擴(kuò)大鐵粉定量給料機(jī)的量程
1 改造方法
為了減少改造投資和不影響生產(chǎn),我們選擇了不改動(dòng)原來(lái)定量給料機(jī)的秤體結(jié)構(gòu),只改變皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)速度的方法。
因?yàn)樵撾妱?dòng)機(jī)為直流調(diào)速電動(dòng)機(jī),轉(zhuǎn)速提高有限,因此采取減少減速機(jī)減速比的方法。
由于定量給料機(jī)的測(cè)速傳感器是測(cè)量直流電動(dòng)機(jī)的輸出軸的轉(zhuǎn)速,減速機(jī)改變后,定量給料機(jī)原來(lái)的控制參數(shù)(速度計(jì)量部分)不適合了,控制參數(shù)必需調(diào)整才能保證定量給料機(jī)計(jì)量的準(zhǔn)確性。
鐵粉定量給料機(jī)原使用減速機(jī)型號(hào):KA86 R63/A,減速比是:3692。同時(shí)我們有1臺(tái)舊的同型號(hào)減速機(jī),減速比是:1756。如果使用它,聯(lián)接形式不需改變,易于操作。
現(xiàn)鐵粉定量給料機(jī)的直流調(diào)速電動(dòng)機(jī)功率為0.53kW。由于該種型號(hào)功率的直流調(diào)速電動(dòng)機(jī)還應(yīng)用于1臺(tái)40t/h的定量給料機(jī),所以該電動(dòng)機(jī)功率完全可以滿足需要。
根據(jù)改造前后2臺(tái)減速機(jī)的減速比,我們計(jì)算控制參數(shù),并在更換減速機(jī)后,作相應(yīng)調(diào)整。
1)計(jì)算量程:
原減速機(jī)和現(xiàn)減速機(jī)的減速比相比為:3692/1756=2.103倍。那么提速后量程應(yīng)該到4×2.103=8.406t/h。加上原定量給料機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)要求的125%富余量,則最大量程達(dá)10.507t/h。
那么定量給料機(jī)的量程可以定為10t/h??刂茀?shù)P14由4000改到10000。
2)計(jì)算定量給料機(jī)皮帶額定速度:
原值為0.0084。
改造后的值=0.0084×10/4=0.021。
控制參數(shù)P20由0.0084改到0.021。
3)計(jì)算速度傳感器輸出脈沖數(shù):
原值為905.5。
改造后的值=905.5×10×1756/(4×3692)
=1076.7。
控制參數(shù)P21由905.5改到1076.7。
4)計(jì)算皮帶轉(zhuǎn)1圈時(shí)間:
原值為593.8。
改造后的值=593.8×4/10=237.5。
控制參數(shù)P22由593.8改到237.5。
更換減速機(jī)后,控制參數(shù)按上面計(jì)算的值相應(yīng)更改。該定量給料機(jī)量程已由4t/h改到10t/h。
2 改造前后比較
1)改造后由于皮帶速度的提高,給料機(jī)調(diào)整的余量增加了,下料量曲線變得平穩(wěn)了,解決了下料振蕩狀態(tài)。
2)改造前下料量一般在2.5~4t/h,改造后下料量一般在2.5~6t/h運(yùn)行。生料的鐵粉改造前合格率為85%,改造后合格率為90%以上。
3)由于改前直流電動(dòng)機(jī)始終處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),直流電動(dòng)機(jī)溫度比較高;而改后直流電動(dòng)機(jī)處于中低速運(yùn)轉(zhuǎn),直流電動(dòng)機(jī)的溫度降低了。
4)改造后量程的擴(kuò)大對(duì)鐵粉質(zhì)量的要求大大降低,可以選擇一些低品位的原料。
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