采用棒磨作為水泥預(yù)粉磨的試驗研究
1 原破碎系統(tǒng)簡介
該廠原有熟料破碎系統(tǒng)為:出窯熟料經(jīng)一級PEX250/1000細顎破碎機入熟料庫,配料后混合料經(jīng)二級破碎———1500立式反擊破碎機加回轉(zhuǎn)篩的閉路篩分系統(tǒng)。
2 存在的問題
入磨物料粒度情況見表1。
粒徑/mm | >12 | 5~12 | 0.9~5 | 0.2~0.9 | < 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
含量/% | 5.08 | 32.09 | 31.92 | 20.83 | 8.08 |
由表1可見,大于5mm的顆粒含量占了37%左右,使球磨機負荷太重,影響產(chǎn)量,增加了能耗。同時,該廠擴建3號窯,原系統(tǒng)不能滿足需要。此外,原系統(tǒng)除鐵困難,一旦金屬塊進入破碎腔后,易打壞反擊板和錘頭,降低錘頭使用壽命,并產(chǎn)生非常大的震動和噪音。因此,選擇采用工藝簡單、運行可靠的棒磨為預(yù)粉磨系統(tǒng)。
3 改造方案
3.1 設(shè)備改造
該廠采用一臺閑置的風(fēng)掃磨進行改造。主要改造風(fēng)掃磨內(nèi)部結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)速和增加卸料篦板等。改造前后有關(guān)參數(shù)見表2。
風(fēng)掃磨 | 棒 磨 |
---|---|
規(guī)格型號:Φ2.5m×3.9m | 有效直徑:2.5m |
電機型號:JRQ158-8 | 有效長度:3.6m |
功率:380kW | 棒長:3.5m |
傳動方式:齒輪減速傳動 | 磨機轉(zhuǎn)速:18.65r/min |
磨機轉(zhuǎn)速:20r/min | 襯板型式:小波紋 |
研磨體裝載量:25t | 固定方式:螺栓固定 |
生產(chǎn)能力:10t/h | 篦板型式:放射型單層篦板 |
篦孔:6~8mm | |
研磨體總裝載量:21.45t | |
生產(chǎn)能力:55t/h |
3.2 流程改造
拆除原二破系統(tǒng),采用棒磨作為預(yù)粉磨設(shè)備,并且和球磨一起組成半終粉磨系統(tǒng)。棒磨易產(chǎn)生亂棒現(xiàn)象,該廠采用庫底配料,電子皮帶秤控制喂料量,保證喂料均勻,以避免發(fā)生亂棒現(xiàn)象。工藝流程如圖1所示。結(jié)果發(fā)現(xiàn),增加棒磨后,入球磨物料粒度分布發(fā)生巨大變化,詳見表3。
圖1 改造后預(yù)粉磨系統(tǒng)工藝流程
1.PEX250/1000細顎破碎機;2.TH315斗式提升機;3.配料電子皮帶秤;4.B500皮帶機;5.Φ2.5m×3.9m棒磨;6.TH400斗式提升機;7.Φ4.0m高效離心式選粉機;8.1號磨頭倉;9.2號磨頭倉
粒徑/mm | >5.0 | 5.0~2.0 | 2.0~0.9 | 0.9~0.5 | < 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
含量/% | 10.91 | 27.50 | 10.67 | 12.78 | 38.20 |
3.2.1 調(diào)整球磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)
采用棒磨作預(yù)粉磨后入球磨物料大于5mm的顆粒含量從37%大幅下降到10.91%,因此對球磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)作了相應(yīng)調(diào)整。首先,縮短一倉長度,將隔倉板前移一塊襯板的長度,一倉長度由原來的2.75m縮短到2.25m。其次,將隔倉板篦縫間距由原來的10~12mm減小為6~8mm。
3.2.2 調(diào)整配球方案
入磨物料變細,為提高球磨機粉磨效率,需減小球磨機一倉平均球徑。將一倉鋼球的級配由Φ90~Φ60mm調(diào)整為Φ60~Φ30mm,平均球徑由Φ70.3mm降為Φ48.0mm。同時增加二倉研磨體裝載量,使用棒磨前后球磨機配球方案見表4。
時間 | 一 倉 | 二 倉 | ||||||||||||
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Φ90/t | Φ80/t | Φ70/t | Φ60/t | Φ50/t | Φ40/t | Φ30/t | 倉長/m | 裝載量/t | 平均球徑/mm | Φ30×35 /t | Φ25×30 /t | 倉長 /m | 裝載量 /t | |
改造前 | 0.6 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | 2.75 | 14.0 | 70.3 | 9.0 | 8.0 | 3.45 | 17 | |||
改造后 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 2.25 | 12.5 | 48.0 | 8.0 | 12.5 | 3.95 | 20.5 |
3.2.3 調(diào)整選粉機結(jié)構(gòu)
選粉設(shè)備是一臺Φ2.5m的旋風(fēng)式選粉機,為了充分發(fā)揮選粉機工作能力,使磨機與選粉機平衡,將小葉片長度縮短0.1m(18片)。經(jīng)過調(diào)整后選粉效率由原來的58.6%提高到68.9%,循環(huán)負荷率由原來的175.9%減小到122.4%,因而提高了磨機產(chǎn)量。
4 使用效果
棒磨從1997年11月份投入運行,入磨粒度控制為不大于60mm,多數(shù)為25~60mm。棒徑選擇Φ80~Φ65mm 4種,開始裝載量為7.15t,結(jié)果產(chǎn)量比計算值高,達30t/h左右,但磨機振動較大,襯板螺絲易松動,出磨粒度偏大。因此,我們改用Φ75~Φ60mm 4種棒,磨機情況正常,產(chǎn)量降到25t/h左右,出磨細度較合適。當鋼棒裝載量增至14.3t時,棒磨產(chǎn)量為50t/h。此時棒磨電機實際消耗功率為220kW,棒磨選粉機產(chǎn)量8t/h(細度5%)。Φ2.2m×6.5m一級閉路球磨機產(chǎn)量達21t/h,若繼續(xù)增加棒磨產(chǎn)量,系統(tǒng)失去平衡。生產(chǎn)實踐表明,采用棒磨作為預(yù)粉磨取得了三個較為明顯的效果。
第一,改造后入球磨粒度更加均勻,棒磨出磨和經(jīng)選粉機后入球磨機粒徑分布見表5。由表可見,2mm以下的占90%以上,最大粒徑不超過5mm,其中有30%左右是通過0.080mm方孔篩的成品。
粒徑/mm | >5 | 3~5 | 2~3 | 0.9~2 | 0.2~0.9 | 0.08~0.2 | < 0.08 |
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棒磨出口 | 0.78 | 2.54 | 6.68 | 14.33 | 15.21 | 23.52 | 31.27 |
選粉后 | 1.39 | 4.67 | 10.59 | 19.86 | 21.34 | 29.59 | 12.56 |
第二,改造后產(chǎn)量有所提高,使用棒磨后水泥磨系統(tǒng)產(chǎn)量由原來的32t/h提高到現(xiàn)在50t/h,產(chǎn)量提高了18t/h,而系統(tǒng)裝機容量只增加140kW,見表6。
類 別 | 1號磨產(chǎn)量/(t/h) | 2號磨產(chǎn)量/(t/h) | 棒磨選粉產(chǎn)量/(t/h) | 細度/% | 裝機容量/kW |
---|---|---|---|---|---|
改造前 | 16.2 | 15.8 | < 6 | 1 100 | |
改造后 | 21 | 21 | 8 | < 6 | 1 240 |
第三,改造前后產(chǎn)品性能無明顯變化,水泥細度略有降低。改造前后水泥的性能見表7。
時間 | 安定性 | 凝結(jié)時間/(h∶min) | 細度/% | 抗壓強度/MPa | 抗折強度/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初凝 | 終凝 | 3d | 28d | 3d | 28d | |||
改造前 | 合格 | 3∶40 | 5∶08 | < 5.0(4.4) | 29.6 | 47.0 | 4.6 | 7.4 |
改造后 | 合格 | 3∶45 | 5∶13 | < 5.0(4.3) | 29.8 | 46.7 | 4.9 | 7.6 |
5 結(jié)束語
1)棒磨作為預(yù)粉磨設(shè)備有很多優(yōu)點:產(chǎn)量高,物料在磨內(nèi)停留時間短,不會出現(xiàn)“飽磨”現(xiàn)象;棒磨工藝簡單,管理方便;由于出磨粒度均勻,使球磨配球易解決;鋼棒磨損較鋼球小,材質(zhì)易解決(用45號圓鋼棒就能滿足需求)。
2)棒磨使用中容易出現(xiàn)的問題是亂棒,其主要影響因素為喂料量的穩(wěn)定控制與入磨粒度。研究表明,棒磨入磨粒度較球磨機大,以≤60mm為宜。
3)從生產(chǎn)實際來看,若選用半終粉磨系統(tǒng),選粉機規(guī)格不宜太小,以旋風(fēng)式選粉機為宜。此外,球磨機也應(yīng)進行一些調(diào)整,要避免磨頭進料口漏料。一倉平均球徑不宜太大,以40mm左右為好。
4)采用棒磨作預(yù)粉磨,水泥性能無明顯變化。
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監(jiān)督:0571-85871667
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