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擠壓半終水泥粉磨工藝技術(shù)研究與應(yīng)用

安徽省安慶白鰭豚水泥有限公司 徐從戰(zhàn) · 2004-11-20 00:00 留言
  1998年我公司利用生料粉磨能力富余,新增水泥熟料10萬t的生產(chǎn)線一條后,水泥粉磨能力出現(xiàn)不足。為此,委托合肥水泥研究設(shè)計院改造原Φ2.2m×7m閉路水泥磨,增加水泥粉磨能力與新增熟料產(chǎn)量的平衡,當(dāng)時設(shè)計院使用的方案為擠壓聯(lián)合粉磨工藝,將原閉路粉磨系統(tǒng)中的Φ4.0m高效螺槳離心式選粉機閑置,將Φ2.2m
×7m球磨機改造成開流,生產(chǎn)效果較改造前增產(chǎn)80%,節(jié)電20%。其后,通過對輥壓機預(yù)粉磨、聯(lián)合粉磨和混合粉磨工藝的分析考查,決定再試驗擠壓半終粉磨工藝。工藝流程見圖1。
1 試驗思路
  引入高效篩分磨技術(shù)與擠壓打散分級機技術(shù),利用閑置選粉機進行有機組合成擠壓半終水泥粉磨工藝。開流高效篩分磨采用微鋼段對進入段倉經(jīng)過篩分的細物料進行強化粉磨,有利于水泥成品中<30um細粉比例增高;打散分級機與輥壓機組成一級閉路循環(huán)擠壓工藝,可充分發(fā)揮擠壓機節(jié)能的特點,有一條調(diào)節(jié)系統(tǒng)物料平衡的回路,未擠好的邊緣漏料與打散分級機出來的粗粉重新回到輥壓機粉碎,進一步降低物料粉磨功指數(shù)和粒度,為后一級球磨機產(chǎn)量增高奠定了基礎(chǔ),同時分級電動機設(shè)有調(diào)速裝置,可根據(jù)需要任意調(diào)節(jié)分級粒徑。但擠壓機擠壓的物料中盡管含有小于0.08mm的符合水泥產(chǎn)品細度要求的細粉,且比例可高達50%一60%,但這其中小于30um的微粉含量低,影響水泥性能,這就是輥壓機用在終粉磨工藝中很難突破的癥結(jié)之所在。離心式選粉機分選物料粒徑一般為80um,而打散后的細粉中,小于30um的微粉極少,因此,選粉機選出的細粉雖0.08mm篩余符合要求,但比表面積低,影響產(chǎn)品性能。
2 試驗步驟
 ?。?)試驗打散分級機出來的細粉0.08mm方孔篩通過量;
 ?。?)增設(shè)1臺送入原閑置選粉機的輸送設(shè)備,取選粉機細粉、粗粉,分別做0.08mm方孔篩通過量,計算選粉機的選粉效率及選出的細粉量;
  (3)分別取選粉機細粉、出磨水泥以及兩者混合后的成品水泥分別試驗其細度、比表面積、強度,分析最終水泥產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品性能要求;
  (4)檢測系統(tǒng)產(chǎn)量、單位產(chǎn)品能耗與聯(lián)合粉磨工藝進行比較;
 ?。?)確定生產(chǎn)工藝形式。
3 試驗研究及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
  1999年3月取打散分級機選出的細粉篩余如表1。 1999年4月3日做Φ4.0 m高效螺漿離心式選粉機選粉效率。將打散分級機分選出的細粉不直接入磨,而先入選粉機,取選粉機細粉、粗粉以及入選粉機物料和出磨水泥以及混合成品水泥(即出磨水泥和選粉機細粉在細粉輸送機混合以后的水泥)、分別做0.08mm方孔篩篩余如表2。
  計算選粉機選出的細粉產(chǎn)量Q
  原打散分級機細粉直接入磨時,系統(tǒng)產(chǎn)量為24t/h,單產(chǎn)電耗為27kWh/t,現(xiàn)增加到29t/h。
  Q=29×54.9%×70.4%=11.2(t/h),占系統(tǒng)產(chǎn)量的38.6%。
  式中:54.9%一入選粉機物料的D0.08
     70.4%一選粉機的選粉效率。
  將4月3日所取的選粉機細粉、出磨水泥、混合成品水泥留樣,分別做比表面積和3d抗壓強度數(shù)據(jù)見表3。
  從以上數(shù)據(jù)可以看出,選粉機選出的細粉細度雖完全符合水泥產(chǎn)品細度要求,但因其比表面積低,早期強度低,對混合成品水泥的強度有一定影響。為此,我們通過調(diào)節(jié)離心式選粉機的選粉效率來調(diào)節(jié)選粉機選出的細粉占系統(tǒng)總產(chǎn)量的比例,從而解決這一問題。
  4月7日,我們調(diào)節(jié)選粉機后,再分別取樣做0.08mm方孔篩篩余如表4。
  通過調(diào)整選粉機的選粉效率后,我們再計算選粉機選出的細粉產(chǎn)量Q以及占系統(tǒng)總產(chǎn)量的比例Q=29×55.85%×50.63%=8.2(t/h),占系統(tǒng)總產(chǎn)量的28.3%。
  式中:55.85%一入選粉機物料的D0.08
     50.63%一選粉效率。
  將4月7日所取試樣留樣,分別做比表面積和3d抗壓強度如表5。
  將擠壓半終水泥粉磨工藝技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與聯(lián)合粉磨進行比較如表6。
  從以上各試驗步驟結(jié)果中發(fā)現(xiàn),擠壓半終水泥粉磨工藝較粉磨工藝、聯(lián)合粉磨工藝技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)更先進,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,是一種更經(jīng)濟的水泥粉磨工藝。
4 擠壓半終水泥粉磨工藝的應(yīng)用
  1999年4月1日開始調(diào)試生產(chǎn),在調(diào)試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)打散分級機選出來的細粉中>2mm的物料含量一直超過10%,使后續(xù)球磨機增產(chǎn)受到限制,未能達到預(yù)定的增產(chǎn)目標(biāo)。同時打散分級效率低,導(dǎo)致大量<2mm細粉回到輥壓機,引起輥壓機頻繁振動。為了解決這一矛盾,我們將SF400/100打散分級機粗粉錐斗原盲板型結(jié)構(gòu)改造成帶4mm篦孔的同心圓狀蓖板。在操作上降低風(fēng)輪轉(zhuǎn)速。經(jīng)這一改造后,打散分級機選出的細粉>2mm物料降至5%一6%,整個系統(tǒng)產(chǎn)量增長4—5t/h;此時,返回輥壓機的粗粉中細粉含量大幅度下降,輥壓機運行平穩(wěn),振動的矛盾也徹底消除了。
  10月16日對該工藝進行了連續(xù)72h標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果如表7。

注;粉磨產(chǎn)品均為P.O 425號水泥,比表面積>320m2/kg。
  在生產(chǎn)期間,該工藝的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮,自1999年8月1日至10月31日,三個月實際生產(chǎn)情況與擠壓聯(lián)合粉磨工藝及原閉路系統(tǒng)比較見表8。

(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)含有小于0.08mm的符合水泥產(chǎn)品細度要求的細粉,且比例可高達50%一60%,但這其中小于30um的微粉含量低,影響水泥性能,這就是輥壓機用在終粉磨工藝中很難突破的癥結(jié)之所在。離心式選粉機分選物料粒徑一般為80um,而打散后的細粉中,小于30um的微粉極少,因此,選粉機選出的細粉雖0.08mm篩余符合要求,但比表面積低,影響產(chǎn)品性能。<br>
2 試驗步驟<br>
 ?。?)試驗打散分級機出來的細粉0.08mm方孔篩通過量;<br>
 ?。?)增設(shè)1臺送入原閑置選粉機的輸送設(shè)備,取選粉機細粉、粗粉,分別做0.08mm方孔篩通過量,計算選粉機的選粉效率及選出的細粉量;<br>
  (3)分別取選粉機細粉、出磨水泥以及兩者混合后的成品水泥分別試驗其細度、比表面積、強度,分析最終水泥產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品性能要求;<br>
 ?。?)檢測系統(tǒng)產(chǎn)量、單位產(chǎn)品能耗與聯(lián)合粉磨工藝進行比較;<br>
 ?。?)確定生產(chǎn)工藝形式。<br>
3 試驗研究及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析<br>
  1999年3月取打散分級機選出的細粉篩余如表1。

    1999年4月3日做Φ4.0 m高效螺漿離心式選粉機選粉效率。將打散分級機分選出的細粉不直接入磨,而先入選粉機,取選粉機細粉、粗粉以及入選粉機物料和出磨水泥以及混合成品水泥(即出磨水泥和選粉機細粉在細粉輸送機混合以后的水泥)、分別做0.08mm方孔篩篩余如表2。<br>

  計算選粉機選出的細粉產(chǎn)量Q<br>
  原打散分級機細粉直接入磨時,系統(tǒng)產(chǎn)量為24t/h,單產(chǎn)電耗為27kWh/t,現(xiàn)增加到29t/h。<br>
  Q=29×54.9%×70.4%=11.2(t/h),占系統(tǒng)產(chǎn)量的38.6%。<br>
  式中:54.9%一入選粉機物料的D0.08<br>
     70.4%一選粉機的選粉效率。<br>
  將4月3日所取的選粉機細粉、出磨水泥、混合成品水泥留樣,分別做比表面積和3d抗壓強度數(shù)據(jù)見表3。<br>

  從以上數(shù)據(jù)可以看出,選粉機選出的細粉細度雖完全符合水泥產(chǎn)品細度要求,但因其比表面積低,早期強度低,對混合成品水泥的強度有一定影響。為此,我們通過調(diào)節(jié)離心式選粉機的選粉效率來調(diào)節(jié)選粉機選出的細粉占系統(tǒng)總產(chǎn)量的比例,從而解決這一問題。<br>
  4月7日,我們調(diào)節(jié)選粉機后,再分別取樣做0.08mm方孔篩篩余如表4。<br>

  通過調(diào)整選粉機的選粉效率后,我們再計算選粉機選出的細粉產(chǎn)量Q以及占系統(tǒng)總產(chǎn)量的比例Q=29×55.85%×50.63%=8.2(t/h),占系統(tǒng)總產(chǎn)量的28.3%。<br>
  式中:55.85%一入選粉機物料的D0.08<br>
     50.63%一選粉效率。<br>
  將4月7日所取試樣留樣,分別做比表面積和3d抗壓強度如表5。<br>

  將擠壓半終水泥粉磨工藝技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與聯(lián)合粉磨進行比較如表6。<br>

  從以上各試驗步驟結(jié)果中發(fā)現(xiàn),擠壓半終水泥粉磨工藝較粉磨工藝、聯(lián)合粉磨工藝技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)更先進,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,是一種更經(jīng)濟的水泥粉磨工藝。<br>
4 擠壓半終水泥粉磨工藝的應(yīng)用<br>
  1999年4月1日開始調(diào)試生產(chǎn),在調(diào)試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)打散分級機選出來的細粉中>2mm的物料含量一直超過10%,使后續(xù)球磨機增產(chǎn)受到限制,未能達到預(yù)定的增產(chǎn)目標(biāo)。同時打散分級效率低,導(dǎo)致大量<2mm細粉回到輥壓機,引起輥壓機頻繁振動。為了解決這一矛盾,我們將SF400/100打散分級機粗粉錐斗原盲板型結(jié)構(gòu)改造成帶4mm篦孔的同心圓狀蓖板。在操作上降低風(fēng)輪轉(zhuǎn)速。經(jīng)這一改造后,打散分級機選出的細粉>2mm物料降至5%一6%,整個系統(tǒng)產(chǎn)量增長4—5t/h;此時,返回輥壓機的粗粉中細粉含量大幅度下降,輥壓機運行平穩(wěn),振動的矛盾也徹底消除了。<br>
  10月16日對該工藝進行了連續(xù)72h標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果如表7。
 
<p>注;粉磨產(chǎn)品均為P.O 425號水泥,比表面積>320m2/kg。<br>
    在生產(chǎn)期間,該工藝的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮,自1999年8月1日至10月31日,三個月實際生產(chǎn)情況與擠壓聯(lián)合粉磨工藝及原閉路系統(tǒng)比較見表8。<br>

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(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

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