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紅古公司六大措施提高熟料強(qiáng)度偏低的問題

甘肅祁連山水泥集團(tuán) · 2014-05-28 11:30 留言

  5月12日,紅古公司針對(duì)兩臺(tái)1000T/D熟料生產(chǎn)線28天強(qiáng)度偏低的問題,召開專題研討會(huì),分析原因,制定措施,解決問題。

  與會(huì)工藝技術(shù)人員結(jié)合近期原燃材料、生料配料、水泥窯煅燒等多方面的數(shù)據(jù),陳述了各自的觀點(diǎn),并提出了具體措施。一是加強(qiáng)原燃材料進(jìn)廠質(zhì)量管理,控制熟料有害成分。針對(duì)紅古石灰石氧化鎂(MgO)含量高的問題,通過提高民樂和民和石灰石比例量,力爭(zhēng)將石灰石氧化鎂(MgO)含量控制在1.5%以下,熟料中氧化鎂(MgO)含量控制在2.0%以下。二是優(yōu)化配料方案。通過增加熟料中的硅酸鹽礦物,減少熟料中的溶劑礦物,為水泥窯的煅燒提供條件,從而減少黃心料,逐步提高熟料強(qiáng)度。三是加強(qiáng)工藝操作管理。通過提高出磨生料氧化鈣(CaO)合格率,穩(wěn)定入窯生料,合理應(yīng)用風(fēng)煤料,加強(qiáng)篦冷機(jī)操作管理,實(shí)現(xiàn)熟料快冷,避免C3S的晶轉(zhuǎn)反應(yīng)。四是提高窯速。將窯速控制在3.00rpm以上有利于窯內(nèi)熱交換,有利于熟料結(jié)粒變小,利于熟料強(qiáng)度。五是加強(qiáng)篦冷機(jī)正常維護(hù)。對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行密封堵漏,加強(qiáng)熟料冷卻效果。六是加強(qiáng)原煤管控力度。對(duì)原煤進(jìn)廠實(shí)施全面監(jiān)控,發(fā)熱量穩(wěn)定在5200千卡左右,全硫控制在0.8%之內(nèi),確保熟料中三氧化硫含量在0.6%之內(nèi)。

編輯:何姝

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