大地5000t/d生產(chǎn)線的設(shè)計與生產(chǎn)調(diào)試
我公司5000t/d生產(chǎn)線由中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計,2007年4月9日正式投料生產(chǎn)。各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常,工藝狀況良好?,F(xiàn)將該生產(chǎn)線設(shè)計及生產(chǎn)調(diào)試過程中遇到的問題作一總結(jié)。
1 主要生產(chǎn)工序流程及特點(diǎn)
1.1石灰石破碎
采用一臺PCF2022單段錘式破碎機(jī)和BWJ2300×10000mm重型板式喂料機(jī)。由于破碎后的碎石對皮帶沖擊磨損較大,為便于更換和降低成本,采用B1400×31477mm和Bl000×148966mm型皮帶機(jī)兩級輸送。在破碎機(jī)下方落料位置焊接槽鋼做支架,在上面鋪設(shè)一塊500mm×1500mm的鐵板,使碎石先落在鐵板上,再落入皮帶機(jī)上。
1.2 石灰石預(yù)均化
采用一座Ф80m圓形預(yù)均化堆場,有效儲量23500t,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)堆取料作業(yè)。在堆場內(nèi)部,取料機(jī)下游皮帶機(jī)上部設(shè)有應(yīng)急下料口,下料口底部裝有棒條閥,以備在取料機(jī)出現(xiàn)故障時使用。
1.3 原料配料站
配料站5座配料庫,原庫底計劃采用棒條閥、板喂機(jī)和定量給料機(jī)作為輸送和計量設(shè)備,但考察發(fā)現(xiàn),板喂機(jī)故障率較高,且與定量給料機(jī)同步調(diào)整較為困難,故取消了板喂機(jī)。在庫內(nèi)錐體部分均鋪設(shè)了高分子聚乙烯襯板,避免結(jié)拱堵塞現(xiàn)象。
1.4 生料粉磨及廢氣處理
生料粉磨采用三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)和ATOX50立磨。在滿足入磨粒度≤l00mm,入磨水分<6%,成品80μm篩篩余<10%,水分<0.5%的條件下,能力可達(dá)410t/h。
窯尾廢氣處理系統(tǒng)采用LJP型袋式除塵器。
生料磨生產(chǎn)的成品大部分由旋風(fēng)除塵器收集下來并通過空氣輸送斜槽送入生料均化庫,袋除塵器收集的粉塵和增濕塔收集的窯灰一起通過鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)入窯或入生料均化庫。
1.5 熟料燒成系統(tǒng)
雙系列五級懸浮預(yù)熱器采用大蝸殼、低壓損、高分離效率和偏錐防堵結(jié)構(gòu)的新型旋風(fēng)筒;NST-I型在線管道式分解爐結(jié)構(gòu)簡單,爐容大,在分解爐出口和C5之間設(shè)有鵝頸管,延長了物料在爐內(nèi)的停留時間;回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8m×74m,采用Duoflex四進(jìn)三出型煤粉燃燒器;熟料冷卻采用NC39325型充氣梁式篦冷機(jī)。
1.6 煤粉制備及煤粉輸送
煤粉制備采用ZGM113N型輥式磨煤機(jī)和高濃度煤磨袋除塵器,烘干熱源為冷卻機(jī)廢氣。在入磨物料≤50mm,水分≤l0%,成品0.08mm篩余在8%~l0%,水分≤0.8%時,系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)量為40t/h。
1.7 熟料儲存與輸送
熟料庫為一座Φ60m無柱支撐帳篷庫,取消了中間次料庫。鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)頭部及除塵器荷載全部由網(wǎng)架支撐,結(jié)構(gòu)新穎,節(jié)省投資,該庫設(shè)計儲量50500t。庫底共有30個下料口,可以多點(diǎn)搭配下料。
2 生產(chǎn)調(diào)試
2.1 原料系統(tǒng)
1)石灰石破碎機(jī)2個給料輥的驅(qū)動裝置為HJW40B-40型星輪減速器。生產(chǎn)初期由于驅(qū)動裝置軸承散架造成系統(tǒng)停產(chǎn)。為了不影響生產(chǎn),在板喂機(jī)下料口鋪20mm厚鋼板(見圖l),不用給料輥喂料,石塊直接通過鋼板進(jìn)入破碎機(jī)。加鋼板后,破碎機(jī)下料口高度減小,為了避免堵塞下料口,將破碎機(jī)臺時產(chǎn)量由800t/h降低到600t/h,保持重型板喂機(jī)薄料層運(yùn)行,并將喂料粒度由原來的1000mm降低到800mm以下,保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時,選用ZQ1000型圓柱齒輪減速器代替星輪減速器,投入使用后一直運(yùn)行正常。
圖1 破碎機(jī)下料口改造示意
2)石灰石破碎系統(tǒng)在帶負(fù)荷試車時,出現(xiàn)正常連鎖停車,破碎機(jī)壓死的情況。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),原設(shè)定的連鎖停機(jī)程序中,喂料機(jī)停機(jī)6s后破碎機(jī)給料輥停止運(yùn)轉(zhuǎn),然后30s破碎機(jī)停止運(yùn)行,間隔太短。破碎機(jī)停機(jī)時,破碎腔內(nèi)仍有大量未破碎石塊,依靠轉(zhuǎn)子的慣性不能將其破碎,造成破碎機(jī)壓死。后來,將這2個時間分別調(diào)整為lmin和3min,問題得到解決。
3)原煤預(yù)均化堆場中的橋式刮板取料機(jī)料耙行走機(jī)構(gòu)減速器出現(xiàn)故障后,處理時間較長,影響到煤磨甚至窯的生產(chǎn)。為此,在橋式取料機(jī)下游皮帶的尾部增設(shè)一個小倉,底部通過棒條閥控制流量,用裝載機(jī)臨時上煤,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
2.2 生料磨系統(tǒng)
帶負(fù)荷試車前,先在試驗(yàn)位置對系統(tǒng)各項(xiàng)連鎖關(guān)系進(jìn)行調(diào)試,并分別在磨機(jī)運(yùn)行4h、8h、24h和36h后,對磨機(jī)的螺栓按標(biāo)準(zhǔn)扭矩進(jìn)行緊固。3月31日帶負(fù)荷試車,熱源由熱風(fēng)爐提供,4月9日后改由窯尾廢氣供熱,其主要控制參數(shù)見表l。
調(diào)試期間遇到的主要問題及解決方法:
1)生料輸送斜槽輸送距離較長,約87m,且有2個直角拐彎,原安裝的3臺9-19№5.0A型離心風(fēng)機(jī)風(fēng)量僅為l986m3/h,風(fēng)量明顯不足,在帶負(fù)荷試車lh后即出現(xiàn)堵塞壓死現(xiàn)象。增加3臺同型號離心風(fēng)機(jī)補(bǔ)充風(fēng)量后,斜槽運(yùn)行正常。
2)立磨外循環(huán)吐渣皮帶在開停磨時,由于吐渣量過大,壓死皮帶。主要原因是吐渣口直徑過大,后將直徑由Ф500mm改為Ф250mm,并在開停磨時加強(qiáng)對吐渣口翻板閥監(jiān)控,問題基本被消除。
3)對立磨螺栓緊固時,由于磨內(nèi)物料經(jīng)過高壓碾壓,清理困難,露出需要緊固的螺栓約需10h。為此,在磨內(nèi)有螺栓的死角鋪上河沙蓋住螺栓,大大降低了清理難度,全部清理物料只需約5h。
4)調(diào)試初期磨內(nèi)差壓偏大,磨機(jī)振動值較大,磨況極不穩(wěn)定,喂料只能加到280t/h左右。為此,將原寬度為225mm噴嘴環(huán)蓋板割掉75mm,差壓降低,喂料可加到350t/h左右。但由于循環(huán)風(fēng)門一直全開,系統(tǒng)風(fēng)量偏大,當(dāng)喂料量達(dá)到350t/h時差壓已經(jīng)達(dá)到6.7kPa,磨機(jī)振動值加大,影響了臺時產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。后來,我們減少循環(huán)風(fēng)用量,降低磨內(nèi)通風(fēng)量,差壓降低,磨機(jī)喂料量達(dá)到420t/h左右,見表2。
2.3 燒成系統(tǒng)
調(diào)試期間,沒有出現(xiàn)預(yù)熱器堵塞、窯結(jié)蛋和篦冷機(jī)堆雪人等嚴(yán)重的工藝問題。燒成系統(tǒng)主要控制參數(shù)見表3。
調(diào)試期間遇到的主要問題及解決方法:
1)分解爐錐部結(jié)皮
窯系統(tǒng)投料生產(chǎn)約半個月左右,爐錐部出現(xiàn)結(jié)皮癥狀,窯尾煙室壓力逐漸由-300Pa下降到-30Pa,爐錐部壓力由-500Pa上升到-1800Pa,系統(tǒng)風(fēng)量明顯不足。雖然提高高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,關(guān)小三次風(fēng)門,窯內(nèi)通風(fēng)仍然不良,產(chǎn)量下降,fCaO上升。后來,被迫停窯處理,發(fā)現(xiàn)結(jié)皮在三次風(fēng)管入分解爐一側(cè)向下沿氣流方向傾斜延伸到縮口處,占據(jù)了縮口1/2的面積。
分解爐原設(shè)計使用Qnet,ad為20000kJ/㎏左右的煙煤,而實(shí)際購進(jìn)的為Qnet,ad>25000kJ/㎏、Aad<20%及Vad>24%的優(yōu)質(zhì)煙煤。在生產(chǎn)中控制煤粉細(xì)度較細(xì),0.08mm篩余5%~6%。煤粉入爐后,在富氧高溫的三次風(fēng)的作用下迅速燃燒,釋放出大量熱量,造成生料和煤灰熔融黏結(jié),形成結(jié)皮。為此,將分解爐燃燒器向上移動1000mm,高于三次風(fēng)入爐位置,并將煤粉細(xì)度控制在10%~12%,延長煤粉在爐內(nèi)燃燒時間,生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制窯尾煙室溫度在1000~1100℃之間,分解爐出口溫度在860~880℃之間,避免分解爐系統(tǒng)溫度過高,解決了分解爐錐部結(jié)皮的問題。燃燒器位置調(diào)整前后示意見圖2。
圖2 燃燒器位置調(diào)整前后示意
2)窯尾袋除塵器保護(hù)關(guān)閉
袋除塵器“緊急超溫報警溫度”設(shè)定在210℃,窯磨同開時,袋除塵器入口溫度在150℃以下;生料磨停車時,由于熱風(fēng)全部入袋除塵器,使入口溫度上升很快。調(diào)試初期,由于窯系統(tǒng)熱工制度不穩(wěn)定,加上中控操作員經(jīng)驗(yàn)不足,沒有及時打開冷風(fēng)閥,入口溫度超過210℃,袋除塵器自我保護(hù)關(guān)閉出氣百葉閥,造成袋除塵器壓差急劇升高,高溫風(fēng)機(jī)出口至袋除塵器之間管路處于正壓狀態(tài),預(yù)熱器系統(tǒng)風(fēng)量不足,頻繁塌料,窯系統(tǒng)被迫減料運(yùn)行。
為此,要求中控操作員在停生料磨時,適當(dāng)增開增濕塔噴頭個數(shù),及時開啟冷風(fēng)閥門,使袋除塵器入口溫度在210℃以下,避免百葉閥關(guān)閉造成的影響。
3)篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)軟連接破損
篦冷機(jī)共有15臺冷卻風(fēng)機(jī),其中有6臺為充氣梁風(fēng)機(jī),9臺室下風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)與風(fēng)管間采用帆布做軟連接。投產(chǎn)初期,充氣梁軟連接帆布多次被吹破,熟料輸送機(jī)內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)紅料。利用檢修時間,將軟連接全部更換為非金屬膨脹節(jié)后,熟料冷卻效果較好。
4)篦冷機(jī)一室漏料嚴(yán)重
第一排活動篦板和前一排固定篦板之間間隙過大,部分漏料在15mm左右。活動篦板在向后運(yùn)動過程中將部分熟料帶入室下,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)活動梁有變形現(xiàn)象,臨時在間隙較大的固定篦板底部焊上耐熱鋼,將篦縫間隙控制在5mm以下,投入運(yùn)行后,漏料情況基本消除。后利用停窯檢修,將變形活動梁更換,徹底消除了這一隱患。
2.4 煤粉制備
生料磨運(yùn)行約36h、生料庫存達(dá)到9000t時,將生料磨的熱風(fēng)爐移至煤磨,作為煤磨烘干熱源。調(diào)試期間主要控制參數(shù)見表4。
調(diào)試期間遇到的主要問題及解決方法:
1)磨機(jī)振動
煤磨帶負(fù)荷試車前,原煤預(yù)均化堆場已儲存原煤約5000t。因堆放時間較長,原煤比較干燥,流動性好,料層鋪不起來,當(dāng)磨輥加壓時,磨機(jī)便產(chǎn)生巨大振動,無法正常生產(chǎn),雖然采取降低入磨溫度等措施,效果也不明顯。而粉磨水分為8%左右的新進(jìn)廠原煤時,料層穩(wěn)定在60mm左右,磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,振動幅度較小。由于該立磨沒有磨內(nèi)噴水裝置,而預(yù)均化堆場內(nèi)的原煤一旦堆成也無法搭配使用。后來,在入磨皮帶上加設(shè)一根噴水管,遇到比較干燥的原煤便噴水,使入磨原煤保持一定的水分,穩(wěn)定料層,磨機(jī)運(yùn)行正常。
2)選粉機(jī)不能正常啟動
煤磨投產(chǎn)半個月左右,停機(jī)重新啟動時,選粉機(jī)不能正常啟動,需要人工盤動選粉機(jī)電動機(jī),帶動選粉機(jī)轉(zhuǎn)動幾圈,才能啟動。在設(shè)備檢修期間,把選粉機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)立軸與保護(hù)套筒間充滿了煤粉,使選粉機(jī)不能正常轉(zhuǎn)動。該煤磨設(shè)計了一臺9-19№6A密封風(fēng)機(jī)提供高壓風(fēng)對磨輥軸承、磨盤和選粉機(jī)進(jìn)行密封?,F(xiàn)場測試,即使選粉機(jī)密封風(fēng)管路閥門全部打開,選粉機(jī)立軸和保護(hù)套筒間風(fēng)量仍明顯偏弱,這是造成煤粉進(jìn)入立軸與保護(hù)套筒之間的主要原因。,于是在原來密封風(fēng)機(jī)管路上并聯(lián)一臺9-19No.5A離心通風(fēng)機(jī),密封風(fēng)量明顯增大。根據(jù)實(shí)踐,將選粉機(jī)密封風(fēng)管路閥門由全開降低到60%,此時密封風(fēng)量適宜,沒有再出現(xiàn)選粉機(jī)不能正常啟動現(xiàn)象。
3)煤磨袋除塵器有“冒煙”現(xiàn)象
帶負(fù)荷試車期間,發(fā)現(xiàn)煙囪有“冒煙”現(xiàn)象。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣和出氣通道之間的隔板有縫隙,導(dǎo)致含塵氣體直接進(jìn)入凈氣室。進(jìn)行焊補(bǔ)后,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
3 結(jié)束語
我公司5000t/d生產(chǎn)線生產(chǎn)調(diào)試準(zhǔn)備充分,組織得當(dāng)。對于調(diào)試中出現(xiàn)的問題,都較好的進(jìn)行了解決,在較短的時間內(nèi)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和市場信譽(yù)。
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