立式煤磨下料管漏風(fēng)問題的解決
我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線配備的煤磨是ZGM95型立式磨。采用篦冷機(jī)高溫段余風(fēng)作為加熱烘干熱源及一次風(fēng),入磨風(fēng)溫要求≤250℃,出磨溫度≤75℃。在3年的生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了一些問題,現(xiàn)主要介紹下料管漏風(fēng)問題及處理過程。
1.存在的問題
我公司的立磨物料下料管改造前(見圖l)使用的是單個(gè)雙層重錘翻板閥,由于該閥板本身存在鎖風(fēng)不嚴(yán),即:在入磨皮帶停機(jī)時(shí),皮帶頭部的物料大部分被吸入磨內(nèi),且閥板距下料口距離較長,物料對(duì)閥板的沖擊力太大,造成閥板鎖風(fēng)不嚴(yán),當(dāng)煤里有大塊物料或石子時(shí),整個(gè)閥板基本處于全開狀態(tài),造成磨內(nèi)通風(fēng)不足,系統(tǒng)不能正常工作。
圖1 改造前下料管鎖風(fēng)裝置
立磨下料口的密封多采用液動(dòng)三通閥和全密封式喂料秤。但由于受資金和條件所限,在投入少、工藝基礎(chǔ)設(shè)施不能大變動(dòng)的前提下,進(jìn)行了2次改造。
2.改造措施
2.1第1次改造
采用加分格輪和氣動(dòng)閥二路下料方式(見圖2)。由于物料比較潮濕,大塊和雜物較多時(shí)分格輪經(jīng)常被堵住,不能正常工作。另一路由于氣動(dòng)閥處于關(guān)閉狀態(tài),上部長時(shí)間積料,當(dāng)分格輪工作不正常時(shí),氣動(dòng)閥打開閥板也不能及時(shí)工作,需要把積料清除才能工作。這種改造在使用分格輪下料時(shí)密封效果非常好,但由于不能長期正常工作,所以又進(jìn)行了改造。
圖2 第1次改造后下料管鎖風(fēng)裝置
2.2第2次改造
針對(duì)下料距離長、物料沖擊力大的特性使用了2套重錘翻板閥(見圖3),在兩個(gè)閥之間加開一個(gè)清料孔,便于堵料時(shí)清理,這樣就減小了物料與閥板之間的距離,即使大塊料也不能把翻板沖開造成開路狀態(tài),使閥板起到了鎖風(fēng)下料的作用,同時(shí)又對(duì)下一個(gè)重錘翻板閥起到緩沖壓力、增大鎖風(fēng)的效果。
該下料管經(jīng)過2次重錘翻板閥鎖風(fēng),達(dá)到了鎖風(fēng)下料的目的。
圖3 第2次改造后下料管鎖風(fēng)裝置
3 .效果
這次改造沒有改變工藝線路,也沒增加電耗,而且磨機(jī)在相同喂料量的狀況下,系統(tǒng)排風(fēng)機(jī)電流下降了2~3A,達(dá)到了節(jié)能降耗的效果,所以這一次改造是比較成功的。
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