篦冷機篦板篦縫堵塞的原因及處理
我公司有2500t/d和5000t/d生產(chǎn)線各一條,熟料冷卻均采用第三代TC篦式冷卻機。該篦冷機為復(fù)合式篦床,最前端高溫區(qū)采用充氣梁,其中前5排為固定式(傾1l5°),可以降低熱端篦床的機械故障。這5排篦板由2臺冷卻風(fēng)機在左右兩側(cè)進行冷卻,氣流出口為縫隙式結(jié)構(gòu),順著料流向斜上方噴射,既能夠快速冷卻熟料,又能夠加快熟料的流動,防止熟料堆積。但在生產(chǎn)中篦板篦縫卻會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,嚴(yán)重時影響熟料產(chǎn)質(zhì)量。現(xiàn)僅就2500t/d生產(chǎn)線篦冷機前5排固定篦板篦縫堵塞的處理做一總結(jié)。
1 固定篦板風(fēng)機性能參數(shù)
固定篦板風(fēng)機性能參數(shù)見表1。
表1 固定篦板風(fēng)機性能參數(shù)
風(fēng)機 |
電動機 | ||||||
型號 |
風(fēng)壓/Pa |
旋向 |
風(fēng)量/(m3/h) |
型號 |
功率/kW |
額定電流/A |
轉(zhuǎn)速/(r/min) |
PCF0531 |
10200 |
逆135° |
11400 |
Y2-225M-2 |
45 |
82.3 |
2900 |
2 篦縫堵塞現(xiàn)象
在清理篦縫后風(fēng)機運行電流基本正常,但隨著運行時間的延長,這2臺風(fēng)機電流越來越低,一般3-4個月后就到了空載運行電流(見表2)。對風(fēng)機入口進行拆檢,發(fā)現(xiàn)擋板開關(guān)正常;風(fēng)機出口壓力接近風(fēng)機設(shè)計壓力。但經(jīng)過檢測,發(fā)現(xiàn)左右2臺風(fēng)機風(fēng)量分別為設(shè)計風(fēng)量的32%、28%(右側(cè)風(fēng)機在細料區(qū)),最嚴(yán)重時前5排的固定篦板約有60%的篦縫堵塞。
表2 固定篦板風(fēng)機運行電流與堆雪人情況
|
右側(cè)風(fēng)機電流 |
左側(cè)風(fēng)機電流 |
堆雪人 | |||
|
運行值/A |
占額定電流比例/% |
運行值/A |
占額定電流比例/% |
次數(shù) |
處理時間/h |
2007-03 |
61 |
74.12 |
65 |
78.98 |
0 |
0 |
2007-04 |
52 |
63.18 |
55 |
66.83 |
0 |
0 |
2007-05 |
41 |
49.82 |
43 |
52-25 |
1 |
14.4 |
2007-06 |
30 |
36.45 |
33 |
40.10 |
3 |
59.29 |
3 篦縫被堵死后的影響
1)冷卻風(fēng)量不足,二、三次風(fēng)溫降低(低時分別在950℃和800℃),引起煤粉燃盡率降低,使窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,形成結(jié)圈等。
2)熟料流動受到影響,增加了堆雪人的幾率。堆雪人最嚴(yán)重的時間在2007年6月(見表2)。
3)熟料28d抗壓強度較正常時下降1.5MPa。熟料強度最高時為最寒冷的1月份,最低時為氣溫最高的8月份,兩者相差2MPa。
4)固定篦板的溫度正常時夏季為45℃左右,冬季為30℃左右。但隨著固定篦板風(fēng)機電流的下降,該溫度也逐步升至70℃左右,給設(shè)備的安全運行帶來隱患。
5)入電除塵器廢氣溫度正常時應(yīng)在250℃以下,但篦板篦縫堵塞后,廢氣溫度達300℃以上,不僅影響收塵效果,而且嚴(yán)重危害電除塵器的安全運行。
4 原因分析及解決方法
4.1 窯頭罩和篦冷機側(cè)墻檢修打澆注料的影響
這是靠近下料端及左右兩側(cè)的篦板篦縫堵塞的主要原因。打澆注料時未采取有效防范措施,未凝固的澆注料落到固定篦板上將篦板堵死,且凝固后非常難處理。
因此在打澆注料時,應(yīng)有適當(dāng)厚度的料層或者用木板之類的東西蓋住篦板,防止?jié)沧⒘下涞襟靼迳稀?/P>
4.2投料初期料子燒流堵篦縫
有時檢修期間已對篦縫進行了徹底清理,但投料后發(fā)現(xiàn)冷卻風(fēng)機電流仍然很低,這主要是初投料期間,尤其是窯大修換磚后的初投料,升溫烘窯時間長,煤灰在窯內(nèi)大量聚積,操作不當(dāng),將第一股出窯熟料燒流落到固定篦板上堵塞篦縫。
如果窯升溫時間較長,應(yīng)在煙室溫度達到800℃時啟動喂料系統(tǒng),窯內(nèi)喂入10t左右的生料,與煤灰摻合,既能防止物料燒流,也有利于掛窯皮;同時升溫過程中窯頭開始油煤混燃后,就提前開啟2臺固定篦板的冷卻風(fēng)機,可以有效防止篦板堵塞。
4.3料層控制過厚
這是正常生產(chǎn)中堵塞篦縫的主要原因。厚料層操作要在合理范圍內(nèi)。比如一段料層要求以二室篦下壓力為控制依據(jù),正常控制范圍在4800-5200Pa之間;當(dāng)遇窯溫低等情況,為提高二次風(fēng)溫片面地要求壓厚一段料層,將二室篦下壓力控制到5600Pa以上時,一室平衡風(fēng)機就會出現(xiàn)電流空載現(xiàn)象,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)篦冷機冷卻風(fēng)從風(fēng)室內(nèi)倒回,即“倒煙現(xiàn)象”;當(dāng)該壓力超過6000Pa時,篦冷機冷卻風(fēng)不能穿過料層,入窯二、三次風(fēng)量下降,窯內(nèi)出現(xiàn)明顯缺氧的暗紅色。因此,操作中要合理控制料層厚度。
還有一種情況,就是搶修過程中操作不當(dāng)。在窯正常運行控制中,我們曾在不停窯的情況下停機處理熟料輸送機、二段篦床等設(shè)備故障。此種情況要求提前將一段物料推空,然后二段停止運行,緊急處理設(shè)備故障。但有時把握不好,一段物料堆積過多,同樣會造成一段料層過厚的問題,造成篦縫堵塞。
在處理此類問題時,如果超過40min,窯應(yīng)考慮止料;時間短時應(yīng)大幅降低投料量和窯速,防止處理時間延長后物料在一段堆積過厚堵塞篦縫。
4.4 配料不當(dāng)及有害成分的增加
各率值調(diào)整不當(dāng)或MgO等有害成分上升,使熟料液相量增加、料子發(fā)黏,會導(dǎo)致篦板篦縫堵塞。
正常生產(chǎn)中,控制熟料率值:KH=0.90±0.02;SM=2.65±0.1;IM=1.5±0.1;同時加強礦山的搭配性開采,高MgO的石灰石與低MgO的石灰石搭配使用,將熟料中的MgO, 含量控制在2.5%以下。
4.5 長期運行積存的結(jié)果
一些大顆?;覊m通過冷卻風(fēng)機濾網(wǎng)進入篦冷機,堵塞篦縫。
因此在生產(chǎn)過程控制中應(yīng)盡量保持冷卻風(fēng)機周邊的環(huán)境衛(wèi)生,尤其要防止窯頭正壓往外噴細料等。
5 結(jié)束語
通過上述方法的調(diào)整,2008年2月中修清理篦板篦縫后,固定篦板冷卻風(fēng)機運行正常,未發(fā)現(xiàn)篦板篦縫堵塞的問題,取得較好的效果。
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