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XL-45行星齒輪減速器的事故分析及處理

0 引言  

我廠普通水泥生產系統(tǒng)有4臺1961年波蘭生產的Φ2.6m×13m中心傳動球磨機,其主減速器為波蘭產ZS3650臥式水平軸人字齒輪減速器。1991年4號水泥磨用國產硬齒面XL-45行星齒輪減速器代替原波蘭減速器,效果較好。 

2002年7月9日,減速器機體內部出現(xiàn)聲音異常,機體振動加大,停機檢查發(fā)現(xiàn),低速級3個行星輪軸的M16定位頂絲剪斷,3個行星輪軸均向高速級端竄動60~64mm;高速級內齒圈有2處斷齒,相隔120°;有2個高速級行星輪出現(xiàn)斷齒。我們立即組織了搶修,用20d時間完成了檢修、安裝工作,投入生產后運行正常,現(xiàn)簡單總結如下。 

1 XL-45行星齒輪減速器概況 

XL-45行星齒輪減速器采用2級行星傳動,結構見圖1,其傳動路線為: 


 

圖1 結構原理圖 

1.高速軸;2.滾動軸承;3.高速級太陽輪;4.高速級行星輪;5.高速級內齒圈;6.高速級轉架;7.低速級太陽輪;8.低速級內齒圈;9.低速級行星輪;10.低速級轉架及輸出軸 

高速軸—高速級太陽輪—高速級行星輪—高速級轉架—低速級太陽輪—低速級行星輪—低速級轉架—輸出軸 

結構特點:高速級、低速級太陽輪均為浮動輪,高速級行星輪及轉架整體浮動,高速級、低速級行星輪為3輪均載裝置。 

基本參數(shù):傳動比i=37;額定輸出力矩53×103kg·m;尖峰輸出力矩100×103kg·m;最大輸入轉速750r/min;額定功率1120kW;質量21t。 

2 事故原因分析 

1)低速級行星輪軸定位頂絲剪斷,軸竄位,表明定位頂絲強度不夠,且輪系存在有非正常的軸向力。 
  

該機齒輪為直齒輪,根據(jù)機械設備安裝施工驗收規(guī)范要求,磨機進出口兩中空軸的上母線應在同一水平面上,其相對標高偏差不應超過1mm,并應使進料端高于出料端。因此,從理論上講,不存在軸向力,但磨機進出口標高實際誤差為12mm,使減速器與磨機長期在不同心的狀態(tài)下運行,影響低速級行星輪與內齒圈的正常嚙合,從而產生軸向力,最終切斷頂絲,使低速級行星輪軸竄位,進而影響到整個輪系的正常嚙合。由于高速級行星輪模數(shù)小(m=9)、轉速高(248r/min),而低速級行星輪模數(shù)大(m=16)、轉速低(54.7r/min),相比之下,高速級強度低,在非正常嚙合狀態(tài)下最終導致高速級首先斷齒。 

3 措施 

1)更換高速級內齒圈1件、行星輪3件及所有軸承;低速級行星輪軸定位頂絲由M16增大至M20,以防止剪斷,更換所有密封圈。 

2)定期測量電動機、減速器、磨機的同心度,如有誤差,應及時找正,使減速器處于正常運行狀態(tài)。 

3)對減速器進行狀態(tài)檢測,若發(fā)現(xiàn)振幅超標,應及時檢查修理,避免重大事故發(fā)生。 

4 結束語 

  

本次事故造成的直接經(jīng)濟損失為22.45萬元。XL-45行星齒輪減速器具有體積小、質量輕、檢修工期短、傳動效率高、維護工作量小、運轉平穩(wěn)等優(yōu)點,但對傳動系統(tǒng)的安裝精度要求比較高,因此,在操作及管理上要高度重視,作好點巡檢及定期測量找正工作,確保長期正常運行。 

編輯:

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