶Pyrotop的Pyroclon分解爐能適應(yīng)100%燒無煙煤的需要。
?。?)目前該公司供電基本穩(wěn)定,產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)標(biāo),正常生產(chǎn)時(shí),熟料日平均產(chǎn)量在2050t左右,仍采用原風(fēng)機(jī)和電機(jī),表明以上分析診斷是正確的。但風(fēng)機(jī)已滿負(fù)荷運(yùn)行,欲進(jìn)一步增產(chǎn),就風(fēng)機(jī)來說必須提高風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓,顯然德國(guó)KHD公司原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)選型時(shí),沒有充分考慮超產(chǎn)而需要增加的富余能力。
編輯:姜立東
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