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解決粘散料的措施

我廠擁有一條600t/dΦ3.2m×52m五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器窯,冷卻機(jī)為Φ3.2m×36m的單筒冷卻機(jī)。1996年7月投產(chǎn)以來(lái)現(xiàn)已基本達(dá)標(biāo)。為了降低生產(chǎn)成本,降低能耗,于2000年4月開始使用粉煤灰配料,投入使用后,熟料熱耗由4500kJ/kg降至3135kJ/kg。但是在生產(chǎn)過程中,窯經(jīng)常出現(xiàn)“粘散料”,嚴(yán)重時(shí)這種現(xiàn)象能持續(xù)近半個(gè)月,并且28d強(qiáng)度偏低,僅51~54MPa,嚴(yán)重制約著我廠混合材的摻入量。  

1 粘散料的特點(diǎn) 

這種粘散料的特點(diǎn)是:升重低,fCaO低,窯內(nèi)結(jié)粒困難,粒徑分布粗細(xì)不均。正常時(shí),80%以上是核桃般大小,但是多次滾動(dòng)后,立刻又松散開來(lái),形成碎粉;20%是沿窯皮下滑的粉面,前圈長(zhǎng)得很快,窯頭“飛砂”增多,煙室內(nèi)結(jié)皮嚴(yán)重,窯筒體溫度超高,對(duì)窯皮損傷很大。單筒冷卻機(jī)出料粉塵大,熟料溫度高,顏色烏黑,有亮點(diǎn),砸開后有“黃心”,3d強(qiáng)度平均35MPa,7d強(qiáng)度平均45MPa,但后期強(qiáng)度增進(jìn)率低,28d強(qiáng)度平均僅52MPa。 
  
從巖相上觀察,A礦結(jié)晶粗大,且有較多的包裹物,并有熔蝕現(xiàn)象,B礦呈花環(huán)狀和葡萄狀,顯著是慢冷熟料中A礦分解的產(chǎn)物,后者是β-C2S轉(zhuǎn)化成的γ-C2S。黑色中間相均勻分布,但數(shù)量少,白色中間相極少且不均勻分布。這期間物料的表觀分解率為56%~67.1%,入窯生料和熟料的全分析分別如表1和表2所示。  

2 原因分析 

  1)由于我廠使用4組分配料,且粉煤灰中碳含量為33%,應(yīng)用基發(fā)熱量8900kJ/kg,當(dāng)其在預(yù)熱器上升煙道和煙室中遇漏風(fēng),粉煤灰中的碳粒子開始燃燒并放出熱量,使窯尾氣體熱焓量迅猛升高,極大地提高了窯尾溫度,促使碳酸鹽分解速度加快,分解率大幅度地提高。如果操作不當(dāng),將導(dǎo)致入窯分解率與窯的長(zhǎng)徑比不相適應(yīng),回轉(zhuǎn)窯內(nèi)碳酸鹽的分解帶縮短了,而燒成帶受火焰形狀限制,不可能隨意拉長(zhǎng),結(jié)果是擴(kuò)大了過渡帶,物料在900~1280℃之間停留時(shí)間過長(zhǎng),而在這個(gè)溫度下物料擴(kuò)散速度很快,但又不能形成阿利特,勢(shì)必造成貝利特和fCaO再結(jié)晶,形成粗大的結(jié)構(gòu),降低了物料的表面活性和晶格缺陷的活性。嚴(yán)重時(shí)我廠三通道噴煤管的高強(qiáng)度火焰使物料相對(duì)過燒,熟料中的液相由于可浸潤(rùn)的表面區(qū)域少,難以將物料粘結(jié)成粒,引起礦物結(jié)晶粗大,水化活性降低,強(qiáng)度降低。 
  
2)配料上,n2.2偏低,P1.35偏低,液相量30%左右。這使物料的易燒性好,如果分解率過高,就必然導(dǎo)致物料在燒成帶相對(duì)過燒,A礦在劇烈的升溫過程中產(chǎn)生裂縫,內(nèi)藏大量的包裹物開始逸出,同時(shí)A礦表面分裂物也脫離原來(lái)部分,導(dǎo)致物料表面粉化產(chǎn)生“飛砂”。同時(shí)熟料中R2O等有害物質(zhì)隨物料內(nèi)界面增大而揮發(fā)量增大,導(dǎo)致有害物質(zhì)循環(huán),富集加劇,使煙室、下料管及上升煙道結(jié)皮嚴(yán)重。 
  
3)熟料中MgO含量過大,達(dá)4%~4.8%,不僅降低了液相出現(xiàn)的溫度、液相的粘度和表面張力,而且對(duì)熟料中的A礦有熔蝕作用,導(dǎo)致熟料早強(qiáng)高,而28d強(qiáng)度偏低。 
  
4)熟料冷卻效果差。我廠單筒冷卻機(jī)內(nèi)揚(yáng)料板區(qū)長(zhǎng)度僅占總長(zhǎng)的9.6%,出冷卻機(jī)熟料溫度高達(dá)200℃以上,并且三通道噴煤管在正常煅燒中往往被全推進(jìn)窯內(nèi),這不僅提高了窯尾溫度,還影響了物料冷卻效果。 

3 解決辦法 

  1)要求看火工改變操作方法,穩(wěn)定窯內(nèi)熱工制度,提高快轉(zhuǎn)率。因?yàn)橛绊懯炝腺|(zhì)量的燒成因素可歸結(jié)為升溫速率、最高燒成溫度、在最高燒成溫度下的停留時(shí)間和冷卻速率,所以要求看火工在保證入窯物料分解率的前提下,以提高燒成溫度為基礎(chǔ),盡可能地提高燒成速率,所以在長(zhǎng)徑比固定后,提高分解率就必須加快窯速,否則將出現(xiàn)“飛砂”料。具體操作如表3所示,我們把回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速?gòu)脑瓉?lái)0.8~1.2r/min提到1.8~2.2r/min,并保持此轉(zhuǎn)速在80%以上,主排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速提到了1220~1250r/min,并加大了喂料量2.5t/d,加大風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和壓力,由1.0MPa提到1.3~1.4MPa,煤粉細(xì)度由原來(lái)的4%~8%改為現(xiàn)在的2%~6%,通過改造單筒冷卻機(jī)提高了二次風(fēng)溫。這些措施加快了煤粉的燃燒速度,并使火焰順暢有力,提高了燒成帶的熱力強(qiáng)度,提高燒成速率,并避免了煤粉的不完全燃燒而造成的黃心料。  

2)改變了三率值,提高n為2.35~2.45,P為1.45±0.5,KH為0.88±0.01,降低了鐵含量,生料Fe2O3由原來(lái)的2.4%±0.1%降為現(xiàn)在的2.0%±0.1%,這使得物料具有一定的耐火性,并且提高了硅酸鹽礦物合量,特別是C2S含量,使得28d強(qiáng)度有了提高。 
  
3)嚴(yán)格控制了進(jìn)廠原燃料中R2O和MgO含量,保證低堿水泥生產(chǎn)。 
  
4)延長(zhǎng)了單筒冷卻機(jī)揚(yáng)料板區(qū)長(zhǎng)度,并優(yōu)化了單筒冷卻機(jī)內(nèi)部機(jī)構(gòu),使其冷卻效果變得更好,并保持噴煤管位置在-5位和+10位之間。通過上述措施,使熟料溫度降低到200℃以下。 
  
5)加強(qiáng)了對(duì)看火工技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),樹立“四班保一窯”、“穩(wěn)定”壓到一切的思想觀念。四班都加強(qiáng)了對(duì)前圈的控制,保證了回轉(zhuǎn)窯的快轉(zhuǎn)率。 
  
經(jīng)過上述改進(jìn),我廠熟料質(zhì)量有了明顯提高,28d抗壓強(qiáng)度連續(xù)3個(gè)月都在60MPa以上,如表1、表2所示。

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