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煤磨熱風(fēng)爐煅燒混合煤的嘗試

1998年我廠為3號回轉(zhuǎn)窯和分解爐燒無煙煤而新配套4號無煙煤煤粉制備系統(tǒng)。為保證烘干的需要,在煤磨旁邊也同時建造了一個燒煙煤的熱風(fēng)爐。為降低土建投資,煤粉制備系統(tǒng)利用了原拆除的立窯系統(tǒng)廠房,熱風(fēng)爐用的煙煤需從約200m遠(yuǎn)的2號煙煤制備系統(tǒng),利用1臺功率為110kW、20m3空壓機通過1臺Φ1000mm×4300mm單倉泵送至熱風(fēng)爐煙煤粉倉。煤粉輸送距離遠(yuǎn)、耗氣量大,加重了回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器的收塵負(fù)荷。并且輸送過程中煤粉經(jīng)氣化,處于懸浮狀態(tài),煙煤粉篩余>12%、水分>2%,粗濕易堵,下煤量難以控制,穩(wěn)定性差,熱風(fēng)爐的風(fēng)溫難以控制,直接影響了煤磨的產(chǎn)質(zhì)量。  
  
我廠3號窯分解爐燒混合煤(無煙煤與煙煤比例為7∶3),其煤粉倉與熱風(fēng)爐煤粉倉僅相隔0.5m,2001年3月我們對熱風(fēng)爐燒混合煤進(jìn)行了嘗試。  

1 可行性分析 

   
1.1 混合煤的可燃性分析 
  
混合煤著火溫度約450~600℃;揮發(fā)分>8%、灰分<18%、煤粉篩余<5.0%和水分<3.5%。我廠在立波爾窯上燒無煙煤已取得了成功,而熱風(fēng)爐基本具備了立波爾窯上的條件。 

1.2 混合煤的流動性測試 
  
流動性好將保證給煤穩(wěn)定。在煤粉篩余<5.0%和水分<3.5%的條件下,經(jīng)測試,混合煤粉的自然堆積角約為29°,當(dāng)其堆積角>45°時具有較好的流動性。 

1.3 現(xiàn)場工藝技術(shù)及操作條件分析 
  
3號窯分解爐用的混合煤粉可直接用1根溜管送至熱風(fēng)爐煤粉倉,由于該煤粉的篩余<3.0%,比立波爾窯上用的煤粉要細(xì),理論上有更好的可燃性,工藝技術(shù)條件基本具備。 

2 工藝及設(shè)備改進(jìn) 

  熱風(fēng)爐供煤系統(tǒng)工藝改進(jìn)前后見圖1。 
   

圖1 熱風(fēng)爐供煤系統(tǒng)工藝流程 
  1.給粉機雙向閥門;2.GF1.5型給粉機;3.離心風(fēng)機9-19№4A;4.雙管螺運機;5.煤粉攪拌;6.荷重傳感器BHR-4;7.吹堵管;8.Φ200球閥;9.軟聯(lián)接接頭(1~6為改造前狀況;7~9為改造后增加) 

1)從分解爐煤粉倉接1根角度約為60°的溜管至熱風(fēng)爐煤粉倉,為不影響分解爐煤粉倉的稱重計量,溜管中部將舊的滌綸收塵布袋用鐵絲扎緊作為軟聯(lián)接接頭,再安裝1個Φ200的球閥來控制關(guān)啟。 
  
2)GF1.5型給粉機原輸送煙煤時下煤就不易控制,給粉機的電動機為Y112M-6/2.2kW,用變頻器控制。由于下料不穩(wěn),電動機時而在高頻運行,時而在低頻運行,若長時間在低頻運行,經(jīng)常造成給粉機跳停,影響熱風(fēng)爐的正常運行?;旌厦悍塾懈玫牧鲃有?,給煤量將更大,為保證給粉機的正常運行,將給粉機電動機改為Y132S-8/2.2kW,保證電動機在變頻器安全運行頻率運行。 
  
3)因煙煤易堵難以輸送,投產(chǎn)之初已將原9-19№4A/3kW,Q=1410m3/h、P=3500Pa風(fēng)機更換為9-19№5A/7.5kW,Q=3160m3/h、P=5300Pa風(fēng)機,增加風(fēng)量及風(fēng)壓?;旌厦旱闹瘘c高,其完全燃燒需時間長,更有必要加大風(fēng)量與風(fēng)速來保證其完全燃燒,并在進(jìn)風(fēng)口加裝調(diào)節(jié)用閥門以調(diào)節(jié)風(fēng)量。 

3 調(diào)試運行 

   
3.1 初期點火 
  往熱風(fēng)爐煤粉倉送部分煙煤,先以煙煤助燃升溫,在煙煤倉即將燒空時,開啟從分解爐煤粉倉接的溜管球閥,調(diào)節(jié)給粉機的給煤量,逐漸過渡到煅燒混合煤。 
3.2 暴露出的問題 
  
1)熱風(fēng)爐正常出口溫度控制在650℃?;旌厦涸谕耆紵?,隨著加煤量的細(xì)微調(diào)整,熱風(fēng)爐的出口溫度急劇升高至900℃以上,造成爐溫太高。 
  
2)當(dāng)供風(fēng)不足時,熱風(fēng)爐混合室無法形成良好的火焰形狀,此時煤粉在燃燒室內(nèi)不完全燃燒,形成較多的爐渣。 
  
3)當(dāng)煤粉水分過大時,其燃燒更不完全,形成較多的爐渣,造成煤粉的浪費。并且水分大流動性極差,易結(jié)堵。 

3.3 采取措施 
  
1)在煤粉過細(xì)時,只要細(xì)調(diào)變頻器的頻率即會造成給粉機給粉的較大波動,難以控制。后通過關(guān)小給粉機上的閥門開度,即減少下料口的面積,可實現(xiàn)喂煤的穩(wěn)定性,保證爐溫。 
  
2)經(jīng)常觀察熱風(fēng)爐燃燒器火焰的形狀,調(diào)節(jié)給粉機鼓風(fēng)機的進(jìn)風(fēng)閥門,保證煤粉在熱風(fēng)爐內(nèi)完全燃燒。 
  
3)嚴(yán)格控制煤粉的水分。在溜管上部接一吹氣管進(jìn)行吹堵,同時在熱風(fēng)爐煤粉倉下側(cè)安裝一電振器,保證煤粉在溜管內(nèi)的暢通。 
  
通過一段時間的調(diào)整,混合煤在熱風(fēng)爐上的試燒取得了成功,實踐證明,燒混合煤比煙煤更易控制,用煤量還少。 

4 收塵工藝改造 

在4號煤磨制備系統(tǒng)中,所有輸送設(shè)備的收塵均靠1臺反吹袋式除塵器??紤]到收下的煤塵粗、水分較大,不敢將其送入分解爐煅燒,而送入窯內(nèi)煅燒又受到廠房的限制,當(dāng)時唯一的出路是將其通過提升機進(jìn)原煤倉,經(jīng)磨頭圓盤秤送入磨內(nèi)粉磨,這樣又造成二次揚塵。 
  
熱風(fēng)爐燒混合煤后,在不影響輸送工藝的前提下,在收塵煤倉下加裝1臺給粉機,將熱風(fēng)爐煤粉倉下的風(fēng)機后移,兩臺給粉機共用該風(fēng)機,給粉機用變頻器通過切換開關(guān)進(jìn)行切換共用(見圖2),將收塵煤粉送入熱風(fēng)爐燒。在收塵煤粉燒完后,使用熱風(fēng)爐煤粉倉中混合煤。不但收塵煤在熱風(fēng)爐可燒,而且下煤量更易控制,爐溫穩(wěn)定。 
   

5 試燒操作體會 

  
1)嚴(yán)格控制水分,保證煤粉較好的流動性及完全燃燒,減少用煤量及少形成爐渣。 
  
2)在保證爐溫及煤粉完全燃燒的前提下,盡量關(guān)小給粉機風(fēng)機的開度,節(jié)約用煤。 
  
3)點火初期先關(guān)閉入煤磨熱風(fēng)蝶閥,等爐溫正常后逐漸加大蝶閥開度。 
  
4)在爐溫超高時,一是減少下煤量,二是打開爐門進(jìn)冷風(fēng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。 
  
5)雖然收下的煤粉粗和水分大,但從嘗試結(jié)果證明效果更好,爐溫更穩(wěn)定,燃燒形成的爐渣更少。說明我們對無煙煤的認(rèn)識還不足,制備的煤粉水分、細(xì)度等指標(biāo)控制范圍有待于進(jìn)一步的嘗試和摸索。 
  
6)原設(shè)計的熱風(fēng)爐燃燒器是用來燒煙煤的,我廠已委托南京院對其進(jìn)行改進(jìn)。同時將其推廣到原料烘干中卸磨熱風(fēng)爐的試燒。 

6 效益 

  
1)基本免去用單倉泵送煙煤,減輕了除塵器的收塵負(fù)荷,提高了收塵效率。 
  
2)減少了煤粉的二次揚塵,改善了煤粉制備系統(tǒng)的環(huán)境。 
  
3)基本擺脫了依靠單倉泵送煤,完全自給自足,緩解了生產(chǎn)壓力,提高了設(shè)備的運轉(zhuǎn)率。 
  
4)不用單倉泵送煙煤,減少了用電成本。 
  
5)目前煙煤、無煙煤的差價是90元/t,用混合煤,降低了生產(chǎn)成本。 
  
6)收下的煤粉直接送入熱風(fēng)爐燃燒,相對提高了煤磨的產(chǎn)量,節(jié)約了電耗。 
  后3項經(jīng)濟效益合計,1年約降低成本11.5萬元。 

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