凝汽器膠球清洗技術(shù)在水泥窯余熱發(fā)電中的應(yīng)用
1.概述
我們平陰山水水泥有限公司建有2條5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,兩條窯預(yù)熱器出口溫度比較低,其中1#窯為305℃,2#窯為295℃。為充分利用水泥窯生產(chǎn)過程中排出的廢氣余熱,節(jié)約能源、降低成本,我們委托大連易世達于2007年為其配套建設(shè)了一座裝機18MW的余熱電站。該余熱電站于2007年11月并網(wǎng)發(fā)電,2007年12月通過性能考核,但到2008年3月發(fā)現(xiàn)發(fā)電功率逐漸下降,平均發(fā)電功率降至14000~15000kW,此時鍋爐運行正常,窯狀況穩(wěn)定,但發(fā)現(xiàn)凝汽器的真空較大變化,由原來的-0.092~-0.90MPa降到-0.88~0.086MPa;端差由原來的6~8℃上升到11~13℃,說明凝汽器的冷卻效果降低。經(jīng)分析認(rèn)為是由于換熱管束結(jié)垢導(dǎo)致水量減少、熱阻增加所致,決定采取酸洗措施對冷凝器進行酸洗。我們于2008年6月對冷凝器進行酸洗后,換熱管束中污垢被清除,阻力下降。冷凝器的冷卻效果明顯得到改善,真空提高到了-0.094~-0.92MPa,端差降到5-7℃,發(fā)電功率達到15200~16200kW,平均提高1200kW??紤]酸洗只能定期進行,周期較長,不能天天進行處理,為此我們于2008年8月上了1套凝汽器膠球清洗裝置。每天開啟膠球清洗裝置清洗一次,其效果與酸洗基本相當(dāng)。
2.膠球清洗技術(shù)
膠球清洗技術(shù)于本世紀(jì)50年代初由前西德人塔布諾格所發(fā)明,之后我國開始自行試驗研究開發(fā)。目前,我國膠球清洗裝置的設(shè)計、設(shè)備性能均接近世界先進水平。
2.1膠球清洗系統(tǒng)構(gòu)成
膠球清洗系統(tǒng)由二次濾網(wǎng)、收球網(wǎng)、裝球室、膠球泵、分匯器、閥門管路和電器控制裝置構(gòu)成。
2.2工作原理
選用合適的海綿膠球,球的濕態(tài)直徑比冷卻管內(nèi)徑略大一點(約1—2mm),且濕態(tài)比重和水相近,將膠球投入裝球室內(nèi),數(shù)量為凝汽器進水室銅管數(shù)的15%左右,將裝球室封嚴(yán),然后啟動膠球泵,打開系統(tǒng)兩端碟閥,膠球就在循環(huán)水進出口壓力差的作用下,被擠壓通過冷卻管,對冷卻管內(nèi)徑進行一次抹擦,使管內(nèi)壁污垢隨水流帶出,膠球隨循環(huán)水經(jīng)出水管進入收球網(wǎng),在收球網(wǎng)板的阻攔下,把膠球分離出來,由膠球泵抽出重新回到裝球室,如此循環(huán)往復(fù)對凝汽器冷卻管實現(xiàn)連續(xù)自動清洗。當(dāng)清洗3個小時左右后,操作裝球室內(nèi)的漏斗回位,運行3-5分鐘后即可收球。
膠球清洗系統(tǒng)原理圖:
1、凝氣器 2、碟閥 3、分匯器 4、裝球室 5、二次濾網(wǎng) 6、膠球泵 7、收球網(wǎng)
2.3膠球清洗裝置各部組件介紹
(1)二次濾網(wǎng):二次濾網(wǎng)是循環(huán)冷卻水凈化的主要設(shè)備,它清除了大于6mm以上的一切雜物,對確保凝汽器循環(huán)水系正常工作,確保膠球清洗系統(tǒng)正常工作起到了關(guān)鍵作用。對于循環(huán)水質(zhì)比較干凈的電廠來說就不必再加裝二次濾網(wǎng)。
LDPE型二次濾網(wǎng)由電動機、減速機、轉(zhuǎn)動軸、大鏈輪、小齒輪、濾網(wǎng)芯,殼體主組成。
循環(huán)水從入口進入濾網(wǎng),大于6mm的污物被壓附在濾網(wǎng)筒外圍,啟動電機,網(wǎng)芯旋轉(zhuǎn),污物通過集污箱時,被刮污板擋下,開啟排污閥,壓力水從網(wǎng)芯內(nèi)向網(wǎng)芯外反沖洗,污物隨水流排出濾網(wǎng)。
IDPE型二次濾網(wǎng)是WE型、PE型、EDF型HF型二次濾網(wǎng)的升級產(chǎn)品,主要特點:
?、俟伟骞挝郏瑝毫λ畯木W(wǎng)內(nèi)向網(wǎng)芯外反沖洗。
②通流面積大,不易形成大網(wǎng)阻。
?、坜D(zhuǎn)動部件采用不銹鋼材料,消除易銹損壞小齒輪斷軸現(xiàn)象。
(2)收球網(wǎng):收球網(wǎng)是膠球清洗系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,它安裝于凝汽器出水管段上,它的作用是把膠球從冷卻水中分離出來,且必須具備不漏球、不卡球的性能,球被回收后由引出管從收球網(wǎng)引出打回裝球室。
現(xiàn)在生產(chǎn)的收球網(wǎng)是目前最先進的結(jié)構(gòu)形式,它的柵網(wǎng)板可以轉(zhuǎn)動;在膠球裝置投運時,網(wǎng)板處于收球位置,在不投運清洗裝置時,該柵網(wǎng)板可旋轉(zhuǎn)到與水流方向一致的位置;既減少水阻又起到清除柵板上雜物的作用。網(wǎng)板的轉(zhuǎn)動定位由電動執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行(小型收球網(wǎng)為手動控制)。柵網(wǎng)板到位與否是保證收球網(wǎng)收球效率的關(guān)鍵之處。
(3)裝球室:裝球室是膠球清洗裝置中用于放球、取球、存儲和觀察膠球循環(huán)情況的裝置;它由外殼、漏斗、切換閥等組成,并配有觀察窗、放氣、放水電磁閥門等。
(4)膠球泵:它是膠球清洗系統(tǒng)中使膠球進行不斷循環(huán)的動力設(shè)備。該泵是一個專用的無障礙離心泵,其葉輪由兩片葉片構(gòu)成管狀通道,它具有不堵球、不切球和對膠球磨損小等優(yōu)點。
(5)分匯器:分匯器是一個三通(管)閥。通過其中導(dǎo)向板的切換可使球進入需要清洗的一側(cè)凝氣器中。它也可作為收球網(wǎng)膠球引出管的匯合和接球管的分流三通管使用。
2.4安裝說明和注意事項
(1)膠球清洗裝置投運前,首先對凝汽器水室及冷卻管內(nèi)壁硬垢清除干凈,冷卻管有裂紋和內(nèi)徑變形的一一更換,以便膠球暢通無阻。
(2)對凝汽器的任何死角部位一一封堵,防止膠球躲藏,影響清洗效果和膠球回收率。
(3)系統(tǒng)管路布置宜簡單、短直、彎頭數(shù)量盡可能減少。
(4)合理選用膠球泵,要有足夠的流量,出口壓力要略大于循環(huán)水壓力(約0. 2MPa以上)。
(5)定期檢查裝球室膠球數(shù)量,不斷補充、滿足清洗要求。
(6)定期檢查收球率,如:回收率過低,可檢查以下四個方面:
a、收球網(wǎng)柵板是否處在收球位置,且是否到位。
b、凝汽器水室是否有雜物,堵塞冷卻管口,阻礙膠球的通過。
c、膠球泵出口壓力是否正常
d、檢查膠球破損情況,及時換球。
3.凝汽器膠球清洗演示
凝汽器膠球清洗演示詳見附件。
4.技術(shù)效果分析
平陰山水水泥有限公司余熱電站汽輪發(fā)電機組凝汽器自2008年8月份使用了膠球清洗裝置后,取代了酸洗工藝,凝汽器的真空達到-0.094MPa以上,即使在環(huán)境溫度35℃的高溫季節(jié),凝汽器的真空卻能保持在-0.090MPa以上。端差小于額定端差8℃,最高達到6℃。根據(jù)計算,對平陰山水2條5000t/d水泥窯余熱電站,當(dāng)真空由-0.092MPa升至0.093MPa時,發(fā)電量平均提高238kW,當(dāng)真空從-0.086MPa升至-0.094MPa,發(fā)電量提高1270kW。實際數(shù)據(jù)也是這樣,發(fā)電功率平均由原來的14000~15000kW提高到目前的15200~16200kW,平均提高了1200kW。如按年運轉(zhuǎn)7200h計算,全年可增加發(fā)電量864萬kWh,若按每kW電費為0.50元計,全年節(jié)省電費支出432萬元,經(jīng)濟效益十分明顯。
5.結(jié)論
凝汽器膠球清洗系統(tǒng)是一項成熟技術(shù),它具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、膠球回收率高(≥97%)、二次濾網(wǎng)過濾能力強等特點。應(yīng)用后可有效清除凝汽器換熱管束中的污垢,因此傳熱熱阻顯著降低,凝汽器的真空明顯提高,真空可從清洗前的-0.086MPa提高到-0.094MPa,發(fā)電功率平均提高1200kW,全年節(jié)省電費支出432萬元。考慮為獲得更好的膠球清洗效果,建議在上膠球清洗裝置之前,最好對冷凝器進行一次酸洗,然后再用膠球清洗裝置對冷凝器進行清洗。
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