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Фl.8m×7m磨機筒體斷裂的修復(fù)

  我廠1989年安裝一臺Ф1.8m×7m水泥磨機,1996年8月筒體開始出現(xiàn)裂紋,在出料端的筒體端蓋與筒體結(jié)合處,呈環(huán)向連續(xù)分布,最初長度占筒體周長的二分之一多,寬度最大處有6mm,沿裂紋漏水泥粉。多次直接將裂紋焊合,并加焊δ14加強鐵板以維持生產(chǎn)(見圖1)。


圖1  筒體裂紋及補焊加強板示意

  到1997年7月整個筒體全部斷裂并分離,完全靠加焊的δ14鐵板牽拉才不使筒體脫落,裂口寬度最大20mm,最小5mm。檢查測量出料端球面瓦有約5.8mm的軸向擺動,進料端球面瓦與中空軸的軸向間隙分別為:筒體側(cè)25mm,進料側(cè)15mm。

  我廠采取了以下處理措施:

 ?。?)筒體焊補修復(fù)

  端蓋與筒體只是在軸向發(fā)生了分離,徑向位移量很小,肉眼幾乎無法分辨。由于受筒體外部加強鐵板限制,端蓋與筒體無法恢復(fù)原位。我們在筒體內(nèi)部裂口小于10mm處的部位用氧割割出坡口并清渣,裂口大于10mm的則不開坡口,若過寬則用Ф8鋼筋適當充填,然后用電焊將筒體與端蓋間的裂口重新焊合。先焊裂口較寬部位,后焊較窄部位,要求焊縫不要高于筒體內(nèi)表面,若高出則要用手提砂輪打磨平整,以便出料導(dǎo)筋板的安裝。每隔一塊去除原來筒體與筒體法蘭之間的三角形加強筋12塊,將新做的12塊外加強筋焊于去除的加強筋處,在筒體內(nèi)側(cè)對應(yīng)部位安置12塊加強筋板,作法及內(nèi)外加強筋尺寸見圖2。由于筒體內(nèi)焊了12塊三角筋,因此出料導(dǎo)筋板應(yīng)按圖3處理。


圖2 加強筋尺寸及安置圖


圖3 出料導(dǎo)筋板開口

  ?。?)校正中空軸及小齒輪

  中空軸法蘭與筒體中心線的垂直度偏差處理,采用偏心加墊法。

  根據(jù)筒體斷裂口最大尺寸與最小尺寸之差為15mm,球面瓦軸向擺動量約為5.8mm,筒體內(nèi)徑為Ф1.8m,中空軸法蘭直徑為Ф1.3m,中空軸直徑為Ф0.7m,計算出中空軸法蘭最大墊片厚度為10.8mm,其它10片墊片厚度相應(yīng)可以根據(jù)理論計算得出。墊片形狀見圖4。


圖4 中空軸法蘭墊片

  將磨用50t液壓千斤頂頂起適當高度,并用木垛固定好筒體,拆除出料端主軸承和安全擋板,松動中空軸法蘭連接螺栓,將加工好的墊片按計算好的厚度相應(yīng)墊入筒體端蓋與中空軸法蘭之間,墊完后重新緊固連接螺栓。

  校正中空軸,安裝好后將筒體放下,適當轉(zhuǎn)動筒體,重新校正小齒輪傳動的嚙合。法蘭加墊后由于進料端球面瓦與中空軸之間存在自由的軸向間隙,而出料端則沒有軸向自由間隙(一般為lmm),所以磨機筒體連同大齒輪一起將向進料端產(chǎn)生一定量的軸向位移。為了適應(yīng)位移變化的需要,確保齒輪嚙合正常,小齒輪傳動部必須作適當?shù)恼{(diào)整。

  此次修復(fù)全過程總共停機時間為60h,磨機運轉(zhuǎn)電流從修復(fù)前的420A降至380A,球面瓦的軸向擺動也得到消除,運轉(zhuǎn)一直正常,可見修復(fù)是成功的。

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2024-12-29 06:04:09