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Ф3×11m閉路水泥磨工藝系統(tǒng)的優(yōu)化改造

趙巖 · 2014-06-13 13:12 留言

  1 前 言

  筆者公司在1998年擴建了一條新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線,配置兩臺Ф3×11m閉路水泥磨,是當(dāng)時青海地區(qū)甚至整個西北地區(qū)工藝較先進的生產(chǎn)線之一。但隨著國家“西北大開發(fā)”和水泥工藝裝備技術(shù)的進步,省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,從2009年起,中材集團下屬多家水泥企業(yè)興建的水泥生產(chǎn)線,經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)更優(yōu)越,市場競爭力更強。為此,促使公司技術(shù)改造和挖潛工作被提上議事日程。

  2 工藝流程及問題分析

  兩臺Ф3×11m閉路水泥磨的系統(tǒng)工藝流程為:熟料、石膏、混合材(粉煤灰)經(jīng)電子皮帶稱計量后入磨,粉磨后通過提升機輸送至Ф3m離心式旋風(fēng)選粉機選粉,成品經(jīng)輸送設(shè)備送至水泥儲庫,不合格的粗粉重回磨機再次粉磨,收塵及系統(tǒng)負(fù)壓分別由氣箱脈沖袋收塵器和磨機主排風(fēng)機提供。運行存在的問題主要是水泥磨產(chǎn)量偏低,粉磨電耗居高不下,在入磨粒度10~15mm、比表面積320 ~340 m2/kg時,粉磨P.O42.5級水泥的臺時產(chǎn)量僅為36t/h。因此。公司曾多次對兩臺水泥磨的倉位長度、篦板結(jié)構(gòu)、襯板形式、研磨體級配等進行調(diào)整改進,但整體運行效果仍不理想,具體表現(xiàn)在:

  1)磨機臺時產(chǎn)量提升幅度不明顯,電耗偏高。據(jù)前幾年的統(tǒng)計:平均臺時產(chǎn)量37~38t/h,平均電耗42.2 kWh/t;

  2)P.O42.5級水泥的粉煤灰平均摻加量6%~8%,摻加量受到制約,熟料消耗較同行業(yè)偏高;

  3)水泥3~32μm顆粒含量僅56%,平均比表面積約320 m2/kg,細度偏低,水泥成品溫度較高,影響到早期強度的發(fā)揮和混凝土施工質(zhì)量。

  針對以上問題分析其原因,一是選粉機有待升級改造。由于生產(chǎn)線設(shè)計建成較早,采用的Ф3m離心式旋風(fēng)選粉機循環(huán)負(fù)荷率高、選粉效率低,現(xiàn)在多被淘汰,這是制約水泥磨系統(tǒng)提產(chǎn)、提質(zhì)的主要因素。二是原系統(tǒng)主排風(fēng)機偏小,磨內(nèi)通風(fēng)量、風(fēng)速分別僅為22000 m3/h和0.7m/s,與現(xiàn)在新建水泥生產(chǎn)線的技術(shù)參數(shù)相比偏低很多,導(dǎo)致物料流速慢,過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,有待更新收塵系統(tǒng)及風(fēng)機,從風(fēng)量、風(fēng)速以及研磨體級配進行改進。

  3 工藝系統(tǒng)改造

  系統(tǒng)改造于2012年底進行,采用O-SePa選粉機取代原離心式旋風(fēng)選粉機,收塵系統(tǒng)改用PPC128--2×5L氣箱脈沖袋收塵器和HBY--15NO.16D型風(fēng)機,以滿足磨機風(fēng)量和風(fēng)速的需要。改造的目標(biāo)指標(biāo)為:產(chǎn)量42 t、電耗36kWh,設(shè)備主要性能指標(biāo)為:N1500C型O--SePa選粉機風(fēng)量90000 m3/h、處理能力45~90t/h、主軸轉(zhuǎn)速90~200r/min;

  PPC128--2×5L氣箱脈沖袋收塵器處理風(fēng)量90000 m3/h、總過濾風(fēng)速0.82m/min、入口含塵濃度≤1000g/N m3、最大排放濃度≤50mg/Nm3、總過濾面積220m2;HBY--15NO.16D主排風(fēng)機風(fēng)量100000 m3/h、全壓7500Pa。

  改造后的工藝流程如圖1。同時,為適應(yīng)系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)速增大,磨內(nèi)研磨體在保持原有裝載量不變的條件下調(diào)整級配見表1。

  圖1 水泥磨系統(tǒng)改造后的工藝流程

  1.Ф3×11m水泥磨,2.提升機,3.N1500C型O -Sepa選粉機,4.PPC128-2×5L氣箱脈沖袋式收塵器,

  5.B400空氣輸送斜槽,6.電動調(diào)節(jié)蝶閥,7.HBY-15NO16DZHU排風(fēng)機

  改造后,系統(tǒng)于2012年3月初投入試運行,磨制P.O42.5級水泥的配比為:熟料76%、粉煤灰(Ⅱ級灰)15%、石膏4%、石灰石5%。兩臺磨的試運行參數(shù)統(tǒng)計見表2。

  從表2可見,改造后由于磨內(nèi)通風(fēng)量、風(fēng)速以及選粉機循環(huán)負(fù)荷率、選粉效率的改善,2臺磨機的電耗由42 kWh/t平均降低到39.5kWh/t,粉煤灰、石灰石的摻加量由原來的6%~8%提高到20%,水泥成品中3~32?m顆粒含量較以前的56%增加到63%左右,水泥3天抗折、抗壓強度也分別提高1.0MPa和2.0Mpa。但臺時產(chǎn)量仍無明顯變化,產(chǎn)量、電耗較42 t和 36kWh的目標(biāo)指標(biāo)仍有較大距離。

  針對上述不足之處,我們通過對兩臺磨進行篩析曲線分析,發(fā)現(xiàn)Ⅰ倉篩析曲線下降平緩,破碎能力明顯不足。同時,結(jié)合實際運行中該倉磨音低沉、發(fā)悶等現(xiàn)象,認(rèn)為影響磨機產(chǎn)量的主要原因是破碎能力弱,磨內(nèi)物料流速較慢。篩析曲線見圖2。

  圖2  1#水泥磨磨內(nèi)篩析曲線

  為此,我們對磨機隔倉板和Ⅰ倉研磨體級配進行了如下調(diào)整:

 ?。?)將Ⅰ倉隔倉板篦縫寬度由10 mm改為12 mm;Ⅱ倉隔倉板篦縫寬度由8 mm改為10 mm,以增加隔倉板的過料面積,提高磨內(nèi)物料流速;

 ?。?)加大Ⅰ倉研磨體平均球徑,將Ф70mm和 Ф60mm鋼球各1t更換為等量的Ф90mm、Ф80mm鋼球,以增大破碎能力。兩項調(diào)整經(jīng)連續(xù)一個月的運行,每臺磨的平均臺時產(chǎn)量上升到40.8t,電耗降至37.2kWh,選粉機循環(huán)負(fù)荷率、選粉效率分別達到203%和62.5%,取得了初步效果;

 ?。?)2012年6月,我們又通過增加Ⅰ倉長度使其進一步提高破碎能力。即:Ⅰ倉由2.75m增加到3m,Ⅱ倉長度不變,Ⅲ倉由4.75m減小到4.5m。各倉研磨體裝載量相應(yīng)調(diào)整見表3。

  上述調(diào)整從2012年7至10月連續(xù)運行跟蹤觀察,兩臺磨機的喂料量明顯增加,運行電流由之前的108~110A下降到100~102A,Ⅰ倉磨音清脆,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表4。

  改造后,兩臺磨機磨制P.O42.5水泥均達到臺時產(chǎn)量42 t、電耗<36kWh/t、比表面積穩(wěn)定在360m2/kg的改造目標(biāo)。同時,水泥成品顆粒級配和強度、溫度等物理指標(biāo)更加優(yōu)化,運行效果良好。

  本次改造共投資460余萬元,以年產(chǎn)水泥50萬t計,每t水泥節(jié)電 5 kWh、抵消粉煤灰成本后噸水泥節(jié)約熟料6%,年節(jié)約成本達580萬元,一年即收回投資,經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)也達到了同類生產(chǎn)線的較好水平。

編輯:王欣欣

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