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與知識聯(lián)袂 激發(fā)立窯潛力——關于提高立窯煅燒質量的實踐

四川安縣銀河建化集團公司 · 2004-11-16 00:00 留言

  “科技是第一生產力”,是眾所皆知的,但真正將這句話引起重視并運用于實踐當中,還存在一些實際問題,北京現(xiàn)代立窯新技術研究所董事長——周沛教授用她的親身實踐給我們詮釋了科技在社會化大生產中“四兩拔千斤”的作用。

  我們四川安縣銀河建化集團是集化工、建材、煤炭、機械加工、礦產品開發(fā)為一體的集團化企業(yè),公司所屬水泥廠有一臺φ3×48m立筒預熱器旋窯,兩臺φ2.5×8m和三臺φ3×10m機立窯,年產水泥50萬噸。由于公司水泥質量口碑較好,市場供不應求,基于能源、成本、質量控制的需要,全面提高熟料質量、降低能耗成為主要問題,為此,我公司與北京現(xiàn)代立窯新技術研究所取得聯(lián)系,通過周教授的親臨指導,引起公司上上下下的巨大轉變。首先是觀念上的轉變,過去,我們普遍認為立窯生產工藝決定了立窯熟料質量波動大,能耗較高,環(huán)保不好,沒有必要在立窯上作太多的投入,但周教授從立窯的煅燒理論、產品質量、主要經濟指標、環(huán)境保護以及我國的國情五個方面,有力的論證了現(xiàn)代化立窯與現(xiàn)代化旋窯將長期共存,同時對全公司干部、職工分別進行生產技術培訓,生產現(xiàn)場原材料的強化管理,配料方案的優(yōu)化,立窯系統(tǒng)的改造等四個強有力的措施使熟料產量、質量大幅度的提高,能耗明顯下降。取得了十分顯著的經濟效益。

1.質量觀念轉變和操作技能的提高
  首先質量觀念上,整個公司上上下下引起了巨大的反響,現(xiàn)代化立窯的戰(zhàn)略思路給我們企業(yè)展開了一幅生機勃勃、長期發(fā)展的宏偉藍圖,讓我們充滿了信心,同時水泥質量的高標準、嚴要求更是為我們廓清了視野,使我們更清晰的認識到我們肩上的質量責任、社會責任乃至國家責任。作為建材市場的供給者,我們更應目光深遂、起點要高、要求要嚴,特別是我們公司領導在質量方面投入了大量的精力和資金。
  在對員工的培訓中,周教授針對我企業(yè)存在的一些不良操作習慣,用正確的操作方法給予糾正,并為此制定了一系列質量管理細則和操作綱要,使我公司員工從理論認識、操作習慣、操作水平都有很大改進和提高,特別是關于穩(wěn)定生產優(yōu)質水泥遵循的公式:優(yōu)質水泥=優(yōu)質生料+熱工制度穩(wěn)定+水泥磨技術改造+嚴格質量管;對此我們有了更深刻的感悟:水泥是連續(xù)化大生產,無論那一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,都將會影響水泥的質量,因此我們必須嚴把各個生產環(huán)節(jié)的質量標準。

2.通過現(xiàn)代化立窯思路的實施,效果顯著:
  生產優(yōu)質生料非常重要,優(yōu)質生料必須是:生料成份、配熱、細度優(yōu)化適當,尤其是物理、化學性能要均勻穩(wěn)定:
(1) 原燃料的選擇 :原料的選擇,我們過去只注意其化學成份,通過周教授講授我們了解到,不僅要看其成份是否符合要求,同時要注意其物理性能,如結晶型二氧化硅對生料的易燒和易磨性影響較大,因此必須要求原料中不含或少含結晶型二氧化硅(石英砂和燧石結核),最好不含燧石結核,因此我們現(xiàn)在注意嚴格控制石灰石中山皮土(含石英砂)含量,同時認識到煤的選擇不僅要有一定的熱量且要穩(wěn)定,并要求其揮發(fā)份在7~8%之間較好,使其燃燒速度與熟料反應速度一致。
(2) 合適的生料成份:生料成份通常用熟料三個率值來控制,在確定三個率值時,首先要滿足熟料性能要求,同時還要有利于燒成和煅燒操作,原先我公司立窯熟料中三氧化二鋁、三氧化二鐵的含量少使液相量偏低,易燒性差,游離氧化鈣控制難度大,通過周教授的指導后,熟料成份控制如下:KH0.95~0.98,AL2O36.4±0.1,F(xiàn)e2O33.8±0.1,煅燒情況明顯改善,游離氧化鈣下降至2.5,三天強度也上升至29.5Mpa。
(3) 生料均化系統(tǒng):原燃料的搭配開采或搭配使用;原燃料預均化;配料、配煤;生料均化四個環(huán)節(jié),這四個環(huán)節(jié)是相互關聯(lián)的整體,前二個環(huán)節(jié)最重要是基礎,配料、配煤是重要環(huán)節(jié)。過去我公司的無煙煤,因為煤源較多、煤質的穩(wěn)定性較差,我們進行分開使用,在使用過程中,存在更換煤種時配煤的波動較大,在掌握配比時有一個摸索過程,工作起來十分被動,通過周教授的指導后,我們將各種煤進行按比例在煤堆棚里搭配均化(平鋪直取),穩(wěn)定了無煙煤的質量,減少了入窯生料成份和配熱波動,使窯況得到了很大的改善。
(4) 立窯硬件系統(tǒng)的改造:我公司1#、2#窯,建窯時間較早,兩臺立窯都存在配套風機風量不夠、煙囪抽力較小,使熟料在形成過程中存在死燒料、還原料。為此周教授給我們提出十分經濟可行的改造方案,計劃今冬實施;根據(jù)她給我公司指出的方案,我們對3#、4#窯進行了系統(tǒng)的改造,通過一段時間的生產實踐,效果十分明顯:熟料強度提高,三天耐壓強度達到30Mpa,游離氧化鈣也較低,窯的臺時產量提高到14~15(t/h),水泥出廠成本大幅度下降,經濟效益十分可觀。

  《現(xiàn)代化立窯》一書告訴我們:如何根據(jù)企業(yè)實際情況揚長避短,在應用先進的科學理論、儀器、設備,及質量管理理論的前提下,走質量型、低能耗型、低成本型和環(huán)保型的現(xiàn)代化之路,在追求低成本的同時要注重科技含量的投入,它將帶來近似原子裂變的觀念和效果。

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