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水泥熟料生產(chǎn)線分級(jí)燃燒脫硝減排技術(shù)應(yīng)用

《四川水泥》2013-09 朱永禮 · 2014-07-29 16:53 留言

  摘要:為降低水泥窯系統(tǒng)氮氧化物排放濃度,國內(nèi)水泥企業(yè)和設(shè)計(jì)院所紛紛研究開發(fā)分級(jí)燃燒技術(shù)并投入實(shí)際應(yīng)用,取得良好效果。對(duì)分級(jí)燃燒技術(shù)方案作一些介紹,并結(jié)合實(shí)例對(duì)使用效果進(jìn)行分析和研討。

  0  前 言

  低氮分級(jí)燃燒技術(shù)起源于美國20世紀(jì)50年代的燃煤電廠。在水泥行業(yè),從80年代開始,隨著水泥預(yù)分解技術(shù)的日趨成熟,開始開發(fā)應(yīng)用該技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的NOx減排。為落實(shí)國家《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》要求,降低水泥窯系統(tǒng)氮氧化物排放濃度,國內(nèi)水泥企業(yè)和設(shè)計(jì)院所紛紛研究開發(fā)分級(jí)燃燒技術(shù)并投入實(shí)際應(yīng)用,取得良好效果。該技術(shù)屬一次性投資,不增加生產(chǎn)線運(yùn)行成本,但對(duì)操作要求較高,通過操作優(yōu)化也有利于改善系統(tǒng)運(yùn)行狀況。本文對(duì)分級(jí)燃燒技術(shù)方案作一些介紹,并結(jié)合實(shí)例對(duì)使用效果進(jìn)行分析和研討。

  1   低氮分級(jí)燃燒技術(shù)原理和減排目標(biāo)

  1.1   技術(shù)原理

  燃料分級(jí)燃燒是指在煙室和分解爐之間建立還原燃燒區(qū),將原分解爐用燃料的一部分均布到該區(qū)域內(nèi),使其缺氧燃燒以便產(chǎn)生 CO、CH4、H2、HCN和固定碳等還原劑。這些還原劑與窯尾煙氣中的NOx發(fā)生反應(yīng),將NOx還原成N2等無污染的惰性氣體。此外,煤粉在缺氧條件下燃燒也抑制了自身燃料型NOx產(chǎn)生,從而實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)過程中的 NOx 減排。

  主要化學(xué)反應(yīng)過程如下:

  2CO + 2NO → N2 + 2CO2

  2H2 + 2NO → N2 + 2H2O

  NHi +  NO → N2 + …

  1.2 設(shè)計(jì)思想

  (1)對(duì)窯尾煙室入爐煙氣進(jìn)行整流,將上升煙道改造成方形,同時(shí),將上升煙道的直段延長(zhǎng),使窯內(nèi)煙氣入爐流場(chǎng)穩(wěn)定,降低入爐風(fēng)速;

  (2)在上升煙道與分解爐錐部連接處設(shè)計(jì)弧面揚(yáng)料臺(tái),防止塌料現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)易于生料與氣流的混合;

  (3)在分解爐錐部設(shè)計(jì)脫氮還原區(qū),將分解爐煤粉分4點(diǎn)、上下2層喂入,增加了燃燒空間。在保證煤粉充分燃燒的同時(shí),適當(dāng)增加分解爐錐部的煤粉喂入比例,保證缺氧燃燒產(chǎn)生的還原氣氛,還原窯尾煙氣中大量的NOx,產(chǎn)生良好的脫硝效率;

  (4)根據(jù)原系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,調(diào)整C4下料點(diǎn)位置,使生料沿分解爐錐部?jī)?nèi)部下滑,避免分解爐錐部高溫結(jié)皮現(xiàn)象;

  (5)根據(jù)原系統(tǒng)三次風(fēng)入爐速度和流場(chǎng)分布的需要,調(diào)整三次風(fēng)入口面積大小和入爐風(fēng)速;

  (6)操作上,適當(dāng)降低窯內(nèi)通風(fēng)和喂煤量,增加三次風(fēng)量和分解爐喂煤量,盡量降低窯內(nèi)過剩空氣系數(shù),減少NOx的生成量;降低506風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,盡量減少系統(tǒng)用風(fēng),在保證脫硝效率的同時(shí)可降低熟料燒成熱耗,同時(shí)系統(tǒng)阻力有所降低。

  分級(jí)燃燒技術(shù)主要有空氣分級(jí)燃燒和燃料分級(jí)兩種類型。

  1.3  分級(jí)燃燒脫氮技術(shù)應(yīng)用的影響因素

  影響分級(jí)燃燒脫氮技術(shù)應(yīng)用及效果的主要因素包括:原、燃料的情況、煤粉在脫氮區(qū)的停留時(shí)間、窯尾的氧含量等。

  (1)嚴(yán)格控制原、燃料中有害成分,生料中的Cl-<0.015%(max0.02%),K2O+NaO<1%,硫堿比<1.5%,以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行;

  (2)相對(duì)無煙煤而言,煙煤的高揮發(fā)份能夠提供更多還原物質(zhì),提高分級(jí)燃燒的脫氮效率;

  (3)窯尾煙室的氧含量越低,分級(jí)燃燒的脫氮效果越好。在窯尾氧含量高于3.5%時(shí),將影響分級(jí)燃燒的效果,因此必須以全面提高生產(chǎn)管理水平和精細(xì)化操作水平為保證,此點(diǎn)對(duì)于大多水泥廠來說是一挑戰(zhàn)。

  (4)脫氮區(qū)空間需能夠滿足煤粉及還原性物質(zhì)還原NOx所需的停留時(shí)間。

  1.4 減排目標(biāo)

  通過實(shí)施分級(jí)燃燒技術(shù)改造,達(dá)到NOx排放濃度下降30%的目標(biāo),并根據(jù)各生產(chǎn)線具體情況,通過生產(chǎn)管理和精細(xì)化操作等手段,將NOx的排放濃度控制在500-550mg/Nm3的水平。

  2  技術(shù)方案

  分級(jí)燃燒技術(shù)要針對(duì)不同窯爐系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),前期要收集系統(tǒng)原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)際運(yùn)行參數(shù),并對(duì)原燃材料特性進(jìn)行分析。施工過程中,要安排專業(yè)技術(shù)人員跟蹤監(jiān)控,做好窯尾煙室縮口尺寸、分解爐托臺(tái)尺寸、燃燒器安裝箱內(nèi)部尺寸等原始數(shù)據(jù)收集,建立技術(shù)臺(tái)帳,為后期運(yùn)行和調(diào)整提供依據(jù)。低氮燃燒技術(shù)方案主要包括以下方面:

  (1)分解爐錐體及上升煙道:根據(jù)不同分解爐工藝狀況,對(duì)分解爐錐體及上升煙道進(jìn)行改造,改變窯尾煙室出口與分解爐錐部之間的上升煙道形狀和高度,并在分解爐錐部下口設(shè)計(jì)揚(yáng)料跳臺(tái),對(duì)窯尾煙氣進(jìn)行整流,防止塌料現(xiàn)象;

  (2)分解爐燃燒器:南京院、成都院廢棄原分解爐2個(gè)燃燒器,新設(shè)4個(gè)燃燒器,上部2個(gè)對(duì)稱布置在分解爐柱體,下部2個(gè)對(duì)稱布置在分解爐錐部;天津院保持原分解爐兩個(gè)燃燒器位置不變,在分解爐錐部對(duì)稱增加兩個(gè)燃燒器。改造后下部2個(gè)燃燒器的喂煤量為窯尾喂煤量的55-65%,在分解爐錐部形成還原區(qū),還原窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx;

  (3)窯尾粉煤輸送管道:根據(jù)南京院、成都院分級(jí)燃燒改造設(shè)計(jì)的燃燒器位置,相應(yīng)的對(duì)窯尾煤粉輸送管道進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和改造,保證煤粉在上下部燃燒器的焚燒比例,并通過設(shè)計(jì)帶分料擋板的煤粉三通閥,實(shí)現(xiàn)煤粉分配比例的微調(diào);天津院早期燒成系統(tǒng),其分解爐爐容較小,根據(jù)實(shí)際情況,先對(duì)煤粉管道進(jìn)行改造,不增加計(jì)量系統(tǒng),后期可根據(jù)改造效果,增加單獨(dú)的煤粉秤便于更好地精確控制分解爐上下兩層的煤粉分配比例,以提高實(shí)際生產(chǎn)的可控性;

  (4)C4下料點(diǎn)的變動(dòng)和調(diào)整:天津院原分解爐4點(diǎn)進(jìn)料改為2點(diǎn)進(jìn)料,封閉分解爐上部2個(gè)進(jìn)料口,C4物料全部從下部2個(gè)進(jìn)料口喂入,達(dá)到控制分解爐錐部溫度,防止高溫結(jié)皮現(xiàn)象的產(chǎn)生。南京院、成都院C4下料點(diǎn)不變;

[Page]

  (5)三次風(fēng)管的改造:根據(jù)實(shí)際情況,成都院系統(tǒng)降低三次風(fēng)入爐風(fēng)速,將風(fēng)速從原來的26.7m/s降低至18.2m/s,入口截面積由原來的5.8m2增加至7.5m2。天津院、南京院系統(tǒng)不作大的改動(dòng);

  4  運(yùn)行調(diào)試

  4.1 系統(tǒng)用風(fēng)調(diào)整

  因采用分級(jí)燃燒技術(shù),嚴(yán)格控制系統(tǒng)用風(fēng)量,通過降低窯尾高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速及提高三次風(fēng)擋板開度,控制系統(tǒng)02含量,預(yù)熱器出02含量控制在2.0%以內(nèi);

  4.2 三次風(fēng)調(diào)整

  三次風(fēng)至分解爐進(jìn)風(fēng)口改為長(zhǎng)方形,截面積減少,提高了三次風(fēng)速,增強(qiáng)旋流效應(yīng),為防止下部燃燒器用煤量較大時(shí),煤粉貼壁燃燒而造成局部高溫現(xiàn)象,及時(shí)打開三次風(fēng)擋板,增加三次風(fēng)量,改善分解爐燃燒效果,優(yōu)化窯爐用風(fēng)比例。因窯內(nèi)二次風(fēng)量降低,還原氣氛過多,適當(dāng)提高入窯物料溫度,保證熟料煅燒質(zhì)量;

  4.3 分解爐分煤比例調(diào)整

  技改方案中分解爐上部與下部燃燒器用煤比例為40%:60%,實(shí)際操作中為了提高錐部還原區(qū)CO濃度,增強(qiáng)還原效果,適當(dāng)調(diào)整用煤比例,將分解爐上部與下部用煤比例從40%:60%調(diào)整為35%:65%,增加下部用煤量,提高還原效果,現(xiàn)場(chǎng)檢查分解爐錐部無結(jié)皮,窯工況穩(wěn)定,熟料產(chǎn)質(zhì)量受控。

  5  分級(jí)燃燒使用效果分析

  以安徽海螺集團(tuán)為例,分級(jí)燃燒技術(shù)改造后各生產(chǎn)線運(yùn)行情況良好,脫硝效果明顯,南京院分解爐脫硝效率約為30%,成都院分解爐約為40%,天津院分解爐約為25%。三種爐型生產(chǎn)線改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見表1。

  6 總 結(jié)

  根據(jù)不同窯爐系統(tǒng)分級(jí)燃燒技術(shù)應(yīng)用實(shí)際情況,得出以下結(jié)論:

  (1)分級(jí)燃燒技術(shù)改造脫硝效果明顯,NOx減排效率平均在30%左右(特別是對(duì)分解爐爐容較大的生產(chǎn)線脫硝效率更加明顯),且改造后不影熟料產(chǎn)質(zhì)量,未發(fā)現(xiàn)窯尾煙室、分解爐等部位有結(jié)皮現(xiàn)象,系統(tǒng)運(yùn)行正常穩(wěn)定;

  (2)改造后改變傳統(tǒng)大風(fēng)大料操作思路,主要運(yùn)行參數(shù)得到優(yōu)化,窯尾高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速下降,預(yù)熱器出口溫度和負(fù)壓降低,熟料熱耗下降10-20Kcal/kg-cl,由于系統(tǒng)用風(fēng)減少,熟料電耗也相應(yīng)有所降低;

  (3)窯尾煙室上升煙道以及分解爐下錐體的耐火材料改造效果較好,不易產(chǎn)生塌料現(xiàn)象,窯內(nèi)通風(fēng)更易于穩(wěn)定,窯尾負(fù)壓降低,且波動(dòng)幅度減小,較改造前穩(wěn)定;

  (4)窯頭、窯尾喂煤量比例對(duì)分級(jí)燃燒的NOx減排效果影響明顯,窯頭喂煤量減少,分解爐喂煤量增加,預(yù)熱器出口NOx濃度下降,反之,則上升;

  (5)通過對(duì)分解爐下部結(jié)構(gòu)改造和窯尾燃料的分級(jí)燃燒,構(gòu)建了還原區(qū)域,改善了窯內(nèi)的通風(fēng),并通過流場(chǎng)的整形,創(chuàng)造了良好的脫硝空間,起到了較好的脫硝和運(yùn)行效果。

  7  問題與建議

  (1)分級(jí)燃燒技術(shù)改造后,中控操作主導(dǎo)觀念變化較大,操作上需要平衡產(chǎn)質(zhì)量與減排效果的關(guān)系,操作難度增加,需進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)管理及操作控制,減少系統(tǒng)用風(fēng),嚴(yán)格控制窯尾的O2含量不高于3%,盡可能減少窯頭用煤;

  (2)技改實(shí)施過程中需要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工,確保設(shè)計(jì)思想和改造意圖得以充分體現(xiàn)和發(fā)揮,避免產(chǎn)生其它問題而影響生產(chǎn),建議采用三次風(fēng)分風(fēng)分級(jí)燃燒改造與燃料分級(jí)燃燒改造同步實(shí)施,進(jìn)一步強(qiáng)化分級(jí)燃燒效果;

  (3)改造后需要注意窯尾SO2排放是否會(huì)導(dǎo)致增加,并從理論上加以分析與解決,加強(qiáng)研究原燃材料成分、操作、配料以及原煤細(xì)度對(duì)降低NOX的影響。

  8  水泥行業(yè)脫硝減排建議

  (1)國家應(yīng)從現(xiàn)實(shí)角度出發(fā),制定切實(shí)可行的氮氧化合物減排標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)的制定既要達(dá)到控制氮氧化合物排放目的,也應(yīng)符合目前的技術(shù)現(xiàn)狀。

  (2)采用和推廣低NOx燃燒技術(shù)。單純采用SNCR技術(shù)或SCR技術(shù)不是最有效的解決方案,這兩種技術(shù)存在的問題:一是大幅度提高企業(yè)的生產(chǎn)成本,二是需要消耗大量的氨水或尿素,這也是一種二次能源浪費(fèi)和環(huán)境污染,其中SCR技術(shù)對(duì)水泥生產(chǎn)工藝的適應(yīng)性還有待進(jìn)一步探索。目前采用的低氮燃燒技術(shù)已通過實(shí)踐驗(yàn)證,節(jié)能減排效果明顯,值得行業(yè)推廣。正如中材國際工程股份有限公司總工程師,“全國工程勘察設(shè)計(jì)大師”蔡玉良所言:水泥行業(yè)脫硝應(yīng)以分級(jí)燃燒主,SNCR技術(shù)為輔,降低脫硝運(yùn)行成本,確保水泥企業(yè)能夠長(zhǎng)期有效的滿足氮氧化物減排的控制需要。

  (3)政府應(yīng)借鑒對(duì)燃煤發(fā)電廠的環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策,對(duì)實(shí)施脫硝改造的企業(yè)給予脫硝投資補(bǔ)貼及水泥產(chǎn)品銷售稅收適度減免政策,以調(diào)動(dòng)企業(yè)積極性,促進(jìn)全行業(yè)脫硝技術(shù)的快速發(fā)展。

編輯:王欣欣

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