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YC-三級(jí)預(yù)熱器加豎煙道窯尾系統(tǒng)

我們對(duì)國內(nèi)日產(chǎn)熟料170~360t的立筒預(yù)熱器窯和旋風(fēng)預(yù)熱器窯進(jìn)行了調(diào)研,通過對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析,博采眾長,融合優(yōu)化,結(jié)合特種水泥生產(chǎn)、中空窯和立窯改造的特點(diǎn),研制開發(fā)的YC-三級(jí)預(yù)熱器加豎煙道窯尾系統(tǒng),于1996年10月在三門峽市建方水泥有限公司320t/d水泥生產(chǎn)線成功實(shí)施,經(jīng)過三年多的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),取得了顯著效果。

1 開發(fā)內(nèi)容

  
1.1 豎煙道
  

為了達(dá)到較高預(yù)熱效率和分解率,豎煙道設(shè)兩個(gè)縮口,使物料形成二次噴騰加紊流運(yùn)動(dòng),增加滯留料量,延長物料在豎煙道的停留時(shí)間。窯尾高溫氣體在下縮口內(nèi)與物料混合形成一個(gè)強(qiáng)烈攪動(dòng)的渦流區(qū),使溫度能分布均勻,減少局部過熱,以防止結(jié)皮和堵塞。豎煙道結(jié)構(gòu)見圖1。
  

 

  圖1 豎煙道結(jié)構(gòu)

1.2 旋風(fēng)預(yù)熱器
  在多級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器中,每級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器由旋風(fēng)筒、上升管道(風(fēng)道)、下料系統(tǒng)(包括料管、鎖風(fēng)閥、膨脹盒、溜子和撒料裝置)組成一個(gè)傳熱單元。見圖2。
  

 

  圖2 旋風(fēng)預(yù)熱器的一個(gè)傳熱單元

1.2.1 旋風(fēng)筒
  

內(nèi)筒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為扁內(nèi)筒,使旋風(fēng)筒內(nèi)外筒之間形成一段狹窄通道,迫使氣流向下,減少粉塵向內(nèi)筒擴(kuò)散,由于內(nèi)筒入口截面積擴(kuò)大和氣體在內(nèi)筒旋轉(zhuǎn)圈數(shù)的減少,而起到減小阻力的作用。
  

導(dǎo)流板與扁內(nèi)筒配合使用,可減少旋風(fēng)筒入口處切向流與旋轉(zhuǎn)流因碰撞形成的渦流損失。氣流中的物料在分離后被強(qiáng)制向下運(yùn)動(dòng),減少了向內(nèi)筒擴(kuò)散,提高了收塵效果,其分離效率可達(dá)到90%~95%。
1.2.2 下料系統(tǒng)
  

撒料板伸入風(fēng)管的深度和高度對(duì)物料和氣體的熱交換的影響是不可忽視的,撒料板使物料在風(fēng)管內(nèi)得到充分的分散,并撞擊打散小塊物料。
  

膨脹盒的作用:(1)在旋風(fēng)筒錐體等高的情況下可以增加錐度,減少物料的堵塞;(2)物料落入膨脹盒后在較大的切向速度作用下向邊壁運(yùn)動(dòng),即使鎖風(fēng)不好,也可以防止物料返回;(3)由于截面積的突然擴(kuò)大,減小上竄風(fēng)速,降低了對(duì)旋風(fēng)筒收塵效果的影響。
  

鎖風(fēng)閥靈活與否直接影響到上一級(jí)旋風(fēng)筒的分離效率。實(shí)踐證明:當(dāng)閥板開度10%~20%時(shí),旋風(fēng)筒分離效率下降30%~50%,當(dāng)閥板開度達(dá)到30%~50%時(shí),其分離效率下降70%~90%。
  

在預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)容易發(fā)生堵塞結(jié)皮的地方,設(shè)有捅灰門和吹掃裝置,保證系統(tǒng)在不正常時(shí),能迅速處理及時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn)。

2 應(yīng)用情況

  該窯尾系統(tǒng)是針對(duì)當(dāng)?shù)劁X礬土資源豐富為生產(chǎn)特種水泥而開發(fā)設(shè)計(jì)的,既可生產(chǎn)硫鋁酸鹽系列特種水泥,也可生產(chǎn)普通水泥。燒成系統(tǒng)工藝流程見圖3,配套的主要設(shè)備見表1。

表1 燒成系統(tǒng)主要設(shè)備表
序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量/臺(tái)
1 回轉(zhuǎn)窯  Φ2.8m×44m;斜度 3.5%;窯速 0.437~2.185r/min ;55kW 1
2 預(yù)熱器  三級(jí)旋風(fēng)+豎煙道;C1: 2-Φ2500mm;C2 :Φ3600mm;C3 :Φ3600mm;豎煙道: Φ2200mm 1
3 燃燒器  三通道噴煤管 1
4 增濕塔  Φ3.85m×35m;處理風(fēng)量:120000m3/h 1
5 電除塵器  15/7.5/3×8/0.4 1
6 高溫風(fēng)機(jī)  2070SI.BB24;全壓5500Pa;風(fēng)量100000m3/h ;250kW 1
7 煤磨  Φ1.7m×2.5m;能力3t/h;95kW 1
8 單筒冷卻機(jī)  Φ2.8m×28m 1

  圖3 燒成系統(tǒng)工藝流程圖
  1.氣力提升泵;2.窯尾系統(tǒng);3.回轉(zhuǎn)窯;4.單筒冷卻機(jī);5.三風(fēng)道噴煤管;6.高溫風(fēng)機(jī)

  該項(xiàng)目投產(chǎn)后,采用石灰石、砂巖、鐵粉及鋁質(zhì)校正原料鋁礬土4組分配料生產(chǎn)普通水泥。原料經(jīng)過預(yù)均化、配料、閉路粉磨、生料均化等措施,使入窯生料合格率達(dá)到85%以上,入窯生料及出窯熟料化學(xué)成分見表2。1997年5月我院對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行達(dá)標(biāo)調(diào)試,對(duì)設(shè)備、自動(dòng)化儀表進(jìn)一步調(diào)試完善,并加強(qiáng)質(zhì)量和生產(chǎn)管理。5月12~19日窯系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)7d,投料168h,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量14.1t/h,日產(chǎn)量338.4t/d,熟料平均標(biāo)號(hào)58.4MPa,實(shí)現(xiàn)了調(diào)試達(dá)標(biāo)。正常生產(chǎn)時(shí)熟料強(qiáng)度值見表3,預(yù)熱器的參數(shù)見表4。

表2 生料、熟料化學(xué)成分 (%)
Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Σ KH SM IM
生料 35.51 13.37 3.32 1.97 42.17 2.29 98.57 0.96 2.53 1.69
熟料 0.32 21.61 5.22 3.39 63.86 3.51 97.91 0.89 2.51 1.54
表3 熟料礦物成分及各齡期強(qiáng)度
C3S C2S C3A C4AF 細(xì)度 比表面積
/(m2/kg)
凝結(jié)時(shí)間/(h:min) 抗折強(qiáng)度/MPa 抗壓強(qiáng)度/MPa
初凝 終凝 3d 28d 3d 28d
54.45 19.89 8.08 10.31 5.0 303 1:52 2:50 5.5 8.6 31.1 58.4
表4 窯尾系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) 產(chǎn)量
/(t/d)
窯尾溫度
/℃
C3出口 C2出口 C1出口 C1出口含塵
濃度/(g/m3)
熱耗
/(kJ/kg)
表觀分解率/%
溫度/℃ 壓力/Pa 溫度/℃ 壓力/Pa 溫度/℃ 壓力/Pa
設(shè)計(jì)值 320 950~1000 840 2130 690 3000 <380 4100 <70 <4100 50
標(biāo)定值 339 960 815 2100 670 2820 364 3860 59.15 4073.7 52
正常生產(chǎn)期間 320 950±50 830±20 2100±100 680±20 2900±100 380±20 3900±100   4100±50 ≥48

  連續(xù)生產(chǎn)三年來,燒成系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,鎖風(fēng)閥動(dòng)作靈活,豎煙道、旋風(fēng)筒的參數(shù)等均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,但有時(shí)存在回轉(zhuǎn)窯后結(jié)圈及窯尾煙室結(jié)皮甚至堵塞現(xiàn)象,通過對(duì)結(jié)皮樣分析,硫含量高達(dá)14%,是造成結(jié)皮堵塞的主要原因,在生產(chǎn)中采用低硫煤并嚴(yán)格控制原料有害成分,使結(jié)圈結(jié)皮現(xiàn)象基本消除。經(jīng)過生產(chǎn)中不斷優(yōu)化調(diào)整,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,1998年全年熟料產(chǎn)量9.51萬t,水泥綜合電耗110kWh,熟料熱耗4105kJ/kg熟料,熟料平均標(biāo)號(hào)57.3MPa,水泥出廠合格率和富余標(biāo)號(hào)合格率均達(dá)100%。1999年5月,對(duì)燒成系統(tǒng)進(jìn)行了熱工標(biāo)定,其結(jié)果見表4。

3 結(jié)論

  在日產(chǎn)熟料170~360t規(guī)模的預(yù)熱器窯中,三級(jí)筒加豎煙道構(gòu)成2-1-1的組合方式,吸收了五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器和立筒預(yù)熱器的優(yōu)點(diǎn),克服不足。該系統(tǒng)工藝簡單,性能可靠,對(duì)原料適應(yīng)性強(qiáng),不易堵塞,技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),建設(shè)投資低

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