立磨喂料裝置的改進(jìn)
1 存在問題
1.1 控制系統(tǒng)故障
DSK1400三道閘門是根據(jù)德國(guó)技術(shù)資料國(guó)內(nèi)制造,采用GE控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)三道閘門的控制,其工作流程如下:
該控制器振動(dòng)大,安裝現(xiàn)場(chǎng)粉塵多,加之冬季氣溫最低可達(dá)-30℃,運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)三道閘門不動(dòng)作或工作循環(huán)紊亂,造成下料堵塞,平均每月堵料6~8次,每次處理至少1h,生產(chǎn)難以穩(wěn)定運(yùn)行。
1.2 閘門的耐磨性
在使用中發(fā)現(xiàn)原閘門材質(zhì)為20g鋼板,耐磨性不好,使用周期短,磨穿后鎖風(fēng)效果差,嚴(yán)重制約磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,造成電耗超標(biāo)。
1.3 閘門循環(huán)次序
原閘門開關(guān)循環(huán)次序?yàn)?1、2、3號(hào)閘門依次開關(guān),每個(gè)閘門都與物料接觸,導(dǎo)致閘門磨損較快,當(dāng)某個(gè)閘門在關(guān)閉時(shí)卡料就會(huì)失去鎖風(fēng)作用,導(dǎo)致系統(tǒng)差壓和磨機(jī)入口負(fù)壓急劇下降,使磨機(jī)產(chǎn)量降低,排渣口吐渣量大,嚴(yán)重時(shí)磨機(jī)無法運(yùn)行。
2 改造措施
2.1 將GE控制器控制改為PLC控制
改造方案初步定為2種:1)將GE控制器由現(xiàn)場(chǎng)引入MCC控制中心。2)取消GE控制器,改由中控PLC控制。由于GE控制器已損壞又無現(xiàn)貨,故采用第2種方案。改造只用了6h,使用后情況良好。
2.2 改閘門材質(zhì)為16Mn鋼板
原閘門用20g鋼板的原因是磨機(jī)內(nèi)工作溫度較高(入口≤200℃),但實(shí)際三道閘門處工作溫度為常溫負(fù)壓操作,根據(jù)錳鋼的沖擊硬化特性,將閘門材質(zhì)改為16Mn,并在閘門易磨損處堆焊耐磨焊條,使其壽命由原3000h提高到7000h左右,見圖1。
圖1 閘門堆焊耐磨焊條
2.3 改變閘門動(dòng)作次序提高鎖風(fēng)效果
將原閘門開關(guān)循環(huán)次序改為:開2號(hào)→開1號(hào)→關(guān)1號(hào)→關(guān)2號(hào)→開3號(hào)→關(guān)3號(hào)。第2道閘門始終不與物料直接接觸,主要起鎖風(fēng)作用,密封效果也較好,第3道閘門既要截?cái)辔锪嫌忠i風(fēng),工作條件較差,所以將第3道閘門的耐磨堆焊層加厚2~3mm,提高第3道閘門的有效工作時(shí)間。
3 改造后生產(chǎn)情況
改造前后的運(yùn)轉(zhuǎn)情況比較見表1。
由表1看出,磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、運(yùn)轉(zhuǎn)率逐年提高,單位電耗下降,改造是成功的。
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