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回轉(zhuǎn)窯輪帶與筒體墊板間隙的調(diào)整

      我公司Ф4m×60m回轉(zhuǎn)窯中檔輪帶與筒體墊板嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致間隙較大,經(jīng)測量達(dá)到25mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了設(shè)計值。為使設(shè)備正常運(yùn)行,我們對輪帶與墊板間隙進(jìn)行了兩次調(diào)整。

      1、第一次調(diào)整

      采用加墊的方式調(diào)整,即在筒體墊板的上面,加一層一定厚度的墊子。墊子的材料選用16Mn,尺寸大小與墊板尺寸一樣。先在卷板機(jī)上壓出Ф4m的弧度,然后在筒體上方,將墊子覆實(shí)在墊板的上面,后用J506焊條在兩側(cè)進(jìn)行焊接。
    
      按照托輪間隙調(diào)整經(jīng)驗(yàn)公式計算得到,窯中檔輪帶與墊板的間隙為15.3mm,因此墊子厚度選為4mm,調(diào)整后的理論間隙為17mm,實(shí)際測量為16mm。

      經(jīng)過調(diào)整,設(shè)備安全運(yùn)行3個月后,有兩塊墊子出現(xiàn)了開焊現(xiàn)象。分析其失效狀況,認(rèn)為原因在于薄墊子的熱膨脹伸長率與原厚墊板有差異,加之是焊接結(jié)構(gòu),本身存在焊接應(yīng)力,所以容易失效。

       2、第二次調(diào)整
 
       之后,再次對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整,采取更換筒體墊板的方法。墊板自行加工,材質(zhì)仍舊使用16Mn,厚度由原來的12mm,增至16mm,理論間隙與第一次調(diào)整的間隙一樣,實(shí)測間隙為16mm。

       更換墊板后,窯一直安全運(yùn)行,但仍存在問題,由于忽略了墊板固定塊的寬度尺寸,墊板固定塊與筒體固定槽間隙達(dá)20mm,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯在運(yùn)行中有墊板固定塊碰撞固定槽的聲音。因此,又在墊板固定塊的一側(cè)焊接上一塊寬10mm的錳鋼條,使其固定塊與固定槽的間隙由原來的20mm縮小到10mm,這樣有效消除了該墊板在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的碰撞。

       輪帶和墊板的潤滑
 
       輪帶與墊板的潤滑最初采用噴射專用高溫潤滑油,其價格昂貴,后期采用拖輪瓦換下的廢油與石墨粉進(jìn)行混合,混合比為2∶1,然后涂抹在輪帶表面。經(jīng)試用,效果較好。
 
 
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