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回轉(zhuǎn)窯余熱鍋爐改造設(shè)計(jì)原則探討及改造經(jīng)驗(yàn)

工源、本溪兩水泥廠共有6臺普通干法回轉(zhuǎn)窯,窯尾都有余熱發(fā)電鍋爐,相應(yīng)配套2臺12MW,3臺6MW中溫中壓汽輪發(fā)電機(jī)組。長期以來窯、爐處于低水平運(yùn)行,一直未達(dá)到設(shè)計(jì)能力,窯產(chǎn)量偏低,同時(shí)發(fā)電自供率低,外購電量大,購電成本居高不下,直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,1999年4月對問題較大的工源廠4號爐進(jìn)行了改造,運(yùn)行一年來,效果顯著。  

1 余熱鍋爐存在的問題 

回轉(zhuǎn)窯余熱鍋爐工藝布置如圖1。  
   

圖1 回轉(zhuǎn)窯余熱鍋爐工藝布置 

1)各受熱面布置分配及結(jié)構(gòu)不合理,當(dāng)煙氣溫度不穩(wěn)定時(shí),過熱器時(shí)有超溫?zé)龎?,同時(shí),過熱器、對流管簇、省煤器受熱面都有掛灰、積灰、堵灰,致使局部煙氣流速過高,各受熱面磨損快,泄漏、爆管事故頻繁,嚴(yán)重影響鍋爐安全運(yùn)行。 
  
2)由于上述問題造成整爐煙氣阻力增大,窯負(fù)壓偏低,窯尾煙氣不能順暢排出,影響了窯的產(chǎn)量,不能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。 
  
3)排煙溫度原設(shè)計(jì)偏高,加上上述因素的影響,熱交換工況惡化,產(chǎn)汽量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,鍋爐熱效率大為降低,導(dǎo)致排煙溫度更高,也使后級煙氣靜電除塵器工況惡化,煙氣排放超標(biāo)。 
  
4)原設(shè)計(jì)輕型爐墻與鋼制拉灰槽漏風(fēng)嚴(yán)重,各級煙氣流速偏高,爐內(nèi)沉降回收粉塵少,使引風(fēng)機(jī)工況惡化,磨損加劇,出力減少,并形成惡性循環(huán)。 
  
多年來,維修、更換設(shè)備頻繁,窯爐開開停停,1998年7月,在沒有辦法的情況下,把高溫對流管簇下部的級間隔煙墻拆掉1m左右,讓煙氣短路,減少部分煙氣阻力,以勉強(qiáng)維持窯的運(yùn)轉(zhuǎn)。 

2 問題分析 

  1)煙氣中粉塵特性的影響。這類窯的排煙粉塵濃度高達(dá)120~150g/m3(標(biāo)況),溫度一般在810~890℃,懸浮的粉塵微粒處于熔融狀態(tài),粘附性極強(qiáng),據(jù)測定,當(dāng)煙溫降至650℃以下時(shí),才能逐漸固態(tài)化。原鍋爐水冷屏(防焦管簇)布置數(shù)量偏少,流速偏高,煙氣流經(jīng)的時(shí)間短,煙氣經(jīng)過水冷屏后,溫降不大(原設(shè)計(jì)由870℃降為700℃),當(dāng)煙氣流量波動(dòng)、煙溫高于870℃時(shí),該級出口煙溫比設(shè)計(jì)值要高許多,煙氣中的粉塵微粒來不及整體固化就進(jìn)入過熱器,而過熱器管內(nèi)介質(zhì)為高溫蒸汽,管壁溫度相對較高,煙氣中濃度較高的未經(jīng)整體固化呈熔融態(tài)的粉塵微粒很快就粘附在過熱器管壁上,使傳熱惡化,造成煙溫降不下來,過熱蒸汽溫度上不去,管壁溫度高的不良工況,同時(shí)使得掛灰越來越厚,造成結(jié)焦、堵塞煙氣通道,阻力增大,加劇過熱器管道磨損與過熱,致使泄漏、爆管。這種不良工況又影響下一級高溫對流管簇,如此下推,使整爐最后的排煙溫度偏高,熱效率大為下降,產(chǎn)汽量從未達(dá)到原設(shè)計(jì)要求。 
  
2)粉塵熱函即焓值的影響。在水泥回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行中,煙氣窯灰飛灰遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于燃煤中不可燃的固形物,飛灰焓值在排出窯尾時(shí)高達(dá)113~125kJ/m3(標(biāo)況),盡管在冷煙室和余熱鍋爐各受熱面有所沉降,其熱能不能全部被余熱鍋爐受熱面所吸收,但可利用的熱能仍很可觀,經(jīng)計(jì)算,可提高熱效率5%~7%,原鍋爐設(shè)計(jì)沒有考慮飛灰焓值的熱影響,熱力計(jì)算結(jié)果與實(shí)際工況相差較大,直接影響到鍋爐的運(yùn)行,也導(dǎo)致排煙溫度不正常的偏高。 
  
3)鍋爐結(jié)構(gòu)的影響。原設(shè)計(jì)因?yàn)闆]有充分考慮水泥窯煙氣中粉塵特性和粉塵焓值的影響,為追求較高的傳熱系數(shù)和較少的金屬耗量,選取了較高的各級煙氣流速,使各級受熱面管距小,通道狹窄,煙氣阻力較大。在結(jié)構(gòu)上,各級受熱面吸熱量分配不合理,排煙溫度原設(shè)計(jì)較高,而實(shí)際上更高,致使熱效率低下。 
  
4)熱效率分析。我們將不同工況下4號余熱鍋爐理論計(jì)算熱效率列于表1,折合發(fā)電能力見圖2。  

表1 不同進(jìn)、排煙溫度下的余熱鍋爐熱效率%    
  



圖2 不同工況下折合發(fā)電能力 

注:α為省煤器后過??諝庀禂?shù)。 
  
從圖表中可以看出:不同工況下的熱效率相差較大,圖中B點(diǎn)為原設(shè)計(jì)欲達(dá)到的工作點(diǎn),C點(diǎn)為1998年7月未打掉隔煙墻時(shí)典型工作點(diǎn),D點(diǎn)為打掉部分隔煙墻后的典型工作點(diǎn),A點(diǎn)為改造設(shè)計(jì)欲達(dá)到的典型工作點(diǎn),該點(diǎn)預(yù)期發(fā)電能力為4713kW,預(yù)期凈增1400kW左右。要想達(dá)到目的,主要取決于兩點(diǎn),其一是盡量降低排煙溫度和合理布置受熱面使其不掛灰堵焦。由于是干法生產(chǎn),煙氣中水蒸氣含量低,同時(shí)我們現(xiàn)用的是低硫煤,硫在窯內(nèi)與CaCO3發(fā)生反應(yīng),消除了煙氣中大部分SO2、SO3,所以露點(diǎn)與酸霧點(diǎn)低,加上鍋爐給水是除氧水、水溫較高,不易產(chǎn)生尾部受熱面煙氣側(cè)酸性腐蝕,這是與普通燃煤鍋爐所不同的,所以設(shè)計(jì)中可以選取規(guī)范中(150~200℃)的低限值,以獲得較高的熱效率,并有利于改善后級靜電除塵器的工況;其二是盡量降低過??諝庀禂?shù),因?yàn)橥瑴囟龋煌^??諝庀禂?shù)的煙氣,其排煙焓值是大不相同的,余熱鍋爐內(nèi)不存在燃燒過程,因此采取一切必要措施,盡量減少冷空氣的漏入量,對于提高熱效率來說,可收到事半功倍的效果。 

3 改造設(shè)計(jì)的原則和方案探討 

1)受現(xiàn)場廠房條件、改造時(shí)間和經(jīng)濟(jì)條件的限制,我們將爐基礎(chǔ)、鋼架、汽包及其位置均保持不動(dòng),即爐膛寬度不變,縱向深度不變,只是將受熱面管簇向上增加0.7m同時(shí)也向下增加0.4m,增加了煙氣通道的高度,使?fàn)t膛截面變大,這樣就可以依照熱力計(jì)算方便地調(diào)整各受熱面積大小,拉開橫向管距,調(diào)整結(jié)構(gòu)參數(shù),也可以使自然循環(huán)倍率提高。 
  
2)必須較大幅度地增加水冷屏受熱面積,在熱力計(jì)算時(shí)要考慮窯尾煙氣工況的變化,對進(jìn)入余熱鍋爐水冷屏的煙氣流量、溫度適當(dāng)取較高值,目的是確保經(jīng)過水冷屏后,煙氣溫度能降到650℃左右,使煙氣中的粉塵微粒不再處于熔融狀,不易粘附在下級(過熱器)的管壁上。但煙氣溫度也不能降得過多,因?yàn)檫€必須與過熱蒸汽(450℃)有相當(dāng)?shù)臏夭?,以保證能產(chǎn)生合格溫度的過熱蒸汽。為防止磨損,水冷屏管簇必須采用順排,管子橫向節(jié)距不得小于280mm,同時(shí)為了防止掛灰、積灰,此處設(shè)計(jì)煙氣流速不宜過高與過低,以5~5.5m/s為宜,由于此處蒸發(fā)量提高,相應(yīng)的水循環(huán)下降管及上升導(dǎo)汽管截面要適當(dāng)加大。 
  
3)過熱器的設(shè)計(jì)要求是在保證出口蒸汽溫度的前提下盡量減少煙氣阻力,拉開橫向管間距,兼顧防磨與防積灰,爐膛升高后,過熱器蛇形管直線段拉長,是采用多分段還是少分段換熱制式,視計(jì)算蒸汽在管內(nèi)的允許流速及壓降要求而定。 
  
4)對流管簇與省煤器的布置要綜合考慮,由于煙氣溫度沿程逐步降低,煙氣與工質(zhì)間的平均溫壓前者與后者不同,為取得較好的效果,這兩級分配的吸熱量要優(yōu)選,設(shè)計(jì)原則是兼顧防磨,防積灰,減少阻力,盡量降低排煙溫度,獲取高的效益,不要追求高傳熱系數(shù),將對流管簇由錯(cuò)列改為順列,在余下的縱向空間內(nèi)多布置一些受熱面。究竟對流受熱面和省煤器受熱面誰多一些,要根據(jù)溫壓及換熱系數(shù)綜合平衡而定。前級煙氣流速以5~6m/s、后級4~5m/s為宜。 
  
5)改原輕型爐墻為重型保溫爐墻,采用較好的保溫及密封材料,在砌筑、烘爐保養(yǎng)及運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格遵守規(guī)程。盡量減少漏風(fēng)是改造成敗的關(guān)鍵之一,為此對爐門、觀察孔、測量孔、打焦孔、吹灰孔及爐墻與鋼架結(jié)合部、各種伸縮縫、拉灰鏈條的進(jìn)出口要采取一些必要的密封措施(如外框加套鋼板、高溫凹凸密封條、結(jié)合部二次澆筑等),同時(shí)將原鋼制拉灰槽改為整體澆筑的混凝土拉灰槽。 
  
6)各級受熱面之間的縱向間隔以580~620mm為宜,煙氣在此間隔內(nèi)流速降低很多,便于窯灰粉塵沉降回收,此外左右均設(shè)便于檢查、清掃、維修的人孔門。各級管簇底部的前后均需設(shè)置隔煙墻,該墻上部與管簇底部間的間隙不要留得過大,只需考慮管道的伸縮即可,以防止煙氣短路。省煤器蛇形管簇系水平布置,其左右180°彎頭部位與側(cè)墻的縫隙比水平管間的縫隙要大,煙氣要走捷徑,加快了彎頭部位的磨損,為此在筑爐時(shí),在第一排管簇前和中間分段部及最后一排管簇后的左右爐墻內(nèi)側(cè)沿高度方向多挑出一列立磚,或者在上述部位預(yù)先嵌入垂直帶鉤鋼板,以阻擋該處煙氣局部走捷徑。 
  
根據(jù)以上的分析論證和設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則,我們委托鞍山鍋爐集團(tuán)、鍋爐研究所進(jìn)行研究并開發(fā)設(shè)計(jì)了工源廠4號余熱鍋爐改造施工方案。 
  
改造前后各設(shè)計(jì)參數(shù)性能對照見表2。  

4 改造結(jié)果及經(jīng)驗(yàn) 

  1)利用1999年春季大修時(shí)機(jī)對工源廠4號余熱鍋爐進(jìn)行了改造,歷時(shí)45d,總投資374萬元,金屬主材消耗180余t,運(yùn)行一年多來,達(dá)到和超過了設(shè)計(jì)預(yù)想的各項(xiàng)指標(biāo),取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 
  
窯頭負(fù)壓由改造前的30~50Pa提高到100Pa,滿足了工藝要求,窯運(yùn)行工況穩(wěn)定,產(chǎn)量達(dá)標(biāo),而且提高了1.1t/h,質(zhì)量更穩(wěn)定,整窯運(yùn)轉(zhuǎn)率提高,盡管停產(chǎn)改造耽誤了一些時(shí)間,但仍然超額完成了全年熟料生產(chǎn)計(jì)劃。 
  
蒸汽產(chǎn)量,由改造前17t/h提高到28~29t/h,凈增相應(yīng)發(fā)電能力大于1400kW,比原設(shè)計(jì)凈增800kW。截止到1999年底,8個(gè)月內(nèi)增加發(fā)電量0.12億kWh,全廠發(fā)電自給率從1998年的65.83%提高到77%,在全廠水泥產(chǎn)量比1998同期略有增加的情況下,少外購電783.6萬kWh,少支付電費(fèi)392.8萬元,全廠每噸水泥外購電成本下降了5.74元(僅此一項(xiàng),當(dāng)年收回全部改造投資),經(jīng)核算4號窯每噸熟料的綜合能耗接近較先進(jìn)的窯外分解窯的水平。 
  排煙溫度的降低,大大改善了引風(fēng)機(jī)和后級靜電除塵器的工況。 
  
2)存在的問題。由于各級受熱面中煙氣流速的降低,吸熱量分配合理了,受熱面管簇的掛灰、結(jié)焦雖然很少,但各級下部及級間間隔內(nèi)窯灰的沉降量比以前增大,特別是水冷屏和過熱器下部,當(dāng)窯頭負(fù)壓偏高拉灰鏈出口小而漏風(fēng),出灰不暢時(shí),下部窯灰堆積堵塞發(fā)生過3次,經(jīng)調(diào)整窯通風(fēng)及負(fù)壓分配,另在這兩個(gè)部位增設(shè)了掃灰門,加強(qiáng)運(yùn)行中的檢查及清掃后,此問題已經(jīng)解決。另一個(gè)問題是省煤器前幾排水平蛇形管靠近左右側(cè)彎頭的直線段處磨損較大,經(jīng)分析是此處煙氣通道間隙大,由于煙氣走捷徑?jīng)_刷而致,待以后結(jié)合大修,調(diào)整解決。 

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