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窯頭喂煤秤不準造成窯況差的反思

  我公司有2條2500t/d生產(chǎn)線,回轉窯規(guī)格均為Φ4.0m×60m,二線設計時是在一線的基礎上略作改進,所以窯的通風效果應該比一線的好。但自2008年9月投產(chǎn)以來,二線窯多次發(fā)生窯況差、熟料升重低、fCaO含量高的現(xiàn)象,而且常常幾個班甚至幾天窯況都不正常,產(chǎn)量由200t/h降到l60t/h,情況也不見明顯好轉,經(jīng)常被迫止料檢查。

  1 出現(xiàn)的問題及原因分析
  二線窯正常生產(chǎn)時、2009年11月5日及l(fā)2月5日窯況差時的窯主要參數(shù)見表1。

生產(chǎn)情況

臺時產(chǎn)量(t/h)

窯速(r/min)

窯電流A

分解爐出口溫度

二次風溫度

煙室溫度

fCaO
%

NOx
%

窯頭喂煤量(t/h)

升重(g/L)

正常生產(chǎn)

200

4.0

400-450

880~900

1100~1150

1 100~1150

0.5~1.8

0.070

4.5

1 200~1300

窯況差

2009-11-05

180

3.7

300

910

750

1046

5.38

0.035

4.5

1020

2009-12-05

180

3.8

360

910

900

1050

8.9

0.040

4.5

1050

  2009年11月5日,夜班操作員一接班就減產(chǎn)量至165t/h,降窯速至3.2r/min。窯況不但沒有好轉,反而更差,二次風溫度降至680℃,煙室溫度也下降至1030℃,fCa0含量高達8.0%。檢查后發(fā)現(xiàn)煙室沒有積料結皮,窯頭飛砂嚴重,窯面火色呈粉紅色,二次風溫過低,窯頭煤燃燒不完全。將窯頭柴油油泵開啟,20min后窯況開始好轉,二次風溫度升高至1000℃,窯電流上升,逐步提窯速至3.8r/min,并增大產(chǎn)量至180t/h,fCa0含量降至3.3%。由于分解爐用煤比平時多1~2t/h,分析認為窯頭喂煤量可能偏小,于是停窯頭柴油油泵,將頭煤加到5t/h。fCa0含量還是3.0%~4.0%,窯況正常,煙室溫度沒有升高(1050℃左右),窯頭沒有飛砂料,但窯面火色呈暗黃色,熟料結粒好,內(nèi)呈灰黃色。分析認為可能是窯頭用煤過多,導致煤粉未完全燃燒,于是將窯頭喂量煤逐步減至4.6t/h,窯況又漸漸變差,窯電流下降,窯頭又出現(xiàn)飛砂料,窯面火色呈粉紅色,fCa0含量達5.3%。止料檢查,但沒查出原因。

  2009年12月5日,因窯況差止料檢查,還是查不出原因,再次投料,窯況更差,fCa0含量高達8.9%。減產(chǎn)到130t/h,降窯速至3.0r/min,窯頭喂煤量4.3t/h,窯況好轉,fCa0含量降至1.22%,但并未找到根本原因,繼續(xù)排查時發(fā)現(xiàn)窯頭喂煤秤變頻器才11Hz,而一線窯頭煤秤變頻器有18Hz,即二線窯頭實際用煤量才2.75t/h。將窯頭用煤量加到5.3t/h時,窯頭煤秤變頻上升到l6Hz,窯況明顯好轉,N0x含量由0.040%上升至0.070%。因此斷定窯頭喂煤秤的中控顯示值和實際運行下料值是不匹配的,即窯頭喂煤秤是不準的。

  2  采取措施
  1)為維持正常生產(chǎn),中控實時觀察記錄窯頭煤秤變頻器數(shù)據(jù),控制在15-18Hz。
  2)煙室溫度控制在1100~1150℃,不低于1080℃。及時清煙室熱電偶結皮,確保煙室熱電偶的準確性。
  3)合理安排窯頭喂煤量,確保熟料fCa0合格率,熟料升重應大于1200g/L,控制在1250g/L左右。

  采取以上措施后,窯頭煤秤又曾出現(xiàn)失靈,操作員及時調(diào)整喂煤量,穩(wěn)住窯況,再沒出現(xiàn)類似事故。

  3 結束語
  從此次事故的原因查找和解決的過程中,得到了以下經(jīng)驗教訓:
  1)計量設備應該定期檢查、校核,若平時加強喂煤秤的管理,就不會再出現(xiàn)類似問題。
  2)窯頭巡檢工應經(jīng)常觀察窯況變化,中控室及窯頭工人應該提高操作技術,累積經(jīng)驗,以確保窯況經(jīng)常處于最佳狀態(tài)。
  3)窯況不好時,應積極查找原因,從風、煤、料、機械、電氣等方面系統(tǒng)地查找原因,不應該長期帶病運轉。 

 

來源:水泥雜志

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