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水泥窯純低溫余熱電站的運行管理

  我們四川峨眉峨勝水泥股份有限公司建有5條5000t/d級新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,為充分利用水泥窯生產(chǎn)過程中排出的廢氣余熱,節(jié)約能源、降低成本,我們于2007年委托大連易世達新能源發(fā)展股份有限公司為這5條生產(chǎn)線配套建設(shè)了三座裝機分別為11.5MW、23MW、23MW的余熱電站。其中:1#窯11.5MW余熱電站于2008年10月投入運行;2#及3#窯23MW余熱電站中的2#窯于2009年4月份投入運行,3#窯將于2009年7月份投入運行;4#及5#窯23MW余熱電站目前在設(shè)計建設(shè)之中,計劃于2010年3月份全部投入運行。根據(jù)我們已經(jīng)投入運行的余熱電站實際運行情況,我們對水泥窯余熱電站的運行管理做了初步總結(jié),現(xiàn)提供給同行,供大家參考。
 
  1 已經(jīng)投產(chǎn)的余熱電站設(shè)計及運行情況
  1.1 1#窯余熱電站
  1.1.1 1#窯11.5MW余熱電站配置
  我廠1#窯為南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計的5000t/d級新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,目前實際熟料產(chǎn)量為5450~5800t/d。為本條窯配套的余熱電站包括:窯頭熟料冷卻機余熱鍋爐(簡稱AQC鍋爐)一臺,窯頭熟料冷卻機余熱過熱器(簡稱ASH過熱器)一臺,帶有出口廢氣溫度可調(diào)整裝置的窯尾預(yù)熱器余熱鍋爐(簡稱SP鍋爐)一臺,11.5MW大補汽量的汽輪機組一套,12MW發(fā)電機組一套,為上述主機設(shè)備配套的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、鍋爐給水處理系統(tǒng)等。電站系統(tǒng)設(shè)計及運行蒸汽參數(shù)為:汽輪機進口主蒸汽壓力1.57~2.45Mpa、蒸汽溫度340~390℃;汽輪機補汽壓力0.15~0.25Mpa、補汽溫度125~160℃、補氣率為40%;在窯尾預(yù)熱器廢氣出口設(shè)計溫度為340℃的條件下設(shè)計噸熟料發(fā)電能力為38~42KWh/t。
 
  1.1.2 1#窯11.5MW余熱電站運行情況
  1#窯余熱電站于2008年10月6日首次并網(wǎng)發(fā)電,在并網(wǎng)發(fā)電初期的10月11月及12月,由于我們對余熱電站的運行管理經(jīng)驗不足、對余熱電站與水泥窯結(jié)合后的整套系統(tǒng)變化情況還沒有完全掌握,因此其發(fā)電能力起伏變化比較大:窯尾預(yù)熱器出口廢氣溫度為310~320℃時的日平均發(fā)電功率在8.83~10.98MW之間變化,大多數(shù)時間在8.83~9.65MW之間變化,月平均噸熟料發(fā)電量在38.8KWh,汽輪機進口主蒸汽壓力1.57~1.97Mpa、蒸汽溫度360~390℃;汽輪機補汽壓力0.15~0.25Mpa、補汽溫度125~160℃、補氣率為35~45%。
 
  通過我們?nèi)齻€月電站運行經(jīng)驗的積累、對余熱電站與水泥窯結(jié)合后的整套系統(tǒng)變化情況的掌握及管理制度的調(diào)整,1#窯余熱電站的運行及管理自2009年1月起逐月提高,其中3月份以后在窯尾預(yù)熱器出口廢氣溫度為325~330℃時的日平均發(fā)電功率9.56~10.56MW之間變化,月平均噸熟料發(fā)電量在40.2KWh以上,汽輪機進口主蒸汽壓力1.57~1.87Mpa、蒸汽溫度360~390℃;汽輪機補汽壓力0.15~0.25Mpa、補汽溫度125~160℃、補氣率為35~45%。
 
  1.2 2#、3#窯23MW余熱電站
  1.2.1 2#、3#窯23MW余熱電站配置
  我廠2#及3#窯同樣為南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計的5000t/d級新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,目前實際熟料產(chǎn)量為5600~5800t/d之間。為兩條窯配套的余熱電站包括:每條窯窯頭熟料冷卻機AQC鍋爐各一臺,每條窯窯頭熟料冷卻機ASH過熱器各一臺,每條窯帶有出口廢氣溫度可調(diào)整裝置的窯尾預(yù)熱器SP鍋爐各一臺,23MW大補汽量的汽輪機組一套,25MW發(fā)電機組一套,為上述主機設(shè)備配套的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、鍋爐給水處理系統(tǒng)等。電站系統(tǒng)設(shè)計及運行蒸汽參數(shù)仍然為:汽輪機進口主蒸汽壓力1.57~2.45Mpa、蒸汽溫度340~390℃;汽輪機補汽壓力0.15~0.25Mpa、補汽溫度125~160℃、補氣率為40%;在窯尾預(yù)熱器廢氣出口設(shè)計溫度為330℃的條件下,單條窯運行時設(shè)計噸熟料發(fā)電能力為36~38KWh/t,兩條窯運行時設(shè)計噸熟料發(fā)電能力為40~43KWh/t。
 
  1.2.2 2#、3#窯23MW余熱電站單窯運行情況
  2#、3#窯余熱電站于2009年4月18日實現(xiàn)2#窯單窯首次并網(wǎng)發(fā)電(計劃2009年7月3#窯余熱鍋爐投入運行)。由于我們有了1#窯余熱電站的運行管理經(jīng)驗,本臺23MW機組首次并網(wǎng)發(fā)電后即實現(xiàn):2#窯窯尾預(yù)熱器出口廢氣溫度為325~330℃時的日平均發(fā)電功率在8.8~9.6MW,月平均噸熟料發(fā)電量在37.8KWh,汽輪機進口主蒸汽壓力1.57~1.97Mpa、蒸汽溫度360~390℃;汽輪機補汽壓力0.15~0.25Mpa、補汽溫度125~160℃、補氣率為35~45%。
 
  2 水泥窯配套余熱電站后運行管理應(yīng)遵循的基本原則
  2.1水泥窯的生產(chǎn)運行是余熱電站運行及發(fā)電能力的基礎(chǔ)
  水泥窯配套的余熱電站是純被動的發(fā)電站也是水泥窯的一部分,電站熱源也就是通常意義的鍋爐中的爐是水泥窯廢氣余熱。因此,窯系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運行是水泥窯余熱電站安全、穩(wěn)定、高效運行的基礎(chǔ);電站的安全、穩(wěn)定、高效運行反過來可以促進和檢驗窯系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運行,兩者是互相融合、互相配合、互相促進的辯證關(guān)系;在以水泥生產(chǎn)為主的前提下,任何只單獨注重電站的運行和管理、單獨注重水泥窯的生產(chǎn)運行管理而不是將兩者結(jié)合起來注重整套系統(tǒng)的運行管理的思想只會是電站及水泥窯都不會實現(xiàn)安全、穩(wěn)定、高效的運行,這是水泥窯配套余熱電站后窯系統(tǒng)生產(chǎn)運行管理所需要轉(zhuǎn)變的思想。這種思想的轉(zhuǎn)變勢必要求水泥窯從原、燃料進廠檢驗,生料配料,燒成控制,物料烘干運行調(diào)整,設(shè)備維修等工序加強提高,以適應(yīng)水泥窯帶有發(fā)電系統(tǒng)后的操作要求。
 
  2.2余熱發(fā)電技術(shù)是保障
  水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)包含了水泥窯燒成系統(tǒng)控制技術(shù)、熱力循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)成技術(shù)即余熱梯級利用技術(shù)、余熱鍋爐設(shè)計技術(shù)、汽輪機運行適應(yīng)水泥窯變化的穩(wěn)定控制及將不同壓力溫度等級的蒸汽同時轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿膭恿D(zhuǎn)換技術(shù)、自動控制技術(shù)等多學(xué)科理論。其中熱力循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)成技術(shù)即余熱梯級利用技術(shù)----也就是余熱電站工藝技術(shù)方案是決定電站運行結(jié)果的基礎(chǔ)技術(shù)。因此,每一位余熱發(fā)電管理者都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和實踐這些理論基礎(chǔ),并靈活應(yīng)用到機組發(fā)電過程中,以保障機組安全、穩(wěn)定、高效運行。
 
  2.3提高余熱利用效率是關(guān)鍵
  在窯系統(tǒng)與發(fā)電系統(tǒng)正常運行的情況下,機組的實際發(fā)電能力取決于水泥窯及汽輪發(fā)電機組操作人員的操作調(diào)整,在保證窯工藝穩(wěn)定及不影響水泥熟料生產(chǎn)用熱的前提下,應(yīng)以盡可能多的把水泥窯廢氣余熱回收并用于發(fā)電---即盡量提高SP爐、AQC爐、ASH的入口煙氣溫度、流量,盡量降低SP爐、AQC爐的出口煙氣溫度為基本原則。從實際生產(chǎn)運行情況來看,余熱熱能的取熱方式涉及余熱品位的分級利用,是提高余熱發(fā)電能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此,余熱取熱方式的科學(xué)合理是大幅提高余熱發(fā)電能力的關(guān)鍵所在。
 
  3 水泥窯燒成系統(tǒng)與余熱發(fā)電系統(tǒng)的管理體制
  水泥窯余熱發(fā)電是利用余熱鍋爐將窯系統(tǒng)的廢氣余熱轉(zhuǎn)換為蒸汽,再通過汽輪機將蒸汽熱能轉(zhuǎn)換為電能,因此水泥窯廢氣余熱的品位(可以簡單地理解為廢氣溫度)決定著蒸汽參數(shù)(蒸汽壓力和溫度),也就對余熱發(fā)電能力起著決定性的作用。水泥生產(chǎn)過程中,廢氣余熱品位是由水泥窯操控的,在窯系統(tǒng)不正常的情況下,中控操作以穩(wěn)定水泥窯工藝為主,此時對廢氣參數(shù)的調(diào)整相對頻繁,廢氣參數(shù)波動大,廢氣品質(zhì)較差,發(fā)電量不穩(wěn)定且會很低,這是正常的;而當(dāng)窯系統(tǒng)在正常生產(chǎn)情況下,廢氣參數(shù)相對穩(wěn)定,廢氣品位好,發(fā)電量穩(wěn)定且會很高。因此提高電站發(fā)電能力,水泥窯的運行管理是基礎(chǔ),電站與水泥窯間的相互配合是關(guān)鍵。
 
  從上述關(guān)系來看,我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在如下兩方面建立水泥窯燒成系統(tǒng)與余熱發(fā)電系統(tǒng)統(tǒng)一的管理體制:
   (1)在管理制度上,制定提高發(fā)電能力協(xié)作配合管理辦法及將罰辦法,實行層層目標(biāo)管理責(zé)任制,將發(fā)電指標(biāo)分解到每個人,不僅發(fā)電系統(tǒng)有指標(biāo),水泥窯系統(tǒng)也要有指標(biāo)而且這兩個指標(biāo)的獎懲必須是互相聯(lián)系的。
 
  (2)在機構(gòu)設(shè)置上,余熱電站應(yīng)當(dāng)成為燒成系統(tǒng)(車間或部室)的一部分,以便于統(tǒng)一管理,統(tǒng)一協(xié)調(diào),從根本上鏟除相互推委,相互扯皮現(xiàn)象,從而理順關(guān)系,明確責(zé)任,明確目標(biāo),促進水泥窯與電站運行管理水平的提高。

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