XCM內(nèi)選粉篩分復(fù)合水泥磨專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)
為了解決我公司存在產(chǎn)量低,電耗高,混合材摻量上不來的難題,通方多方考察后,決定采用江蘇省鹽城市興誠(chéng)建材環(huán)保設(shè)備有限公司的XCM磨內(nèi)改造技術(shù)及設(shè)備(即內(nèi)選粉篩分復(fù)合式水泥磨專利技術(shù)產(chǎn)品),對(duì)Φ2.6×13M開路水泥磨進(jìn)行綜合技術(shù)改造,二○○六年初,安裝調(diào)試一次性成功,改后產(chǎn)量提高了8.0~9.0t/h ,細(xì)度穩(wěn)定在3%以下,比表面積穩(wěn)定4300~4500cm2/g,水泥噸電耗下降了8.6KWh,,水泥顆粒級(jí)配得到了改善,為我公司帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
我公司是年產(chǎn)40萬噸的粉磨站,主要用Φ2.6×13M和Φ2.4×8M兩臺(tái)水泥磨來粉磨,自從執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)以來,也先后試用了幾種技術(shù)改造措施,都不太理想。初期采用降低水泥細(xì)度,增加水泥比表面積,提高水泥強(qiáng)度的手段,結(jié)果水泥產(chǎn)量急劇下降,成本上升。后來我們對(duì)段倉加大裝載量并在入磨物料中加入分散劑,產(chǎn)量略有提高,但由于混合材摻量在35%左右且易磨性較差,另外磨內(nèi)其它工藝參數(shù)未能采取相應(yīng)的改進(jìn)措施即普通開路磨隔倉板、出料篦板、襯板等結(jié)構(gòu)不合理,結(jié)果很不理想,造成磨機(jī)電流偏高,磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象更惡劣。
隨后我們又在磨前加了破碎機(jī),入磨物料粒度降下來后,雖然磨機(jī)產(chǎn)量有所提高但效果不明顯,過粉磨現(xiàn)象也未從根本上解決。最后有關(guān)技術(shù)人員提出磨機(jī)外上"選粉機(jī)",改"開路"為"閉路"的建議,因?yàn)椴捎眠x粉機(jī)雖然可提高產(chǎn)量,但因其內(nèi)部結(jié)構(gòu)局限性,選粉機(jī)本身不能產(chǎn)生水泥成品的微粉即沒有粉磨能力,因而選出的成品顆粒范圍窄,顆粒級(jí)配不合理,不利于的早強(qiáng)和二十八天強(qiáng)度的提高,對(duì)生料磨而言,細(xì)度、比表面積、強(qiáng)度無特殊要求,使用選粉機(jī)效果較明顯。另外,選粉機(jī)系統(tǒng)設(shè)備、土建投資大,安裝工期長(zhǎng),設(shè)備維修費(fèi)用高。且我公司這臺(tái)Φ2.6×13M開路磨最初設(shè)計(jì)未考慮圈路布置,空間位置小,要進(jìn)行閉路改造難以布置,加之長(zhǎng)磨使用外選粉效果差,磨外上選粉機(jī)的措施是不可行的。上述這幾種技術(shù)改造措施及實(shí)施效果均不理想,不能達(dá)到增產(chǎn)增效目的。
今年正當(dāng)我們?yōu)樯鲜鰡栴}感到困惑時(shí),通過在許多知名建材報(bào)刊、雜志上了解到江蘇鹽城市興誠(chéng)建材環(huán)保設(shè)備有限公司與有關(guān)科研院所密切合作開發(fā)研制的“XCM水泥磨磨內(nèi)改造技術(shù)及設(shè)備”(即內(nèi)選粉篩分復(fù)合式水泥磨專利技術(shù)),該技術(shù) 在一、二倉采用特殊的隔倉裝置,應(yīng)用“小篦縫、大流量”的原理,充分發(fā)揮一倉預(yù)選粉的作用;二、三倉內(nèi)采用復(fù)合式磨內(nèi)選粉裝置,使球倉的物料進(jìn)入選粉裝置后,對(duì)物料進(jìn)行粗細(xì)分離,粗料返回球倉,細(xì)料順利進(jìn)入段倉;三倉內(nèi)置螺旋式活化裝置改善遠(yuǎn)離筒體表面較遠(yuǎn)的鋼段層因襯板不能有效帶動(dòng)而使其運(yùn)動(dòng)程度微弱形成的“滯留區(qū)”的影響,加強(qiáng)各段層的運(yùn)動(dòng),提高研磨的效率;同時(shí)重新分工各倉位的功能 ,應(yīng)用小段強(qiáng)化研磨,配以優(yōu)化的球段級(jí)配,實(shí)現(xiàn)了磨內(nèi)選粉,徹底解決了磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象,大幅度提高水泥磨產(chǎn)量,又能保證滿足水泥新標(biāo)準(zhǔn)的要求。它不僅可提高30%以上的產(chǎn)量,電耗降低25%,還可改善顆粒級(jí)配,提高了水泥的早強(qiáng)。僅在磨內(nèi)改造,不需要新增任何設(shè)備。同時(shí)我們還了解到興誠(chéng)公司XCM水泥磨磨內(nèi)改造專利技術(shù)獲得中國(guó)優(yōu)秀建材產(chǎn)品.
二○○五年底,我公司當(dāng)即安排生產(chǎn)部、設(shè)備部等有關(guān)人員到多家使用廠家及興誠(chéng)公司進(jìn)行實(shí)地考察,通過考察后發(fā)現(xiàn):采用興誠(chéng)公司XCM水泥磨磨內(nèi)改造技術(shù)(即內(nèi)選粉篩分復(fù)合式水泥磨)后,產(chǎn)量提高30%~50%,電耗降低25%~35%,而鹽城市興誠(chéng)建材環(huán)保設(shè)備有限公司的技術(shù)力量強(qiáng)、加工能力齊全、質(zhì)量可靠。
二○○六年年初我公司決定采用此項(xiàng)技術(shù)對(duì)Φ2.6×13M開路水泥磨進(jìn)行技術(shù)改造,并與興誠(chéng)公司簽定了合同。在我公司領(lǐng)導(dǎo)親自指揮和興誠(chéng)公司技術(shù)人員的積極配合下,工人們加班加點(diǎn)對(duì)磨機(jī)進(jìn)行了改造:⑴清理出磨內(nèi)球段⑵拆除原隔倉板、球倉部分階梯襯板、擋料圈及隔倉板附近的襯板、出料篦板⑶安裝組合式預(yù)選粉裝置⑷安裝復(fù)合式選粉裝置⑸安裝活化襯板⑹根據(jù)物料特性優(yōu)化各倉長(zhǎng)度及球段級(jí)配。通過五天的努力,安裝調(diào)試一次性達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
通過這次技改,我們發(fā)現(xiàn)XCM磨內(nèi)改造技術(shù)及設(shè)備具有如下優(yōu)越性:⑴增產(chǎn)幅度大:產(chǎn)量由30~31t/h提高到38.0~40t/h;⑵節(jié)電:在技改后不僅產(chǎn)量提高 較大而且噸水泥電耗下降了8.6KWh,另外因?yàn)榧几暮竽C(jī)的傳動(dòng)矩發(fā)生變化,使磨機(jī)運(yùn)行電流下降了8~10A,若按單臺(tái)磨機(jī)年生產(chǎn)25萬噸則每年可節(jié)省288.5萬度,每臺(tái)磨可節(jié)電148.6萬元;⑶節(jié)省消耗材:一是粉磨效率的提高,降低了球段的磨耗,二是2、3倉研磨體規(guī)格的減小,降低了襯板及隔倉板的磨損;⑷改善了產(chǎn)品質(zhì)量:技改后我公司的水泥細(xì)度一直穩(wěn)定在2.0%以下,幾乎沒有跑粗的現(xiàn)象,比表面積在4300~4500cm2/g,水泥顆粒級(jí)配也得到了改善⑸節(jié)省了投資:不需新增任何附屬設(shè)備,改造費(fèi)用除研磨體外僅用15.8萬元,而選用閉路改造方案需投資48~55萬元,總投資可節(jié)省68%以上⑹技改時(shí)間短,從倒球段、拆裝等僅花了5天,而上圈流系統(tǒng)至少需要22~25天;⑺磨內(nèi)存料量及流速更合理,解決了過去經(jīng)常空搖磨的現(xiàn)象,提高了磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率;⑻投資回收快:僅節(jié)電一項(xiàng)3~4個(gè)月即可收回全部投資。
XCM水泥磨磨內(nèi)改造技術(shù)及設(shè)備(即內(nèi)選粉篩分復(fù)合式水泥磨專利技術(shù)產(chǎn)品)應(yīng)用于開路水泥磨在增產(chǎn)、節(jié)電、增效各方面效果是十分明顯的。我公司 通過技改后磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)增加8~9.0t/h,電耗降低8.4KWh,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,這項(xiàng)技術(shù)將高產(chǎn)量與低能耗,投資省與效益高,產(chǎn)量高與質(zhì)量好有機(jī)地統(tǒng)一起來,克服了普通開流水泥磨產(chǎn)量低能耗高的缺點(diǎn)。通過這次興誠(chéng)公司粉磨專利技術(shù)成功改造,為我公司提升生產(chǎn)能力及提高水泥質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也成為其它急需改造的水泥公司家少走彎路,提供改造的典范。
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