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魯南水泥有限公司2000t/d分解爐預熱器系統改造

近年來,我院對多條600~2000t/d新型干法生產線進行了不同程度的改造,均取得了明顯的效果。實踐證明,應用現代窯外分解技術對早期的新型干法生產線進行改造投資省,按新增產量計算投資費用在200~300元/t;改造工期短,在充分地作好準備工作的前提下,可利用工廠正常大修期間分階段完成,對生產的影響??;無須進行生產培訓,工廠都有多年的生產經驗,改造后很快就能適應生產需要;增產、節(jié)能效果明顯,改造后短期內即可達到目標。
  

近期我院對山東魯南水泥有限公司2條2000t/d生產線進行全系統改造,總費用為2500萬元。目前,2號窯燒成系統已基本改造完畢,達到了預期的目的,本文僅對燒成系統的改造進行簡要介紹。

1 技改前的生產狀況

  該公司2條生產線始建于1987年4月,1994年通過驗收,1996年實現年達產,回轉窯運轉率為82.46%,日產熟料4166t,年產熟料125.4萬t,超過了設計能力。近幾年生產基本正常,但熟料燒成熱耗高,水泥綜合電耗也高,生產成本居高不下。
1.1 燒成系統主機設備見表1

表1 燒成系統主機性能參數

設備名稱

規(guī)格、型號

性能參數

篦式冷卻機

富勒型609S-819S/809S-1019S,裝機功率:2×22kW

能力:2000t/d;篦床有效面積:46.8m2;入料溫度:1371℃;出料溫度:環(huán)溫+65℃

回轉窯

Φ4.0m×60m裝機功率:2×125kW

能力:2000t/d;轉速:0.6~3.2r/min;斜度:3.5%

預熱器

4級布置方式:2-1-2-1

C1:Φ4900mm;C2:Φ7100mm;C3:Φ5500mm;C4:Φ7500mm

分解爐

RSP

預燃室(SC室):Φ3800mm;混合室(MC室):4700mm×4700mm

三次風管

內徑:Φ2200mm;有效內徑:Φ1800mm

高溫風機

BB24型裝機功率:1600kW

風量:480000m3/h;壓頭:8330Pa;工作溫度:350℃;含塵濃度:35g/m3

增濕塔

Φ9.0m×22m

處理煙氣量:458000m3/h;噴水量:20t/h

窯尾電除塵器

158m2

處理煙氣量:420000m3/h

后排風機

Y4-73-11裝機功率:880kW

風量:446000m3/h;壓頭:1185.8Pa

煤磨

Φ2.8m×(5+3)m裝機功率:480kW

能力:16~17t/h;煤粉細度:88μm篩余8%~10%


1.2 燒成系統主要存在問題
  

1)窯尾為2-1-2-1布置的4級預熱器,且?guī)У蜏赜酂岚l(fā)電,C1筒出口溫度高達400℃以上;旋風筒結構形式較老,系統阻力5500~6000Pa;
  

2)系統漏風嚴重,高溫風機轉速高達880r/min,根據標定結果,高溫風機進口風量480000m3/h;
  

3)入爐三次風溫較低(650~700℃),分解爐結構不合理,爐容偏小,燃料在爐內存在不完全燃燒的問題,入窯生料分解率85%~90%;
  

4)冷卻機熱效率較低,根據標定結果僅達到48%,入庫熟料溫度高達150℃以上,尤其是夏季更影響水泥粉磨系統正常運行;
  

5)分解爐煤粉燃燒不完全,入窯后使窯內液相量過早出現,加之熟料KH值偏低(0.85~0.88),1450℃時液相量偏高(達26%),使窯內結蛋頻繁,熟料結粒不均齊,既影響窯的產量,也影響熟料質量;
  

6)高溫風機(1600kW)等設備配套的電動機功率過大,入窯生料采用氣力輸送等,都增加了燒成系統電耗。

1.3 操作參數簡介
  

中央控制室記錄的改造前2號窯運行參數見表2~4。

表2 喂料量及轉速

生料喂料量/(t/h)

窯速/(r/min)

高溫風機轉速/(r/min)

窯頭喂煤量/(t/h)

分解爐喂煤量/(t/h)

入窯分解率/%

140

2.6

880

4.9

9.3

~88

表3 系統溫度 ℃

窯尾

二次風

三次風

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

SC室內

SB室內

MC室出口

斜坡

1000

980

650

400/400

630

790/790

850

560

840

820

640

表4 系統壓力 Pa

窯頭

窯尾

三次風

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

-10

-150

-370/-380

-5600/-5600

-4200

-2500/-2700

-1900

2 改造方案

  

1)擴大窯門罩,增加下料口截面使風速由原來的10m/s降至5m/s,將三次風由篦冷機改為從窯門罩側面抽取。
  

2)將窯頭、窯尾均改為新式魚鱗片式密封,對各級旋風預熱器下料翻板閥進行改造和修復,以減少系統的漏風。
  

3)對窯尾煙室的斜坡和后窯圈進行綜合改造,使斜坡處的截面風速由原來的13m/s降至8.6m/s。
  

4)經計算提高產量后,各級旋風筒的截面風速在3.5~4.5m/s,尚在允許范圍內。但上升管道內風速達到20.2~22.5m/s,已屬偏高,不利于系統阻力的降低。為此,采用新型耐熱保溫材料取代原有耐火材料,擴大管內有效內經,使風速降低為18~19m/s,從而降低系統阻力。
  

5)由于原分解爐總容積較小,僅為340m3,煤粉燃燒時間不足,爐內風速偏高,流場不合理。根據現場的具體情況,SC室基本保持不變,增加MC室寬度和改變斜坡尺寸,使總容積擴大至510m3,停留時間由原來的2.07s提高至3.93s,確保煤粉在爐內的燃盡率和生料碳酸鈣的分解率。分解爐改造后結構如圖1所示。
  

  圖1 分解爐擴容示意圖
  注:1.圖中粗實線部分為改造后形狀,雙點劃線部分為改造前形狀;
  2.圖中尺寸均為有效尺寸

  6)原篦冷機為復合式兩段篦床冷卻機(本項工作由設備制造廠家完成),本次改造重點是采用控制流技術對第一段進行改造。主要方案為:
  ①在熟料驟冷區(qū)和熱回收區(qū)(高溫區(qū))采用充氣梁篦板,其中前5排采用固定式充氣梁篦板,傾斜面15°,配備2臺高壓風機和1臺平衡風機;后續(xù)15排固定式充氣梁篦板與裝有高阻力、低漏料篦板的活動梁相間排列,傾斜3°,配備2臺高壓風機和1臺中壓風機。
 ?、谠谥袦貐^(qū):考慮到熟料結粒不均,為提高冷卻效果,第一段篦床的21~28排全部改為高阻力、低漏料篦板,這有利于熟料的進一步冷卻和熱回收。
 ?、塾捎诟G下料口區(qū)域的篦床采用固定式充氣梁篦板,出窯熟料易于堆積,即“堆雪人”,故在端部殼體上加裝了5個空氣炮,適時清理過多的積料,以保證篦冷機安全穩(wěn)定的運行。
 ?、芨脑炖鋮s機篦下鎖風裝置。
  7)改變配料方案,將熟料KH提高至0.89±0.01,減少液相量。
  8)檢修回轉窯托輪和輪帶,將窯速提高至3.1r/min。
  9)將窯尾生料氣力提升泵改為斗式提升機。

3 改造效果

  綜合改造后從2001年4月28日開始點火烘窯,自5月4日7時生料喂料量提高到氣力泵所能達到的最高喂料量160t/h(折合熟料2330t/d),連續(xù)穩(wěn)定運轉到5月13日7時,操作參數幾乎沒有變化。2001年7月,將入窯喂料系統由氣力輸送改造為斗式提升機輸送,生料喂料量在170t/h(折合熟料2470t/d),系統穩(wěn)定運行,7月月平均臺時產量達96.3t/h,創(chuàng)歷史新高。改造后,窯內煅燒壓力減輕,熟料結粒變小且均齊,系統產量明顯提高,而燃料用量增加的幅度較小,C1出口溫度和高溫風機的轉速都有所下降,具體操作參數和改造目標見表5~7。

表5 喂料量及轉速

生料喂料量/(t/h)

窯速/(r/min)

高溫風機轉速/(r/min)

窯頭喂煤量/(t/h)

分解爐喂煤量/(t/h)

入窯分解率/%

160

3.1

840

5.0

9.6

~93

表6 系統溫度 ℃

窯尾

二次風

三次風

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

SC室內部

SB室內部

MC室出口

斜坡

1000

1050

870

380/380

520

760/790

860

840

600

900

800

表7 系統壓力 Pa

窯頭

窯尾

三次風壓

C1出口

C2出口

C3出口

C4出口

-10

-250

-450/-470

-5400/-5400

-4000

-2200/-2200

-1500

  2號窯系統改造收到了良好的效果,窯臺時產量由原來2080t/d提高到2470t/d;熟料質量沒有下降,fCaO合格率月均96.3%,熟料強度月均53MPa(新標準);根據現場3d記錄測算,熟料燒成熱耗小于3340kJ/kg;由于沒有取得電耗測量數據,目前無法得知燒成分步電耗確切值,但由于系統改造后,系統裝機容量沒有增加,而熟料產量大幅提高,可以肯定單位熟料燒成電耗是降低的。