首條全國產(chǎn)化1000t/d濕磨干燒線的工藝特點(diǎn)和調(diào)試
1 概述
浙江虎山集團(tuán)江山水泥股份有限公司的前身浙江江山水泥廠是始建于1958年的濕法生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)過40多年不斷的改造與擴(kuò)建,至1996年已擁有6條φ3.0×88.68m的濕法回轉(zhuǎn)窯,形成了100萬t/年的生產(chǎn)能力。企業(yè)管理水平也在不斷提高,該廠一貫以產(chǎn)品質(zhì)量著稱,虎山牌水泥是浙江省唯一的國優(yōu)產(chǎn)品,在市場上享有較高的信譽(yù)。但是,由于濕法工藝的能耗高、單機(jī)產(chǎn)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率較低,造成了生產(chǎn)成本高,市場競爭力不強(qiáng)。熟料熱耗直在1450Kcal/kg.cl左右,折合成實(shí)物煤耗為310kg/t.cl,噸熟料煤耗成本占55%左右;再則,φ3.0×88.68m臺時(shí)產(chǎn)量僅為15.8t,勞動(dòng)生產(chǎn)率較低,所以產(chǎn)品的制造成本相對于新型干法窯來說至少要高50元/t,即使是比立窯企業(yè)也要高20~30元/t,因此,隨著水泥市場的競爭越來越激烈,雖然產(chǎn)品質(zhì)量好,但企業(yè)的產(chǎn)品銷售及經(jīng)濟(jì)效益都受到很大的影響,并接近虧損的邊緣。要想在劇烈的市場競爭中爭得生存與發(fā)展,其有效的途經(jīng)就是走技術(shù)改造之路。
2 技改方案的選擇
目前,濕法窯改造的主要方案一是異地新建新型干法生產(chǎn)線,二是在原地改造成濕磨干燒生產(chǎn)線。對于濕法窯如何進(jìn)行技術(shù)改造,主要應(yīng)從技改方案的先進(jìn)性、對原燃的要求以及投入產(chǎn)出比等幾方面考慮。
2.1技改方案的先進(jìn)性分析
目前,新型干法生產(chǎn)從技術(shù)上是最先進(jìn),其次是濕磨干燒。從小規(guī)模的生產(chǎn)線相比,目前濕磨干燒1000t/d生產(chǎn)線的熱耗指標(biāo)已與同規(guī)模的1000t/d新型干法生產(chǎn)線接近。同時(shí)熟料質(zhì)量與新型干法生產(chǎn)線等同。
2.2 對原料的要求
新型干法生產(chǎn)對原料的堿、氯、硫含量有一定的限制,以免在預(yù)熱器內(nèi)產(chǎn)生結(jié)皮或造成堵塞。一般要求生料中Na2O+K2O<1%,Cl-<0.015%,克分子比[Mso3/(MK2O+0.5MNa2O)] <1,而濕磨干燒生產(chǎn)由于其生料的濕法制備,在料漿脫水過程中可除去部份溶解于濾液中的有害成份,因此,相對于新型干法窯而言,對原料的要求相對較低。
2.3 投入產(chǎn)出比分析
濕磨干燒工藝,保留生料的濕法制備,只對燒成系統(tǒng)作改造,因此,改造的內(nèi)容少,投資省,這對于經(jīng)濟(jì)實(shí)力差,負(fù)擔(dān)重的濕法生產(chǎn)老企業(yè)而言,也是至關(guān)重要的。
從上述分析,認(rèn)為如何將濕法生產(chǎn)與新型干法生產(chǎn)的優(yōu)勢充分結(jié)合,是本次濕法窯改造是否成功的關(guān)鍵。因此,我們選擇了濕磨干燒技改方案,決定拆除原3#濕法回轉(zhuǎn)窯,原地改建成1000t/d濕磨干燒生產(chǎn)線。
3 濕磨干燒生產(chǎn)線主要技術(shù)指標(biāo)
建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)熟料30萬t。
熟料熱耗:3763 kJ/kg.cl。
熟料電耗:+15kwh/t.cl (與原濕法窯相比)。
4 原燃料化學(xué)成份及配料方案
我廠采用石灰石、硫酸渣和砂巖三組份配料,所用原燃料化學(xué)成份見表1,煤質(zhì)工業(yè)分析見表2。
生料與熟料化學(xué)成份見表3。
熟料率值和礦物組成見表4。
原料 |
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
K2O |
Na2O |
Cl - |
Σ |
石灰石 |
41.69 |
2.83 |
0.99 |
0.35 |
53.05 |
0.79 |
0.30 |
0.16 |
0.08 |
0.003 |
100.19. |
硫酸渣 |
1.81 |
31.86 |
10.41 |
49.38 |
2.51 |
2.11 |
2.31 |
2.20 |
0.10 |
0.009 |
102.63 |
砂 巖 |
5.53 |
69.08 |
14.79 |
5.69 |
1.07 |
0.78 |
0.88 |
2.44 |
0.12 |
0.061 |
100.44 |
煤質(zhì)工業(yè)分析 表2
Mad |
Vad |
FCad |
Aad |
St,ad |
Qnet,ad |
2.60 |
27.67 |
46.73 |
23.00 |
0.87 |
22248(kj/kg) |
生料及熟料化學(xué)成份 表3
物料 |
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
K2O |
Na2O |
Cl - |
Σ |
生料 |
35.41 |
13.94 |
3.28 |
2.10 |
44.16 |
0.81 |
0.43 |
0.55 |
0.05 |
0.012 |
100.28 |
熟料 |
22.16 |
5.83 |
3.41 |
65.91 |
1.31 |
1.00 |
0.81 |
0.07 |
0.018 |
100.51 |
熟料率值和礦物組成 表4
KH |
SM |
IM |
C3S |
C2S |
C3A |
C4AF |
0.89 |
2.50 |
1.60 |
55.99 |
22.17 |
8.76 |
10.47 |
生產(chǎn)工藝
5.1 濕磨干燒工藝流程圖(略)
5.2 主機(jī)設(shè)備的選型見下表5
主機(jī)設(shè)備表 表5
設(shè)備名稱 |
型號規(guī)格 |
生產(chǎn)能力 |
數(shù)量 |
備注 |
原料磨 |
φ2.4×13 |
45t/h |
2 |
原有 |
真空吸濾機(jī) |
160m2 |
0.2-0.4t/m2.h |
3 |
一備一用 |
料餅喂料機(jī) |
φ700×1050 |
Max:105t/h |
1 |
|
烘干破碎機(jī) |
PCG 2817 |
75 t/h |
1 |
|
窯外分解系統(tǒng) |
C0:Φ4.600 |
1 |
||
C1:φ4.900 |
1 |
|||
C2:φ5.150 |
1 |
|||
C3:φ5.150 |
1 |
|||
分解爐: |
φ3.8×22.0 |
1 |
||
回轉(zhuǎn)窯 |
φ3.2×46 |
1000t/d |
1 |
|
篦式冷卻機(jī) |
LBT24135 |
1000t/d |
1 |
|
煤磨 |
φ2.2×3 |
1 |
原有 |
|
高溫風(fēng)機(jī) |
2070DIBB24 |
240000m3/h |
1 |
5.2系統(tǒng)工藝特點(diǎn)
5.2.1生料制備: 保持原有的生料制備系統(tǒng)不變。
5.2.2料漿脫水
目前濕磨干燒的料漿脫水有真空吸濾及壓濾形式。在大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上,并對本企業(yè)料漿進(jìn)行試驗(yàn)室及小型工業(yè)化試驗(yàn),最后選擇了盤式真空吸濾機(jī)。真空吸濾流程簡單、可實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)和連續(xù)供料。
料漿通過二臺160m2盤式真空機(jī)(一用一備)進(jìn)行真空吸濾,使含35%水份的料漿經(jīng)過脫水成含水份19~20%的濾餅,濾液回生料磨循環(huán)使用,避免外排造成環(huán)境污染。
5.2.3料餅鎖風(fēng)喂料機(jī)
采用南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院消化引進(jìn)技術(shù)的餅鎖風(fēng)喂料機(jī),實(shí)現(xiàn)喂料和鎖風(fēng)。與箱式喂料機(jī)相比具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、投資省的優(yōu)點(diǎn),該設(shè)備是國產(chǎn)化后第一次在我廠濕磨干生產(chǎn)線上使用。
5.2.4 烘干破碎機(jī)
烘干破碎機(jī)是濕磨干燒的重要的熱工設(shè)備,一直以來,該設(shè)備都采用國外進(jìn)口,如白馬山水泥廠、渠江水泥廠、廣州水泥廠、英德水泥廠等,南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院在吸收消化的基礎(chǔ)上,開發(fā)了國產(chǎn)化第一臺PHC2.8×1.75烘干破碎機(jī),并在我廠第一次使用,其主要的特點(diǎn)為運(yùn)行平穩(wěn),熱效率高、系統(tǒng)阻力低。
5.2.5 預(yù)熱器和分解爐
預(yù)熱器系統(tǒng):采用大蝸殼、短柱體、低阻力、高效率的RF3/1000預(yù)熱器,設(shè)計(jì)中采用了傾斜弧型繞流分散布料裝置,以強(qiáng)化系統(tǒng)的熱交換能力,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理緊湊,投資省。
分解爐:噴騰在線管道分解爐,該爐型結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,適應(yīng)能力較寬,開始投料生產(chǎn)時(shí),實(shí)現(xiàn)從SP狀態(tài)快速過渡到NSP狀態(tài)。
5.2.6熟料冷卻:采用LBT24135水平推動(dòng)式篦式冷卻機(jī)。
5.2.7 煤粉計(jì)量和燃燒系統(tǒng)
煤粉計(jì)量給料系統(tǒng)是生產(chǎn)線穩(wěn)定的關(guān)鍵,國內(nèi)一般采用進(jìn)口設(shè)備或引進(jìn)技術(shù)國內(nèi)生產(chǎn)的計(jì)量秤來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定。我廠首次采用國產(chǎn)粉體定量給料系統(tǒng),該系統(tǒng)由煤粉喂料機(jī)、SPF粉體定量喂料流量計(jì)、噴射泵、羅茨風(fēng)機(jī)組成。
燃燒系統(tǒng):采用國內(nèi)生產(chǎn)的三通道煤粉燃燒器,適應(yīng)煤粉波動(dòng),強(qiáng)化燃燒。
5.2.8 廢氣處理:
窯頭廢氣采用51m2電收塵器處理后排放。
窯尾廢氣采用88m2電收塵器處理后排放,窯灰經(jīng)輸送喂入烘干破碎機(jī)。
6 點(diǎn)火試生產(chǎn)
我廠濕磨干燒技改工程于1999年6月27日原3#濕法窯正式停產(chǎn)改造,在項(xiàng)目建設(shè)過程中,緊緊圍繞“控制質(zhì)量、縮短工期、降低投資、盡快實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)”,歷時(shí)6個(gè)月的建設(shè),于1999年12月28日點(diǎn)火烘窯,經(jīng)過3個(gè)月的調(diào)試試生產(chǎn),各主機(jī)設(shè)備運(yùn)行正常,工藝參數(shù)合理。2000年4月20~23日,熟料日產(chǎn)量分別達(dá)到1141t、1095t和1052t,熟料R28>62MPa順利實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。2000年7~12月共生產(chǎn)熟料14.5萬t,平均臺時(shí)產(chǎn)量42t/h,2001年1~9月共生產(chǎn)熟料25.44萬t,平均臺時(shí)產(chǎn)量43t/h,實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)任務(wù)。
在試產(chǎn)生過程中,在設(shè)備和工藝方面出現(xiàn)過一些問題,尤其是經(jīng)國產(chǎn)化后第一次使用的設(shè)備,經(jīng)多方努力先后得以解決,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。主要出現(xiàn)的問題和解決辦法:
6.1 設(shè)備問題及解決措施
6.1.1烘干破碎機(jī)傳動(dòng)皮帶經(jīng)常性燒毀
在試生產(chǎn)期間,烘干破碎機(jī)的傳動(dòng)皮帶出現(xiàn)經(jīng)常性燒毀,最短使用時(shí)間僅兩天,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),主要原因是系統(tǒng)來料不穩(wěn)和操作參數(shù)不合理,通過對該設(shè)備進(jìn)行電機(jī)電流和轉(zhuǎn)速雙保護(hù),調(diào)整工藝參數(shù)后杜絕了傳動(dòng)皮帶燒毀的現(xiàn)象。
6.1.2 煤粉計(jì)量喂料不穩(wěn)
由于本技改工程采用的是國內(nèi)消化吸收開發(fā)第一次投入實(shí)際生產(chǎn)使用轉(zhuǎn)子秤,在度生產(chǎn)期間,分解爐煤粉計(jì)量喂料的不穩(wěn)定,主要原因是煤粉水份偏大(一般在2.5%,最大達(dá)到3.5%)和鎖風(fēng)分格鎖風(fēng)效果差,通過對上述原因的解決,較好的解決了出現(xiàn)的問題。
6.1.2 料餅鎖風(fēng)喂料機(jī)故障
由于該設(shè)備是國內(nèi)消化引進(jìn)技術(shù)開發(fā)第一次投入實(shí)際生產(chǎn)使用,因此在試生產(chǎn)期間傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障,造成系統(tǒng)停機(jī),通過對傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的改進(jìn),該設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
6.2 工藝問題及解決措施
6.2.1 窯內(nèi)結(jié)圈和結(jié)球
在試生產(chǎn)期間,窯內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)圈和結(jié)球,經(jīng)分析主要原因是熟料的飽和比、硅酸率偏低,窯速控制偏低,通過調(diào)整熟料的飽和比、硅酸率和提高窯速,取得了較好的效果。
6.2.2 窯尾結(jié)皮和預(yù)熱器堵塞
在剛開始投料生產(chǎn)時(shí),窯尾經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)皮,預(yù)熱器系統(tǒng)的C3筒經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,經(jīng)分析主要原因是窯內(nèi)用風(fēng)和三次風(fēng)不平衡、煤粉水份大分解爐喂煤波動(dòng)、操作參數(shù)不合理造成的熱力結(jié)皮和堵塞,因此,通過調(diào)整操作參數(shù)取得了較好的效果。
7 技改效果
該技改項(xiàng)目總投資3800余萬元。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,最高運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到91%,年平均各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
8 結(jié)束語
8.1 濕磨干燒技術(shù)結(jié)合了濕法生產(chǎn)和新型干法生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn):原料適應(yīng)性強(qiáng),投資省,能耗相對較低,對于原料礦點(diǎn)多,成份波動(dòng)大、負(fù)擔(dān)較重量、經(jīng)濟(jì)實(shí)力差的濕法生產(chǎn)企業(yè)是一條有效的技改之路。
8.2 對于濕法生產(chǎn)企業(yè),在進(jìn)行技改時(shí),一方面要注重對系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn),另一方面切不能忽視對巡檢人員的培訓(xùn),提高巡檢人員的技術(shù)水平也是系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的關(guān)鍵。
8.3 濕磨干燒生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的操作思想與新型干法窯一致,操作人員要正確理解“高度集中、反映快捷、減少事故、穩(wěn)妥積極、快速過渡、簿料快燒”等一系列的操作觀念,
三班操作人員的操作思想要統(tǒng)一,要做到“生料成份、生料喂料量、燃料成份、喂煤量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定”,即“五穩(wěn)保一穩(wěn)”;操作上要注意“風(fēng)、煤、料、窯速“的穩(wěn)定,努力使系統(tǒng)熱工穩(wěn)定為目的,力求達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗、安全文明生產(chǎn)。
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