四級旋風預熱器導流板的改進
我公司2號窯是2000t/d的窯外分解窯,采用四級旋風預熱器,在預熱器的各級排風管與各級旋風筒聯(lián)接處安裝有導流板,見圖1。其作用是降低系統(tǒng)阻力,使物料與氣流的熱交換充分地進行。在剛使用時導流效果比較好,但使用三個月后,導流板嚴重變形,使用半年左右就必須進行處理或更換,特別是二、三級導流板因變形嚴重而堆積了許多物料,嚴重阻礙了物料流通,增大了系統(tǒng)阻力,提高了熟料的煤耗、電耗。
經(jīng)過幾年來的生產(chǎn)實踐,發(fā)現(xiàn)預熱器的導流板存在一些問題,具體表現(xiàn)在:1)原導流板(見圖2)為整體式,材質(zhì)為0Cr23Ni13,厚度為10mm,在700℃以上的高溫下使得導流板膨脹量增大,產(chǎn)生嚴重變形。2)原料中堿、硫等有害成分對導流板的腐蝕,加速了導流板變形程度。3)原導流板為整體式,體積大,維修更換十分困難。
圖2 改造前的導流板
為了克服上述問題,滿足生產(chǎn)工藝要求,我們對原預熱器二、三級導流板進行了改進,選用了掛板式結(jié)構(gòu)(見圖3)。
圖3 改造后的導流板
新導流板的優(yōu)點:1)分四段懸掛連接而成,每段分三塊掛板,各塊掛板之間有一定的間隔,在高溫下有充足的膨脹量,使導流板不易變形。2)導流板材質(zhì)為3Cr26Ni13,厚度為20mm,抗高溫、耐腐蝕、耐磨損。3)各塊掛板均為鑄件,體積小,維修更換十分方便。
新導流板自1998年9月投入使用至今完好無損,達到了工藝要求(見表1),同時系統(tǒng)阻力明顯降低(見表2),使各級旋風筒的集塵效率得到提高,改善了窯系統(tǒng)的通風狀況,使煤耗、電耗明顯降低(見表3),克服了原導流板的缺陷,每年僅材料費、維修費節(jié)省約4萬元,由此可見導流板的改造是成功的。
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