我公司是一個(gè)年產(chǎn)160萬(wàn)噸的大型旋窯水泥企業(yè),現(xiàn)有九臺(tái)水泥磨,其中φ2.4×m七臺(tái),φ3×11m 水泥磨一臺(tái),φ4.0×13m 水泥磨一臺(tái)。因其
熟料為旋窯熟料易磨性差且無(wú)破碎,混合材為難磨的礦渣,φ2.4×12M臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一直很低。在1989年經(jīng)過(guò)
合肥水泥設(shè)計(jì)院通過(guò)高細(xì)磨技術(shù)改后,產(chǎn)量只有16-17t/h,電耗較高達(dá)50千瓦時(shí)/噸水泥。隨著旋窯生產(chǎn)線(xiàn)技改的順利達(dá)產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,水泥磨能力的制約逐漸突出,它影響到效益的提高和產(chǎn)供銷(xiāo)的平衡。公司派出分廠辦、技術(shù)部、化驗(yàn)室等技術(shù)人員出去到有關(guān)成功的磨機(jī)改造廠家進(jìn)行考察和了解。通過(guò)考察后對(duì)磨外上選粉及磨內(nèi)進(jìn)行選粉的所謂高細(xì)高產(chǎn)磨技術(shù)進(jìn)行對(duì)比。由于我公司水泥磨為多臺(tái)水泥磨的聯(lián)合磨房,空間結(jié)構(gòu)難以布置整套龐大的磨外選粉設(shè)備,另外閉路磨需新增選粉機(jī)、混合料提升機(jī)、粗粉料輸送機(jī)及崗位人員,以及比僅通過(guò)磨內(nèi)改造的總投資高70%的費(fèi)用,磨外上選粉的方案是不可行的,我們還了解到上選粉機(jī)后產(chǎn)量能大幅度上去,細(xì)度也降下來(lái),但比表面積與強(qiáng)度也降下來(lái)的廠家也不少。
其實(shí)在1989年我們就采用合肥院的磨內(nèi)選粉技術(shù)改過(guò)七臺(tái)φ2.4×12m磨,對(duì)磨內(nèi)改造技術(shù)并不陌生,但面對(duì)全國(guó)眾多磨內(nèi)選粉、高細(xì)磨、高產(chǎn)磨改造廠家的確讓人難以分辨,而有的改造廠家名目繁多的榮譽(yù)證書(shū)就令人眼花繚亂。但從很多磨內(nèi)改造廠家的突出效果來(lái)看,的確目前內(nèi)選粉技術(shù)發(fā)展的速度很快,它揉合了高細(xì)磨、高產(chǎn)磨、篩分磨、康比丹磨技術(shù)優(yōu)越特性,使老式磨內(nèi)改造技術(shù)增產(chǎn)效果15%-25%,發(fā)展到增產(chǎn)到35%-65%。我公司被鹽城一默默無(wú)聞的興誠(chéng)公司進(jìn)入我們的視線(xiàn),他們耳目一新的技術(shù)改造方案和強(qiáng)勁效果令人嘆服。盡管他們少得可憐的榮譽(yù)證書(shū),但興誠(chéng)公司總工程師黃擁軍豐富的磨改經(jīng)驗(yàn)和對(duì)人真誠(chéng)的態(tài)度使人信服。通過(guò)興誠(chéng)公司黃總介紹眾多的使用了解到:磨內(nèi)選粉不是簡(jiǎn)單的雙層隔倉(cāng)板、選粉裝置、活化裝置的組成,它是一個(gè)粉磨的系統(tǒng)綜合改造效果的集中實(shí)現(xiàn)。它通過(guò)磨內(nèi)結(jié)構(gòu)與球段級(jí)配綜合應(yīng)用,使磨外的三分離效果在磨內(nèi)也能實(shí)現(xiàn),使粗粉、中粗粉、細(xì)粉有機(jī)的分離,擺脫了傳統(tǒng)的磨內(nèi)選粉作用。另外興誠(chéng)公司黃擁軍總經(jīng)理對(duì)每一位客戶(hù)興誠(chéng)的精神也感動(dòng)我們,黃總對(duì)我們說(shuō):“興誠(chéng)就是對(duì)用戶(hù)更多的付出,效益是興誠(chéng)付出的副產(chǎn)品”,我們?cè)谂d誠(chéng)的每一位客戶(hù)口中聽(tīng)到的是“用戶(hù)需要興誠(chéng),興誠(chéng)心聯(lián)用戶(hù)”的贊譽(yù)聲。
通過(guò)對(duì)興誠(chéng)公司及其用戶(hù)實(shí)地考察更加堅(jiān)定了我們改造的決心,年初,我們決定進(jìn)行逐臺(tái)改造,隨即與興誠(chéng)公司簽定了磨內(nèi)改造技術(shù)及設(shè)備合同,不到半個(gè)月的時(shí)間,改造的設(shè)備就來(lái)到了我公司。在興誠(chéng)公司烘干粉磨研究中心與我公司共同努力下,針對(duì)粉磨物料及混合材的特性,制定出合理的球段級(jí)配方案及重新分配各倉(cāng)長(zhǎng)。使粗碎倉(cāng)、細(xì)碎倉(cāng)、研磨倉(cāng)得到重新分工,各負(fù)其責(zé),最大限度發(fā)揮各倉(cāng)的粉磨效率,使磨內(nèi)選粉效率提高50%以上。僅通過(guò)三天的調(diào)試時(shí)間,使臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由改造前16~17噸/時(shí)提高到26~27噸/時(shí),比表面積穩(wěn)定在3400~3600平方厘米/克,噸水泥電耗由50千瓦時(shí)降到32千瓦時(shí),僅節(jié)電費(fèi)一項(xiàng),二個(gè)月即可收回全部投資,每臺(tái)磨每年可新增效益130多萬(wàn)元,為我公司全年生產(chǎn)任務(wù)的完成及效益的提高奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
我們通過(guò)與興誠(chéng)公司的合作深深體會(huì)到:一是在生產(chǎn)中如遇到制約環(huán)節(jié),一定要大膽選用實(shí)用可靠的先進(jìn)技術(shù)及時(shí)改造,早改造早得益。二是在目前眾多的技術(shù)改造廠家認(rèn)真選擇,不要被紛繁的證書(shū)所迷惑,需要選擇一些技術(shù)可靠、誠(chéng)實(shí)守信、服務(wù)完善的企業(yè)對(duì)進(jìn)行對(duì)比,不能被表面現(xiàn)象形成錯(cuò)覺(jué)。三是我們打算進(jìn)一步與興誠(chéng)公司合作,繼續(xù)挖掘潛力,為我公司增產(chǎn)節(jié)能作貢獻(xiàn)。
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