利用鎂渣代替部分原料配料煅燒熟料
1 配料方案的設計
1.1 原、燃材料
生產用鎂渣為錦西鎂廠的鎂渣。鎂渣及原材料化學成分見表1,原煤工業(yè)分析見表2。
表1 原、燃材料化學成分(%)
表2 原煤工業(yè)分析
1.2 生料易燒性試驗 全黑生料試樣A1~A3分別在700~1400℃的煅燒溫度下,保溫30min,冷卻后,測其fCaO。生料率值見表3,測量結果見表4。
表3 鎂渣摻量和生料率值
表4 生料易燒性試驗不同溫度下fCaO(%)
由表4可以看出,生料中摻入鎂渣后,可以顯著改善生料的易燒性,并且隨著摻量的增加fCaO呈明顯下降趨勢,但鎂渣摻量不能太大,因為摻量過大會引起硅酸率過高,造成燒結困難,還會造成熟料中MgO超標。根據我廠原材料特點,鎂渣摻量控制在20%左右為宜,生料率值控制在KH:0.92~0.95、n:1.8~2.0、P:1.0~1.2。用鎂渣代替部分原料配料,如果出現生料中Al2O3含量偏低的情況,可用少量的煤矸石配料加以校正,以彌補Al2O3含量偏低的問題。如需燒制道路水泥熟料或習慣燒高鐵料,可不用校正。
2 利用鎂渣配料生產應用效果
在實驗室研究的基礎上,在我廠Φ2.5m×10m機立窯上進行了試生產。
2.1 改善了生料的易燒性,提高了熟料質量</BIG><BR></STRONG> 熟料化學成分及率值見表5,質量對比見表6。
表5 熟料化學成分(%)及率值
表6 熟料質量對比
從表6可以看出摻入鎂渣后,出窯熟料安定性合格率大幅度提高,尤其是早期強度提高幅度較大,為生產早強型水泥提供了保障。試生產的425R普通硅酸鹽水泥和425R礦渣硅酸鹽水泥的化學成分見表7,物理性能見表8。
表7 水泥化學成分(%)
表8 水泥物理性能
2.2 降低了熟料煤耗
摻鎂渣前標準煤耗為152.7kg標煤/t熟料,摻鎂渣后,標準煤耗下降到129.8kg標煤/t熟料。
2.3 機立窯臺時產量提高
生料中摻入鎂渣后,易燒性得到了改善,上火速度明顯加快,基本無粘邊、結大塊現象,提高了全風使用率,立窯臺時產量明顯提高,我廠Φ2.5m×10m機立窯臺時產量由原來的6.6t/h提高到7.8t/h。
3 鎂渣作用機理
1)鎂渣由于經過1200℃左右的高溫煅燒,具有一定的化學活性,并形成了C2S、CF等初級礦物,這些礦物在熟料煅燒過程中,降低了晶體的成核勢能,起到了誘導結晶的作用,改善了生料的易燒性。
2)由于鎂渣中的鈣元素以礦物形式存在,帶入生料中一定量的CaO、MgO,從而減少了部分CaCO3、MgCO3分解所吸收的熱量。另外,由于鎂渣中還含有一定量的C2S、CF等初級礦物,因而同時也減少部分氧化物固相反應所需的熱量,在一定程度上降低了熟料的熱耗。
3)由于我廠石灰石、粘土中含結晶SiO2較高、易燒性較差,生料中摻入鎂渣后,降低了結晶SiO2含量,改善了生料的易燒性。
4 采用鎂渣配料后應采取的工藝措施
4.1 適當降低配煤量
由于采用鎂渣配料后,生料的易燒性得到了明顯改善,熟料熱耗降低,如配煤過多,液相生成較多,會出現底火變軟、粘邊煉窯等不正常窯情,因此應采取逐步降低配熱的原則,開始時應在原配熱基礎上,降低10%左右為宜,然后再根據窯面情況逐步降低,直至窯情正常。
4.2 適當縮小喇叭口角度
采用鎂渣配料后,生料燒失量降低,一般在34%~35%左右。由于全黑生料燒失量降低,生料球與熟料的體積收縮比降低,因而應適當縮小擴大口角度,我廠Φ2.5m×10m機立窯擴大口角度由原來的14°縮小到11.5°,改后底火較穩(wěn)定,卸料順暢,煅燒較正常。
4.3 加強立窯煅燒操作
采用鎂渣配料后,生料易燒性得到了改善,上火速度加快,底火層厚度變薄。應堅持暗火煅燒,濕料層厚度控制在400~500mm,底火層位置嚴格控制在喇叭口以上,做到大風大料急冷快燒,從而達到優(yōu)質、高產、低耗的目的。
結語
生產實踐證明,采用鎂渣配料,可以顯著改善生料的易燒性,降低熟料的熱耗,提高機立窯的產質量。一個年產8.8萬t的機立窯廠每年可利用鎂渣一萬多噸,創(chuàng)經濟效益近一百萬元,并且使鎂渣變廢為寶,解決了鎂渣占用場地、污染環(huán)境的問題,是鎂渣綜合利用的有效途徑。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com