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回轉(zhuǎn)窯主電機長期超負荷運行的原因和解決

  淮海中聯(lián)水泥有限公司2#窯是由南京凱盛水泥設(shè)計院設(shè)計,2005年3月投產(chǎn)的5000t/d熟料生產(chǎn)線,該線自投產(chǎn)運行以來回轉(zhuǎn)窯主電機經(jīng)常超負荷運行,給回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定安全運行帶來很大隱患。從2007年3月起通過研究分析對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,目前主電機電流已穩(wěn)定控制在800—900A之間,主電機電流合格率達99.1%以上,為窯系統(tǒng)穩(wěn)定安全運行提供料必要條件,使熟料產(chǎn)、質(zhì)量明顯提高,2008年窯共生產(chǎn)熟料153萬噸,三次創(chuàng)造自2005年投產(chǎn)以來回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運行51天、57天、63天的記錄。熟料28天強度上升.下面介紹我公司在控制主電機電流方面所采取地措施和方法,供有同樣情況地單位參考。

  一、燒成系統(tǒng)主機設(shè)備情況       

                 表1 燒成系統(tǒng)主機設(shè)備情況

窯尾分解爐

型式:KP5/5000;雙系列五級+噴旋式在線分解爐;生產(chǎn)能力:5000 t/d;規(guī)格:Ф7300 mm

回轉(zhuǎn)窯

設(shè)備規(guī)格:Ф4.8×72 m ;生產(chǎn)能力:5000 t/d筒體斜度:3.5%(正弦)窯支檔數(shù):3;傳動方式:單邊。主傳動:0.403~4.03 r/min輔助功率:630 kW;

三次風(fēng)管

規(guī)格:Φ3000 mm

窯用噴煤管

型號:NK-50/I型四通道煤粉燃燒裝置;噴煤量:12~15 t/h、max.18 t/h

一次風(fēng)機

型號:ARMG-395 風(fēng)量:174 m3/min全壓:22.5 kPa

電機功率:110 kW

篦式冷卻機

型號:KC—0978規(guī)格:3.6x35 m冷卻能力:5000~5500 t/d篦床面積:123.2 m2篦床段數(shù):3;出料溫度:65℃+環(huán)境溫度

窯頭排風(fēng)機

風(fēng)量:600000 m3/h全壓:1700 Pa工作風(fēng)溫:250℃轉(zhuǎn)速:580 r/min電機功率:400 kW

高溫風(fēng)機

風(fēng)量:860000 m3/h全壓:7500 Pa工作風(fēng)溫:320~350℃,max.450℃(瞬時15 min)轉(zhuǎn)速:300~1000 r/min電機功率:2500 kW 轉(zhuǎn)速:994 r/min

窯尾風(fēng)機

風(fēng)量:860000 m3/h全壓:11000 Pa轉(zhuǎn)速:985 r/min電機功率:3600 kW

  二、主電機超負荷運行期間現(xiàn)象和原因分析
  
2#回轉(zhuǎn)窯自2005年3月投產(chǎn)以來,主電機電流有70%時間超負荷運行,由南京凱盛水泥設(shè)計院同時期其他5000t/d熟料生產(chǎn)線也有同樣問題出現(xiàn)。起初我們認為可能是設(shè)計原因,計劃改造主電機將原由630KW改造為730KW以保證窯運行,并沒有進行全方位分析,經(jīng)常出現(xiàn)主電機滑環(huán)打火嚴重。2006年因窯主電機過流燒壞停機更換2次。2007年3月在停窯檢修期間,進窯發(fā)現(xiàn)窯皮在28m左右、0—9m厚度約300mm. 9—28m厚度約400mm最厚處可達500mm。在主窯皮后面有大量Φ100-150mm生料球存在。實際測量窯內(nèi)物料填充率達20%。

  回轉(zhuǎn)窯傳動所消耗功率包括:克服窯本體運動時消耗功率N1;托輪、擋輪軸承的摩擦阻力消耗功率N2;托輪與輪帶表面摩擦所消耗功率N3;傳動裝置的傳動效率η。

  N2、N3在設(shè)計安裝空載試車時已經(jīng)驗證,克服窯本體運動時消耗功率N1一般占窯功率70—75%??朔G本體運動時消耗功率主要取決于窯本體重量P,窯本體重量P包括:窯內(nèi)物料重量P1、窯皮負荷P2、耐火磚負荷P3、窯筒體本身自重P4。

  P=P1+P2+P3+P4
  P1=FLr

  式中     F--- 物料弓形截面積m2
       
L----筒體段節(jié)長度m
      r----物料平均比重kg/m3

  從以上公式可以得出:P3主要受耐火材料種類影響一般變化不大,窯筒體本身自重P4是不變的,窯本體重量P中存在經(jīng)常變動的只有P1和P2 。P1重量與窯內(nèi)物料弓形截面積F成正比,F(xiàn)越大窯內(nèi)物料填充率越大。窯的填充率等于窯內(nèi)物料在窯內(nèi)橫截面上弓形面積與窯截面積之比,以百分數(shù)表示%。P2與窯皮長度和厚度以及致密度成正比。

表2 正常情況回轉(zhuǎn)窯斜度與平均填充率的關(guān)系

窯斜度%

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

窯平均填充率

9

10

11

12

13

  根據(jù)現(xiàn)場測量以及上述推論發(fā)現(xiàn)窯皮偏長、偏厚增加窯本體負荷P2;因窯皮偏厚在窯速不變情況下造成窯內(nèi)物料填充率比正常(表2)明顯上升高達20%左右。由于物料填充率上升增加了物料在窯內(nèi)重量P1,使得在克服窯本體運動時消耗功率N1的增加。

  生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)窯前火力不集中,火焰偏長,由于窯皮較厚在主窯皮后面很容易有大量Φ100-150mm生料球;根據(jù)公式2發(fā)現(xiàn)

物料在正常情況下通過窯內(nèi)所用時間:

  t = 11.4L/n.Di.S

  式中t---運動時間min
    L---燒成帶窯長度m
    n----窯轉(zhuǎn)速r/min
    Di---窯襯內(nèi)徑m
    S---窯斜度°

  在投料量360t/h、窯皮厚度200mm時物料在燒成帶停留時間:
  t=11.4*28/3.8*3.96*2.0=10.61min

  在投料量360t/h、窯皮厚度400mm時物料在燒成帶停留時間:
  t=11.4*28/3.8*3.56*2.0=11.80min

  物料在窯停留時間與窯皮內(nèi)徑、窯速、窯斜度成反比,與窯長成正比。在窯速、窯斜度不變情況下,由于窯皮增厚使得窯襯內(nèi)徑變小,物料在窯內(nèi)停留時間比正常增加1.2min。

  回轉(zhuǎn)窯運行期間蓖冷機三段經(jīng)常發(fā)現(xiàn)約Φ150mm熟料大塊,大塊中部全部為欠燒料,這種熟料多半強度較低。從大塊熟料結(jié)構(gòu)分析,這種大塊不是在篦冷機內(nèi)形成的。這種料球是因為在窯上過度帶提前出現(xiàn)低溫共溶物,造成大球料在燒成帶正常停留時間內(nèi)無法將其燒透所致,這與我們恰好在主窯皮后面有大量Φ100-150mm生料球現(xiàn)象吻合。在運行期間我們曾多次標定三次風(fēng)量在104000m3/h左右(參考值),根據(jù)上述情況分析初步判斷為窯內(nèi)用風(fēng)量與三次風(fēng)量不匹配所致。造成窯內(nèi)用風(fēng)偏大使得高溫帶延長,物料帶起高度提高以及窯內(nèi)大塊存在都會增加窯負荷使窯主電機電流上升。

  三、采取措施
  
基于上述分析判斷,我們將問題鎖定在降低窯皮厚度、長度,以及合理匹配窯爐用風(fēng),調(diào)整窯頭噴煤管風(fēng)量、內(nèi)外風(fēng)比例。

  針對窯皮偏厚、偏長情況,我們利用2007年3月檢修更換窯內(nèi)耐火磚時機,從新定位窯頭噴煤管位置:

  1、將中心光點位置由原來在窯內(nèi)48—50m左右改為55—56m,中心光點偏料由原來1000mm改為700mm。(如下示意圖)

煤管中心延長線與窯交會處位置示意圖

  2、煤管熱態(tài)進窯位置由原來200mm改為100mm。

  3、為了掛好換磚后第1次窯皮,我們制定投料48小時操作方案。(表3)

表3 開窯48小時窯速、喂料量、時間關(guān)系

窯速(rpm)

喂料量(t/h)

時間(h)

3.0

280

16

3.5

330

16

3.9

370

16

  4、考慮到窯速對窯內(nèi)物料填充率影響,我們將窯速與投料量對應(yīng)關(guān)系在原來基礎(chǔ)上提高0.1rpm.(表4)

 表4 窯速與投料量對以關(guān)系      

調(diào)整后

調(diào)整前

窯速(rpm)

喂料量(t/h)

窯速(rpm)

喂料量(t/h)

1.6

180

1.5

180

2.0

200

2.0

200

2.6

250

2.5

250

3.2

300

3.0

290

3.5

330

3.5

330

3.8

350

3.7

350

3.95

370

3.95

370

  解決窯內(nèi)大塊問題,首先要改善窯內(nèi)低溫長焰,提高窯前溫度加快窯內(nèi)煤粉燃燒速度,使窯前溫度集中,真正實現(xiàn)薄料快燒目的。我們采取以下措施:

  1、將三次風(fēng)閘板開度由原來40%開大到47%;三次風(fēng)量由104000m3/h左右提高到110000m3/h(參考值)
  2、將煤管外風(fēng)由75%關(guān)至50%,內(nèi)風(fēng)100%不變,使原有火焰適當(dāng)縮短。
  3、提高一次風(fēng)壓力由原來20kpa提高到22kpa,提高煤管出口一次風(fēng)速使噴出的煤粉吸入高溫二次風(fēng)速度加快。

  四、方案優(yōu)化實施后效果
  
按照上述方案實施后,窯內(nèi)狀況逐漸好轉(zhuǎn)。窯皮厚度便薄,窯前火焰熱力強度集中。(表5)

表5 方案實施前后工藝狀況對比

項目

主電機電流合格率

%

窯皮厚度mm

窯皮長度m

篦冷機三段大塊占表面積

%

熟料28天抗壓平均強度Mpa

2007年3月27日前

35

300—400

Max:450

28m

70

55.87

2007年3月27日至2007年7月

75

250--300

26

30

56.2

2007年8月至今

99.1

200--250

25

0

57.1

  根據(jù)上述狀況對比,證實了我們判斷思路和處理措施正確,為進一步優(yōu)化方案在2007年7月檢修時,將方案做了進一步調(diào)整。具體是:

  1、將中心光點位置由原來在窯內(nèi)55m左右改為60m,中心光點偏料由原來700mm改為500mm。
  2、煤管熱態(tài)進窯位置由原來100mm改為50mm.
  3、將三次風(fēng)閘板開度由原來47%開大到52%;三次風(fēng)量由110000Nm3/h左右提高到115000---118000Nm3/h(參考值)

  通過優(yōu)化工藝狀況2#窯主電機超流和窯皮過厚現(xiàn)象得到明顯改變,每年減少因窯主電機過流燒壞停機2次,減少故障停機時間20h,減產(chǎn)設(shè)備維修損失約6萬元(不包括停窯減產(chǎn)損失),增加熟料產(chǎn)量約5000t。熟料28天強度2008年比2007年同比增加0.9Mpa,比2006年以前同比增加1.23 Mpa。為水泥磨臺時產(chǎn)量提高和節(jié)約成本提供條件。

  五、結(jié)束語
  
回轉(zhuǎn)窯超負荷現(xiàn)象有多方面因素,有設(shè)備、電器、操作工藝等。只要通過綜合判斷分析,找出問題主要原因所在,可以得到解決或改善。對于工藝方面不正?,F(xiàn)象是可以通過優(yōu)化操作方案得以解決的,我公司2#回轉(zhuǎn)窯從2007年8月以來窯主電機長期超負荷現(xiàn)象已不再出現(xiàn),在沒有因窯主電機燒壞停窯事故發(fā)生。窯皮狀況明顯改善,窯皮厚度、長度以及平整度都控制在正常范圍,熟料結(jié)粒均齊,篦冷機再無熟料大塊欠燒料出現(xiàn),熟料強度提高。

 

  參考文獻:陳全德,中國建材工業(yè)出版社 2004 《新型干法水泥技術(shù)原理與應(yīng)用》

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