擠壓粉磨技術(shù)在水泥廠粉磨系統(tǒng)技術(shù)改造中的應用(3)
4.3 應用實例分析
4.3.1 江蘇花山特種水泥廠φ2.2×6.5m水泥磨擠壓粉磨技術(shù)改造
江蘇花山特種水泥廠1997年年產(chǎn)水泥20萬噸,后新建一臺立窯,使水泥年產(chǎn)量達到30萬噸。與之配套生料和水泥粉磨系統(tǒng)都是分別在原有的兩臺φ2.2×6.5m球磨機之前加一臺HFCK100—35型輥壓機作預粉磨。其中水泥臺時產(chǎn)量為35~37t/h。2000年該廠為了提高水泥比表面積,適應國家水泥新標準的實施,以及江蘇省實行的分時電價政策,對原水泥擠壓預粉磨系統(tǒng)進行技術(shù)改造。具體方案是:將一臺球磨機暫時恢復為原來的普通的閉路磨,與第二期水泥磨改造一同進行。在現(xiàn)有輥壓機后加設(shè)一臺SF400/100型打散分級機形成閉路,打散分級機的半成品先送入與另一臺球磨機配套的φ20m旋風式選粉機選粉,粗粉進徑高產(chǎn)磨特殊改造后的開路球磨機粉磨至成品,與粉磨選出的經(jīng)混合后一同入庫。改造后的工藝流程見圖7。江蘇花山特種水泥廠水泥粉磨系統(tǒng)系統(tǒng)兩次改造的結(jié)果如表5所示
表5
江蘇花山特種水泥廠粉磨系統(tǒng)兩次改造的結(jié)果
閉路球磨:水泥 比表面積(m2/kg) 270~290 產(chǎn)量(t/h)13.5 電耗(kW.h/t)32.0
擠壓預分磨:水泥 比表面積(m2/kg) 270~290 產(chǎn)量(t/h)18.0 增產(chǎn)(%)+33.3*電耗(kW.h/t)27.0節(jié)能(%)-15.6*
擠壓聯(lián)合粉磨:水泥 比表面積(m2/kg) 320~330 提高+40產(chǎn)量(t/h)29.2
增產(chǎn)(%)+116*電耗(kW.h/t)22.0節(jié)能(%)-31.3*
注:*與原有的閉路球磨系統(tǒng)比較。
該廠水泥磨技術(shù)改造后由于比表面積的提高,三天強度顯著增加,混合材摻入量增加8%,電耗下降10KW.h/t,從該廠前后兩次技術(shù)改造結(jié)果來看,盡管擠高,經(jīng)濟和社會效益十分顯著。從該廠前后兩次技術(shù)改造結(jié)果來看,盡管擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)投資要高些,但是,很顯然它的投資效益比擠壓預粉磨系統(tǒng)要高得多。
4.3.2 安徽省安慶白鰭豚水泥有限公司日產(chǎn)600熟料新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線水泥粉磨系統(tǒng)φ3.0×9.0m閉路水泥磨系統(tǒng)改造
安徽省安慶白鰭豚水泥有限公司出于如下原因考慮,決定大幅度提高旋窯系統(tǒng)的水泥粉磨能力:
a
適應國家水泥新標準。在執(zhí)行新標準后保持水泥生產(chǎn)能;
b 提高水泥粉磨的工藝和裝備水平,降低生產(chǎn)成本;
c
提高旋窯系統(tǒng)粉磨能力,實現(xiàn)立窯和旋窯熟料共同粉磨,改善水泥的質(zhì)量。
d
在提高熟料儲存能力的同時,擴大水泥的粉磨能力,適應水泥銷售的季節(jié)性變化。
該廠旋窯水泥粉磨系統(tǒng)原為φ3.0×9.0m閉路水泥磨,1999年臺時產(chǎn)量為33t/h,電耗為42.5kW.h/t,水泥比表面積不高。2000年采用擠壓聯(lián)合粉磨技術(shù)對該系統(tǒng)進行改造。主機采用合肥水泥研究設(shè)計院研制的HFCG120-40型輥壓機一臺SF500/100型打散分級機一臺。將原有的φ3.0×9.0m閉路磨采用合肥水泥研究設(shè)計院專有的高細高產(chǎn)磨技術(shù)進行改造,改為開路磨。輥壓機和打散分級機構(gòu)成閉路,輥壓機擠壓后的物料經(jīng)打散分級,小于一定粒徑的物料送入高效選粉機先分選出一部分成品,選出的粗粉進開路高產(chǎn)高細磨粉磨至成品,與選粉機的成品混合后一同入庫(工藝流程見圖8)。
該系統(tǒng)的基本情況為:
a 水泥品種:425#普通硅酸鹽水泥,原料配比:項目百分比(%)旋窯熟料38.8立窯熟料38.8石煤渣15.2石灰石2.9石膏4.3總計100.0
該系統(tǒng)2000年7月投產(chǎn),當即達到設(shè)計指標。經(jīng)兩個月的運行于9月11日到12日安慶白鰭豚水泥有限公司和合肥水泥研究設(shè)計院共同對該系統(tǒng)進行連續(xù)24小時測試標定,結(jié)果如表6所示。
閉路磨:425#普硅比表面積(m2/kg)300產(chǎn)量(t/h)33.0電耗(kW.h)42.5
改造設(shè)計指標:425#普硅比表面積(m2/kg)≥310產(chǎn)量(t/h)52.8增產(chǎn)(%)+60.0電耗(kW.h)32.5節(jié)能(%)-23.5
改造標定指標:425#普硅比表面積(m2/kg)10產(chǎn)量(t/h)55.8增產(chǎn)(%)+69.0電耗(kW.h)29.1節(jié)能(%)-31.5
b 入磨物料的幫德功指數(shù):
入輥壓機混合物料:20.83kW.h/t;打散分級機半成品:10.17kW.h/t.
c 打散分級機半成品顆粒分布
粒徑(mm)/百分比(%)(>3.5/0)(3.5~2.0/11.8)(2.0~0.5/2.4)(0.5~0.08/48.0)(≤0.08/37.8)
d、球磨機為兩倉磨高細高產(chǎn)磨,共裝球74.7噸,因設(shè)備原因未達到設(shè)計裝球量80噸的要求。其中:一倉裝球20.7噸,平均球徑:44mm:二倉微鍛:共54噸。
盡管該系統(tǒng)節(jié)電幅度達30%以上,但就絕對電耗而言還是偏高,其主要原因是選粉機和收塵器風機裝機功率達200多千瓦,而所選出的有效成品量僅為6~7噸,這部分產(chǎn)品電耗高達30~40kW.h/t。對這套系統(tǒng)進一步優(yōu)化后,可望使系統(tǒng)電耗降至27kW.h/t以下。
5 結(jié)束語
從上述應用實例可以看出,擠壓粉磨技術(shù)在水泥廠粉磨系統(tǒng)改造中有其不可代替的優(yōu)勢。首先可以大幅度提高系統(tǒng)產(chǎn)量,并且可以保持原有的系統(tǒng),保持一套配料系統(tǒng)不變,僅適當提高配料和輸送能力即可。其次,改造后可以提高長徑比小的球磨機的水泥產(chǎn)品比表面積,以適應國家水泥新標準的實施。另外由于輥壓機、打散分級機、選粉機和球磨機可以組成多種工藝方案,根據(jù)現(xiàn)場情況可以靈活選擇和布置,容易滿足技改要求。為了使技術(shù)改造能達到預期的效果,必須要做好以下幾項工作:
a
物料的物性分析。在盡可能的情況下,按照日后所粉磨水泥物料配比進行物料的水分、易磨性、易碎性、顆粒分布等物性分析,科學預測改造后的技術(shù)經(jīng)濟指標。
b
根據(jù)產(chǎn)品要求選擇工藝流程,并且認真研究系統(tǒng)中各設(shè)備的能力匹配,尤其是輥壓機和球磨機匹配。
c
系統(tǒng)投產(chǎn)后,必須對系統(tǒng)和各主機設(shè)備的參數(shù)進行調(diào)試、優(yōu)化,使系統(tǒng)從投產(chǎn)之日就處于高水平、高效率的運行狀態(tài)下。
總之,輥壓機及擠壓粉磨技術(shù)為水泥廠粉磨系統(tǒng)的改造提供了節(jié)能高效、運行可靠的新型粉磨技術(shù)及裝備,只要我們深入了解并掌握輥壓機的工作原理和性能特征,就能為水泥廠粉磨系統(tǒng)的技術(shù)改造做出其應有的貢獻,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟和社會效益。
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