華潤水泥(南寧)生產線實施“電改袋” 出口排放僅2.7毫克
近日,由中建材(北京)環(huán)保工程發(fā)展有限公司總承包的華潤水泥(南寧)2條4500t/d熟料生產線窯尾收塵器順利改造完畢。據環(huán)保局監(jiān)測數(shù)據顯示,其1#線出口排放濃度為3.1mg/Nm³、2#線出口排放濃度僅2.7mg/Nm³,兩者均遠遠低于30 mg/Nm³的國家標準,并且設備系統(tǒng)壓力保持在500pa左右,這一成果獲得了華潤水泥集團的肯定和當?shù)丨h(huán)保部門的贊賞。
據悉,華潤水泥(南寧)有限公司共有兩條4500t/d干法熟料生產線,其窯尾收塵器均為德國魯奇技術電收塵器,經過多年使用,已失去正常的收塵能力,出口處濃煙嚴重超標,如果進行設計、實施華潤南寧水泥廠兩條線的“窯尾電改袋”絕非易事。記者了解到,中建材環(huán)保公司針對此項目專門成立了“華潤項目小組”,經過全面的圖紙解析、現(xiàn)場勘查、專家設計,最大程度的利用原基礎、原殼體以減少投資,工程實施專家進行制造和安裝的流程部署,最終形成了具有差異化競爭力的方案。在華潤水泥(南寧)1#線、2#線窯尾改造項目招標過程中,中建材環(huán)保公司正是憑借著出色的技術方案、精細的產品管理和工程實施方案拿到了合同,最終贏得了用戶的信任和合作合同。
記者從華潤水泥了解到,此次技改為總承包(交鑰匙)方式,技改范圍包括從收塵器入口對接點起,至窯尾廢氣煙囪入口點對接完成止。改造完成后,華潤水泥(南寧)1#線的粉塵濃度大大降低,由改造前的濃煙變成了干凈清潔的3.1mg/Nm³;電耗大大降低,1#線電改袋技改后系統(tǒng)下降148.33KW/小時;原料單位電耗由2011年技改前18.15度/噸下降至16.31度/噸;進出口壓差在500pa左右;華潤水泥(南寧)2#線的粉塵濃度更是降低到2.7mg/Nm³;電耗大大降低,2#線電改袋系統(tǒng)技改后下降160.48KW/小時;原料單位電耗由2011年技改前19.05度/噸下降至17.33度/噸;進出口壓差在700pa左右。據了解,在驗收評定會議上,中建材環(huán)保的改造成果受到了華潤水泥各大區(qū)參評領導的一致肯定,最終業(yè)主驗收結果評定:窯尾電改袋項目整體已完全達到了節(jié)能減排的效果。
中建材環(huán)保已經先后改造了北京燕山水泥、葛州壩水泥(五條線改造)、冀東豐潤水泥有限公司、北京順發(fā)拉法基、重慶涪陵瑞安拉法基水泥、山東東華水泥、冀東三友水泥、遼陽冀東水泥等幾十條電改袋工程,在國內電改袋市場占據半壁江山,成為了名副其實的“中國電改袋市場第一品牌”。品牌加上技術實力才是它成功挖掘“電改袋”藍海市場的關鍵。
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com