預(yù)分解窯結(jié)球的判斷與處理
我公司5 000t/d生產(chǎn)線于2006年點(diǎn)火投料,至2008年底運(yùn)行基本正常,2009年卻多次發(fā)生料球卡死破碎機(jī)事故,不得不止料處理。本文介紹我公司預(yù)分解窯內(nèi)結(jié)球的判斷與處理。
1 結(jié)球情況
從2009年4月份開始,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)多次出現(xiàn)結(jié)球現(xiàn)象,窯主電動(dòng)機(jī)電流發(fā)生較大波動(dòng),有時(shí)幾乎達(dá)到設(shè)定的跳停值,操作員不得不減料或者減煤來降低窯內(nèi)負(fù)荷和煅燒溫度,造成熟料質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)。多次因發(fā)現(xiàn)不及時(shí)或處理不當(dāng)使料球在窯內(nèi)越結(jié)越大,進(jìn)入篦冷機(jī)后,將破碎機(jī)卡死。表1為2009年4-12月的結(jié)球情況。
表1 2009年結(jié)球情況
月份 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
結(jié)球(>Φ700mm) 次數(shù) |
38 |
3 |
2 |
57 |
65 |
4 |
33 |
68 |
15 |
止料次數(shù) |
2 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
止料時(shí)間/min |
786 |
0 |
0 |
728 |
514 |
0 |
687 |
404 |
0 |
2 原因分析
2.1 石灰石中Mg0含量高
2009年4月份,我公司東部石灰石礦山開采進(jìn)入高鎂區(qū),而西部礦山由于受剝離量的影響,不能正常投入使用,造成石灰石中Mg0含量超過內(nèi)控指標(biāo),熟料中Mg0含量由正常生產(chǎn)時(shí)的(2.8±0.2)%升高到4.5%,這是4月份結(jié)球的主要原因。
2.2 開停窯頻繁,安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期短
2009年4~12月設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期見表2。
表2 2009年運(yùn)轉(zhuǎn)率和安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期
月份 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
運(yùn)轉(zhuǎn)率/% |
97.44 |
92.66 |
97.42 |
98.12 |
72.06 |
92.16 |
94.04 |
73.43 |
99.61 |
安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期/d |
4.43 |
7.75 |
3.44 |
6.00 |
2.82 |
3.44 |
5.00 |
1.94 |
9.96 |
從表2中看出,8月和11月運(yùn)轉(zhuǎn)率均低于75%,其他月份的運(yùn)轉(zhuǎn)率都在92%以上,這兩個(gè)月恰恰也是結(jié)球次數(shù)最多的兩個(gè)月,分別為65次和68次。特別是11月份,系統(tǒng)止料次數(shù)達(dá)到16次,安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期平均只有1.94d。開停窯頻繁,系統(tǒng)熱工制度波動(dòng)大,是造成8月和11月結(jié)球的主要原因。
3 結(jié)球的判斷方法
3.1窯內(nèi)判斷
3.1.1 窯主電動(dòng)機(jī)電流
當(dāng)窯內(nèi)有球時(shí),主電動(dòng)機(jī)電流的波動(dòng)會(huì)出現(xiàn)不同程度的增大。同時(shí)由于料球位置的不同,在電流趨勢(shì)上也會(huì)有不同的表現(xiàn)形式,見圖1。
圖1 四種不同情況下的窯主電動(dòng)機(jī)電流變化趨勢(shì)
1)正常生產(chǎn)
正常生產(chǎn)時(shí),由于窯皮厚薄均勻一致,煅燒正常,窯主電動(dòng)機(jī)電流曲線軌跡窄且波動(dòng)小,高低電流平均相差220A。
2)窯內(nèi)有球
當(dāng)窯內(nèi)有球時(shí),物料運(yùn)動(dòng)受阻,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)周期性的波動(dòng)。燒成帶料少時(shí),物料結(jié)粒粗大,熟料升重高而fCa0含量低;料多時(shí),塊、粉混合,雖然熟料升重變化不大,但fCa0含量常常超出控制范圍。操作員為了保證fCa0合格率,習(xí)慣采用增加頭煤用量,或者提高入窯物料分解率,來維持較高的燒成溫度,即使球后煅燒不完全的物料進(jìn)入燒成帶,燒成溫度也不至于下降很多。所以電流曲線軌跡很粗,球越大,此現(xiàn)象越明顯。圖1b為2009年10月14日窯內(nèi)有一個(gè)Φ2m大球時(shí)的電流趨勢(shì)圖,圖中電流最高達(dá)1134A,最低時(shí)僅有540A,平均相差500A。
3)料球進(jìn)入燒成帶
當(dāng)料球進(jìn)入燒成帶時(shí),主電動(dòng)機(jī)電流會(huì)出現(xiàn)瞬間的直線上升,穩(wěn)定一段時(shí)間后開始下滑。上升幅度和穩(wěn)定時(shí)間與料球的大小有關(guān),料球越大電流升高幅度越大,在高電流穩(wěn)定的時(shí)間也越長(zhǎng)。
4)料球離開回轉(zhuǎn)窯
當(dāng)料球離開回轉(zhuǎn)窯時(shí),窯內(nèi)負(fù)荷、火焰阻力降低,球后反應(yīng)不完全的物料涌入燒成帶,主電動(dòng)機(jī)電流出現(xiàn)突降,隨著煅燒溫度的提高,該電流逐漸恢復(fù)正常。
3.1.2 窯頭負(fù)壓
當(dāng)窯內(nèi)有球時(shí),還會(huì)對(duì)入窯氣流產(chǎn)生影響,使窯頭負(fù)壓出現(xiàn)相應(yīng)的變化。隨著料球的前移和球徑的增大,波動(dòng)頻率越來越快,幅度越來越大。料球進(jìn)入燒成帶時(shí),窯頭出現(xiàn)較大的正壓,一直持續(xù)到料球離窯后,通風(fēng)阻力減小,通風(fēng)面積增大,窯頭負(fù)壓恢復(fù)到正常的控制范圍。窯頭負(fù)壓除了受二、三次風(fēng)和篦冷機(jī)鼓風(fēng)量及余風(fēng)的影響外,還與篦床上料層厚度和熟料結(jié)粒情況有很大的關(guān)系。因此當(dāng)發(fā)現(xiàn)窯頭負(fù)壓出現(xiàn)周期性的波動(dòng)時(shí),應(yīng)結(jié)合窯主電動(dòng)機(jī)電流和窯內(nèi)煅燒狀況進(jìn)行綜合分析,判斷是否結(jié)球。
3.1.3 火焰形狀
窯內(nèi)有球時(shí),由于料球的擠壓,火焰將發(fā)生變化。料球大小、距窯頭位置的不同,對(duì)火焰產(chǎn)生的影響程度也不一樣。當(dāng)料球大且逼近窯頭時(shí),火焰明顯縮短、變粗,火焰顏色比正常生產(chǎn)時(shí)亮,窯頭溫度高,窯尾溫度低,并伴隨有窯內(nèi)發(fā)渾,窯頭間歇出現(xiàn)回火喘氣現(xiàn)象,火焰的軸向收攏性較差。但火焰發(fā)生變化時(shí)在中控室往往不容易觀察到。因此,一旦發(fā)現(xiàn)窯主電動(dòng)機(jī)電流和窯頭負(fù)壓出現(xiàn)周期性的波動(dòng),應(yīng)立即通知巡檢工觀察窯內(nèi)狀況及窯運(yùn)行中有無異常響聲,幫助判斷窯內(nèi)是否有球。
3.2 篦冷機(jī)內(nèi)判斷
操作員通過篦冷機(jī)料層厚度監(jiān)控電視,篦下壓力、篦床驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流和油壓曲線的變化確定料球的大小和進(jìn)入篦冷機(jī)的時(shí)間,根據(jù)當(dāng)時(shí)各段篦速和行程判斷料球到達(dá)破碎機(jī)的時(shí)間。當(dāng)發(fā)現(xiàn)一段篦床驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流值瞬間上升,一室篦下壓力隨之發(fā)生較大波動(dòng),同時(shí)伴隨有篦冷機(jī)高溫區(qū)和窯頭出現(xiàn)混濁現(xiàn)象,即表明料球已進(jìn)入篦冷機(jī)。
3.2.1 篦床驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流
圖2 料球在篦冷機(jī)內(nèi)時(shí)參數(shù)變化趨勢(shì)
如圖2a所示,料球進(jìn)入篦冷機(jī)時(shí),一段篦床電動(dòng)機(jī)電流會(huì)出現(xiàn)瞬問直線上升,上升的幅度與料球的大小有關(guān),然后迅速降低。我公司一段篦床驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率為75kW,額定電流130A,正常工作電流70-80A,當(dāng)受到料球沖擊時(shí),一段篦床驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流瞬問升高的幅度和料球的球徑呈現(xiàn)如表3所示的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
表3 一段篦床驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流升高的幅度和料球球徑
電流升高幅度/A |
<30 |
30~4 |
45~60 |
>60 |
料球直徑/mm |
<500 |
500-900 |
900~1200 |
1500 |
3.2.2 篦下壓力
一室篦下壓力的變化如圖2b所示。由于料球的沖擊震動(dòng)和擠壓,使篦床上料層較薄部位阻力突然降低而被冷卻風(fēng)吹穿,篦下壓力出現(xiàn)直線下降,然后迅速上升到料球進(jìn)入前的壓力值附近并保持穩(wěn)定。隨著球后煅燒不佳的物料陸續(xù)進(jìn)入篦冷機(jī),由于物料結(jié)粒的變化,壓力值開始上升。
3.2.3 油壓曲線
對(duì)料球位置反映最敏感的是油壓曲線。特別是當(dāng)料球位于兩段篦床交接部位時(shí),變化最明顯。如圖2c所示。
4 結(jié)球的處理
4.1 窯內(nèi)處理
根據(jù)球徑大小和所處位置的不同,處理回轉(zhuǎn)窯內(nèi)結(jié)球常采用燒球和放球的方法。
在燒球時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):準(zhǔn)確判斷料球的位置和大?。槐M可能將料球放入燒成帶;火焰的高溫區(qū)必須落在料球上;當(dāng)球前有結(jié)圈時(shí)應(yīng)盡可能先將結(jié)圈處理掉,以不影響窯內(nèi)通風(fēng)和物料運(yùn)動(dòng)為原則;球前窯皮不好或窯襯過薄時(shí)不要強(qiáng)行燒球,如果球徑在1000mm以下,可將其放出窯外;應(yīng)適當(dāng)降低投料量和窯速,保持火焰順暢,加強(qiáng)物料預(yù)燒,提高入窯物料分解率。我公司燒Φ1 500mm左右的球時(shí)投料量由380t/h降為360t/h,窯速由3.9r/min降為3.6r/nin,效果明顯。
放球的重點(diǎn)是如何使料球盡快通過圈體,應(yīng)注意窯速、窯內(nèi)物料填充率、燃燒器位置、火焰形狀、特別是物料結(jié)粒情況的控制。
料球離圈體較遠(yuǎn)時(shí),物料結(jié)粒應(yīng)控制細(xì)小均勻,嚴(yán)禁燒大火,避免長(zhǎng)焰煅燒,使液相提前出現(xiàn)。當(dāng)料球到達(dá)圈體處時(shí),煅燒溫度可正常控制,保證料球處物料有一定的結(jié)粒。如果此時(shí)料球處的物料呈粉狀,由于流動(dòng)性好,當(dāng)受到料球的擠壓后,很容易散開,不利于料球越過圈體。保持物料有一定的結(jié)粒在一定程度上可以起到墊高料球的作用。
4.2篦冷機(jī)內(nèi)處理
為了避免料球卡死破碎機(jī),盡可能地減少停機(jī)時(shí)間,根據(jù)篦泠機(jī)一段驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流的升高幅度,采取放、打和拉三種處理方法。
電流升高幅度小于30A時(shí),球徑基本在500mm以下,可以讓其直接進(jìn)入破碎機(jī)破碎。
電流升高幅度在30-45A時(shí),球徑約為500-900mm。應(yīng)先提高三段篦床的運(yùn)行速度,保持較薄的料層,15min后打開三段檢修門用鋼管對(duì)料球進(jìn)行撞擊。
電流升高幅度在45-60A時(shí),由于球徑較大(900~1200mm),當(dāng)移動(dòng)到檢修門時(shí)應(yīng)減慢一段篦速,停止二段篦床,用壓縮空氣或者噴水使料球急冷,然后再撞擊料球。料球進(jìn)入破碎機(jī)時(shí),密切關(guān)注破碎機(jī)電流的變化,只要發(fā)現(xiàn)電流瞬間升高,應(yīng)立即停止三段篦床,待電流恢復(fù)正常后再啟動(dòng)篦床。
電流升高幅度超過60A,球徑基本都在1500mm以上,應(yīng)提前準(zhǔn)備好鋼絲繩,經(jīng)過打球處理,如果料球大小沒有明顯減小,當(dāng)?shù)狡扑闄C(jī)15時(shí),停止三段篦床和破碎機(jī),將破碎機(jī)檢修門打開,利用電動(dòng)葫蘆將料球拉出篦冷機(jī)。此過程一般20min即可完成,回轉(zhuǎn)窯只需適當(dāng)?shù)臏p料慢窯,不必止料停窯。
5 預(yù)防措施
1)加強(qiáng)原燃料有害成分控制。
2)加強(qiáng)對(duì)輔機(jī)設(shè)備的維護(hù)與管理,提高設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期。
3)及時(shí)處理窯內(nèi)長(zhǎng)厚窯皮及結(jié)圈,避免因物料運(yùn)行受阻或系統(tǒng)通風(fēng)不暢而形成球核。
4)完善DCS系統(tǒng)和篦冷機(jī)料層厚度監(jiān)控電視。
5)保持系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
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