我廠地處德州市西郊,臨近華能德州電廠,粉煤灰資源非常豐富,但由于當(dāng)?shù)貨]有石灰石資源,所需石灰石均由濟(jì)南長清、黃山店等地運(yùn)入,因而進(jìn)廠石灰石品種較多,質(zhì)量控制非常困難。原料雖然經(jīng)過了預(yù)均化堆場、均化庫的均化,但是生料化學(xué)成分波動還是較大,對生產(chǎn)帶來了一定的影響,主要表現(xiàn)在預(yù)熱器系統(tǒng)頻繁堵料,窯尾煙室結(jié)皮堵塞,下料溜管結(jié)皮嚴(yán)重等,造成窯系統(tǒng)開停頻繁,窯內(nèi)溫度變化起伏很大,窯皮跌落,有害成分(氯、鎂)高,易長副窯皮和肥窯皮,有時(shí)發(fā)展成熟料圈,嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)。我廠石灰石含MgO高達(dá)3.8%,熟料中C1一達(dá)0.032%。2003年11月
生產(chǎn)中,燃燒器端部澆注料磨損嚴(yán)重(一般3個(gè)月),時(shí)常造成燃燒器端口變形,引起火焰形狀變形,火焰碰撞窯皮而損壞窯皮及內(nèi)襯。2004年底,操作人員發(fā)現(xiàn)燒成帶前端窯皮跌落嚴(yán)重,簡體表面溫度直線上升,為防止大的事故發(fā)生,停窯檢查,發(fā)現(xiàn)燃燒器端口變形嚴(yán)重,外風(fēng)道上、下差值達(dá)5 mm.。
過好的煤質(zhì)在經(jīng)濟(jì)上是一種浪費(fèi),對工藝來說卻體現(xiàn)不出它的優(yōu)越性。由于它的揮發(fā)分和固定碳含量均較高,在高溫下燃燒激烈,火色發(fā)白,高溫集中,物料很容易起塊發(fā)粘而損傷窯皮,又容易造成放“過頭火”而打大慢車,冒黑煙,出黃料,破壞熱工制度的穩(wěn)定,造成大窯結(jié)圈。我廠使用原煤工業(yè)分析見下表1。
根據(jù)有關(guān)資料介紹,在同一條件下,投料量越大,窯內(nèi)主窯皮則越短,浮窯皮越少,即燒成帶也越短?!覐S為了追求效益,大幅度地提高產(chǎn)量(有時(shí)達(dá)到2 900T/D ),造成窯內(nèi)窯皮縮短(2004年底熱工標(biāo)定測定燒成帶窯皮只有16 m,而正常燒成帶窯皮長度在23
4控制各方面因素,穩(wěn)定窯皮
4.1穩(wěn)定生料成分,控制熟料率值
針對石灰石品種較多,我廠采取交叉上料法上料(不同產(chǎn)地石灰石分開堆放,上料時(shí)交叉上料即上一車這個(gè)產(chǎn)地石灰石,再上一車另一個(gè)產(chǎn)地石灰石),同時(shí)加強(qiáng)均化堆場、均化庫的均化效果?;?yàn)室也加強(qiáng)原料進(jìn)廠化驗(yàn),對有害成分含量過高的采取退回措施。同時(shí)對熟料率值作適當(dāng)調(diào)整,使之更適合我廠原、燃料的特點(diǎn),控制KH=0.90±0.02,SM=2.60±0.10,IM=1.6±O.10。
4.2加強(qiáng)工藝操作,穩(wěn)定產(chǎn)量
(1)加強(qiáng)對操作人員的技能培訓(xùn),統(tǒng)一各班組操作方法,消除人為因素對系統(tǒng)熱工制度的影響。
(2)監(jiān)控窯主傳動負(fù)荷,出現(xiàn)變化及時(shí)分析及時(shí)解決。在正常喂料量下,窯主傳動負(fù)荷是衡量窯運(yùn)行正常與否的主要參數(shù),正常的窯功率曲線應(yīng)粗細(xì)均勻、無尖峰與毛刺,隨窯速度變化而改變。在穩(wěn)定的煅燒條件下,如投料量和窯速未變而窯負(fù)荷曲線變細(xì)、變粗,出現(xiàn)尖峰或下滑,均表明窯工況有變化,需及時(shí)調(diào)整喂煤量或系統(tǒng)風(fēng)量;如曲線持續(xù)下滑,則需高度監(jiān)視窯內(nèi)來料,必要時(shí)需減料減窯速,防止跑生料。
(3)時(shí)刻注意分解爐出口溫度及C,旋風(fēng)筒溫度。正常操作中,分解爐出口溫度一般在870±20℃左右,C,旋風(fēng)筒溫度為850~870℃,這兩個(gè)過程變量反映了人窯物料分解率高低和分解爐內(nèi)煤粉燃燒和ICaCO:分解反應(yīng)的平衡程度。用控制分解爐出口溫度、C漩風(fēng)筒溫度來實(shí)現(xiàn)預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)的穩(wěn)定。
(4)C1旋風(fēng)筒出口溫度和氧含量。正常操作中出預(yù)熱器系統(tǒng)的溫度應(yīng)為320~350℃,氧含量一般在2%~3%左右,這兩個(gè)參數(shù)直接反映了系統(tǒng)的拉風(fēng)量的適宜程度,操作時(shí)應(yīng)多加注意。
(5)窯頭罩負(fù)壓。正常條件下窯頭呈微負(fù)壓,一般在一60~一20 Pa,如其增大或減小,則需調(diào)整窯頭除塵風(fēng)機(jī)閥門開度,如其波動增大,曲線變寬,則需綜合窯功率及窯頭煤情況加以調(diào)整。實(shí)際上,在窯正常操作條件下,諸參數(shù)均已基本穩(wěn)定在一定范圍內(nèi),操作人員要多看參數(shù)記錄曲線,看其發(fā)展趨勢和波動范圍,只有這樣才能提前發(fā)現(xiàn)故障隱患。一般條件下應(yīng)優(yōu)先考慮調(diào)整喂煤量和用風(fēng)量,每次調(diào)整在l%~2%之間,以保持熱工制度的動平衡。
(6)人爐三次風(fēng)溫與冷卻機(jī)一室篦下壓力。我廠正常條件下入分解爐三次風(fēng)溫≥850℃,篦冷機(jī)(富勒型厚料層冷卻機(jī))一室壓力一般在4.5~5.4 kPa。一般通過調(diào)整篦床速度來穩(wěn)定冷卻機(jī)料層厚度,提高人窯二次風(fēng)溫和人爐三次風(fēng)溫。
4.3調(diào)整燃燒器,控制火焰形狀
我廠采用的是丹麥?zhǔn)访芩苟嗤ǖ廊紵?。生產(chǎn)中通過調(diào)整燃燒器內(nèi)外風(fēng)比例、位置來改變火焰形狀,保護(hù)窯皮。具體如下:
(1)風(fēng)量控制:一次風(fēng)量控制在燃燒用理論空氣量的12%左右。
(2)風(fēng)速控制:在水平管道內(nèi)的煤風(fēng)速度≥25~30 m/s,外風(fēng)出口風(fēng)速在70~100 m/s,內(nèi)風(fēng)風(fēng)速在80~120 m/s。生產(chǎn)中遇有特殊情況,可及時(shí)調(diào)整。
(3)內(nèi)、外風(fēng)比例的控制:為了保護(hù)窯皮,須合理控制內(nèi)、外風(fēng)比例。加大內(nèi)風(fēng),火焰粗而短,易損傷窯皮;加大外風(fēng),火焰細(xì)而長,有利于保護(hù)窯皮。生產(chǎn)中,考慮到窯內(nèi)溫度、燒成帶長度等因素,控制內(nèi)風(fēng)與外風(fēng)的比例為3:7,這樣既能有效地保護(hù)窯皮,又可以滿足窯內(nèi)溫度、熱力強(qiáng)度的要求。
(4)調(diào)整煤質(zhì),穩(wěn)定產(chǎn)量。針對我廠使用的煤粉揮發(fā)分較高的特點(diǎn),考慮選用揮發(fā)分控制在5%~l 7%的煤粉,并嚴(yán)格控制進(jìn)廠原煤水分不大于8%。同時(shí)為穩(wěn)定窯況,保護(hù)窯皮,嚴(yán)格控制熟料產(chǎn)量,力爭穩(wěn)定在2 750T/D
5結(jié)束語
窯皮是回轉(zhuǎn)窯的重要組成部分,它在熟料的煅燒中起著重要的作用。只要我們在生產(chǎn)中認(rèn)真觀察,勤于總結(jié),就能掌握本廠窯皮的變化規(guī)律,及時(shí)調(diào)整操作方法,穩(wěn)定窯內(nèi)狀況,使之處于動態(tài)平衡中,就能保證回轉(zhuǎn)窯處于“高效、優(yōu)質(zhì)、低消耗”的最佳運(yùn)行狀態(tài)。目前,窯皮保護(hù)在我廠已得到重視,而窯內(nèi)襯的使用周期也隨之延長,從最初的6個(gè)月延長到目前的13個(gè)月。