沙特Najran Cement Company 6000 t/d新型干法熟料生產線于2007年9月建成,筆者有幸全程參與了調試期間的配料工作,現(xiàn)將該生產線配料工作進行總結,以期與同行進行探討。" />

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以重油為燃料的NCC 6000 t/d熟料生產線的生料配料與實施

  在水泥生產過程中,生料配料是至關重要的一環(huán),所以才有“煅燒是關鍵,生料是基礎”一說,特別是新建的工廠,選擇合適的配料方案至關重要。有時即便是配料方案相同,也會因為原材料出產地不同導致燒成溫度不同,熟料的礦物組成也會不同,強度也就會有差異,有的甚至相差很多。因此,對生料配料工作要給予充分的重視,通過加強管理,力求為煅燒創(chuàng)造良好的生產條件。
  沙特Najran Cement Company 6000 t/d新型干法熟料生產線于2007年9月建成,筆者有幸全程參與了調試期間的配料工作,現(xiàn)將該生產線配料工作進行總結,以期與同行進行探討。
 
1  原燃料及其化學成分分析
 
  試驗原料由生產方與調試方人員共同取樣,其中石灰石 20kg 、粘土I 10kg 、粘土Ⅱ 10kg 、砂巖 10kg 、鐵礦石 10kg ,原材料化學分析平均值見表1。
 
  
 
  (1)石灰石:石灰質原料在普通水泥生料中的比例占70%左右,其物理化學性質決定了熟料煅燒過程中的碳酸鹽分解過程,進而影響固相反應和熟料礦物的形成過程,因此對其特性的檢測分析極為重要;由生產方和調試方共同取樣,樣品為 100 mm ~ 200 mm 的塊狀物料,表面粗糙,外觀顏色以白色為主夾雜暗紅色斑點,有的小塊物料呈粉紅色。經測定物料含自然水分為l.50%;石灰石品位較好,CaO含量大于控制指標49.00%;MgO含量3.52%,基本合格;SiO2的含量2.93%,偏高,有可能對配料及熟料性能帶來影響。
  (2)粘土:粘土主要成分為游離二氧化硅、碳酸鈣、鉀長石和多水高嶺石等,粘土為表層粘土和深層粘土,外觀顏色淡黃、粉狀,物料含水分為6%。Al2O3、SiO2含量均分別大于控制指標l4%和55%;SO3含量較低;鉀含量較高導致堿含量升高,為滿足試生產要求,必須注意選擇堿金屬含量低、氯離子含量低的粘土礦層。
  (3)砂巖:SiO2的含量為62.25%,含量偏低。
  (4)鐵礦石:粒度較小,顏色暗紅,鐵主要以Fe2O3的形式存在,含量為62.01%,符合質量控制指標60%的要求。
  (5)生產中使用重油做燃料,重油是原油經過提煉后的副產品,呈黏稠狀,顏色呈淡黑色,使用前需進行加熱至溫度l 40℃ 后分別送到窯頭和窯尾使用。由于儀器設備有限,暫時未對重油進行化學全分析,以下數據由外方提供:全硫含量3.7%,重油發(fā)熱量44475 kJ/kg,灰分1%, 50℃ 的密度 0.955 kg /L,水分0.5%。
 
 
2   配料計算
 
  (1)生產能力:6000t/d熟料。
設計熟料率值:KH0.90±0.01;SM2.80±0.10;IMl.50±0.10
  (2)原料配比見表2。
 
  
 
  (3)率值見表3。
  
  
 
  
(4)生、熟料化學成分見表4。
  
    
 
 
3  原料的易磨性與生料的易燒性
  3.1 原料的易磨性
  (1) 原料的易磨性是決定生料磨單位電耗及產量的一個主要因素,易磨性指標有兩點應用:一方面根據易磨性試驗的結果標定、核算磨機產量,正確地選擇磨機規(guī)格;另一方面根據各配合原料之間的易磨性差別和各原料化學反應特性,可綜合考慮確定生料粉磨工藝方案。
 ?。?)根據理論計算出的配料量,測算原料的易磨性(表6)。
  
  
 
 ?。?)試驗:易磨性試驗按中國JC/T 734-96方法進行。按所測得邦德功指數將物料易磨性分為A、B、C、D四個級別,各級功指數范圍分別為:A<10 kWh/t;10 kWh/t<B<12 kWh/t;12 kWh/t<C<14 kWh/t;D>14 kWh/t。
  由原料易磨性數據(表6)可以看出:
  (1)生料的易磨性指數分別為l3.22 kWh/t和12.87 kWh/t,屬于C級,較難磨;
  (2)易磨性試驗方法是模擬閉路粉磨工藝制定的方法,它不能單獨控制各種物料的細度,當配合原料之間易磨性差別較大時有失可靠性;
  (3)上述兩種生料中比較難磨的組分是砂巖中的游離二氧化硅,工藝設計時應引起注意的問題是生料的均化措施。
 
3.2 生料的易燒性
  生料的易燒性試驗結果見表7。
  
  
 
4  工藝優(yōu)勢與操作對策
  4.1重油燃燒器的工藝優(yōu)勢
 
  以上兩組方案中,目前以方案二為主配料方案,方案一作為補充配料方案。配料方案根據國內經驗設計,由于本條生產線用重油做燃料,煅燒工藝與國內生產經驗存在差異,例如:(1)重油在鍋爐內被加熱和加壓并通過自動控制回路把溫度調整到 260℃ 和壓力調整到3.5~4.0 MPa,后分別被送到窯頭和窯尾,經過計量裝置后送至燃燒器;(2)重油燃燒器采用攏焰罩,使夾帶于氣流中的重油不能任意發(fā)散而產生“盆狀效應”,火焰形狀更加合理,避免窯頭高溫,明顯地降低了窯內的最高溫度,有效地避免了局部高溫,使溫度分布更加均勻,從而很好地起到了加強煅燒和保護窯皮的雙重作用。
  4.2  旁路放風系統(tǒng)的作用
 
  針對原料中堿、氯等有害成分較高,采用了窯尾旁路放風技術,即在窯尾上升煙道上開設放風口,由帶變頻調速裝置的旁路放風風機抽取窯內熱風,通過降溫、除塵后排入大氣,旁路放風收下的粉塵用單倉泵打到專門的窯灰倉,通過生料配料入庫均化。實踐證明,旁路放風系統(tǒng)能有效預防有害成分造成的窯尾結皮問題,且調節(jié)操作方便,穩(wěn)定了燒成系統(tǒng)正常的運行。
 
  4.3  質量控制對策
 
  原材料成分的均勻性對系統(tǒng)產量、質量都有很大的影響。(1)特別是石灰石露天開采,當地風沙大,導致石灰石中SiO2含量波動較大,后經過改造在輸送石灰石皮帶中轉站下料口處增加箅子過濾細沙,問題得到解決。(2)由于當地對炸藥控制很嚴格,審批復雜,試生產初期石灰石的開采使用鉤機人工作業(yè),生產量小,經常生料庫被拉空停窯,并且達不到合理搭配開采的要求。我們就從石灰石圓形堆場加強質量控制,分區(qū)取樣分析,要求取料機搭配取料。(3)同時我們要求熒光分析崗位對入庫生料加強質量控制,燒成中控配合,在投料前48 h開始生料循環(huán),控制入預熱器的生料成分標準偏差:CaO≤±0.25%,SiO2≤±0.2%,F(xiàn)e2O3≤±0.1%。
 
  4.4  生料細度的調整
 
  考慮到大窯正常投料后預熱器飛揚量的增加(愈細排放廢氣帶走生料量愈多),細度控制在12%~l4%(80μm篩孔篩余量),最初值設定在8%~l2%(80μm篩孔篩余量)。
 
  4.5  fCaO的控制
 
  在大窯投料初期熱工制度發(fā)生較大變化造成fCaO連續(xù)超標時,采取了包括限產在內的應急處理措施,并做好出廠熟料的分批次物理、化學檢驗,積累數據,為后來的72 h成功達標驗收測試奠定了基礎。
 
  4.6  實際的生料易燒性
 
  從生料易燒性試驗看所用原料的煅燒活性不太好,然而實際生產中使用發(fā)熱量為44475 kJ/kg的重油使生料的易燒性大大改善,KH和3 d、28 d抗壓強度也得到很大提高,見表8。
  
 
  
 
 

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