山東魯碧對(duì)Φ3.5×13m磨機(jī)磨內(nèi)節(jié)能改造的實(shí)踐
摘要:Φ3.5×13m磨機(jī),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為70~80噸/時(shí),比表面積350m2/kg。目前磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,粉磨電耗高,混合材的摻量比較少,水泥的成本比較高。對(duì)該粉磨工藝線進(jìn)行XCM復(fù)合式磨內(nèi)選粉技術(shù)改造,提高磨機(jī)單機(jī)產(chǎn)量、降低粉磨電耗、多摻混合材,從而降低水泥成本。
0 前 言
山東魯碧建材公司現(xiàn)有一臺(tái)Φ3.5×13m磨機(jī),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為70~80噸/時(shí),比表面積350m2/kg。目前磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,粉磨電耗高,混合材的摻量比較少,水泥的成本比較高?,F(xiàn)公司委托江蘇興誠(chéng)公司對(duì)該粉磨工藝線進(jìn)行XCM復(fù)合式磨內(nèi)選粉專利技術(shù)改造,提高磨機(jī)單機(jī)產(chǎn)量、降低粉磨電耗、多摻混合材,從而降低水泥成本。
對(duì)公司整個(gè)磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行分析研究認(rèn)為:公司管磨機(jī)本身的粉磨功能沒得到充分發(fā)揮,粉磨系統(tǒng)中存在瓶頸,影響了整體性能的發(fā)揮。磨機(jī)及其系統(tǒng)目前的使用效果一般,如想進(jìn)一步提高產(chǎn)量,以實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)節(jié)能則首先要解決瓶頸問題;其次是要根據(jù)原料特性、成品要求和磨機(jī)具體情況的分析,進(jìn)行改造設(shè)計(jì),包括:倉(cāng)數(shù)的確定、隔倉(cāng)裝置結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、磨內(nèi)篩分形式的選擇、篩孔形式與大小的設(shè)計(jì)、隔倉(cāng)位置的確定、研磨體級(jí)配及填充率的重新選擇及出料方式等,要有針對(duì)性設(shè)計(jì)。隔倉(cāng)裝置的用材和結(jié)構(gòu)形式對(duì)使用壽命也有很大的影響,有時(shí)同樣的材質(zhì),不同的結(jié)構(gòu)也可以大幅度提高使用壽命。
2 現(xiàn)有粉磨出現(xiàn)的問題及解決辦法
2.1 入磨粒度問題及措施
水泥粉磨開路工藝具有比表面積高、產(chǎn)量低、水泥溫度高、混合材摻加量多等特點(diǎn)。目前魯碧公司采用的是開路工藝,水泥配料庫(kù)出來(lái)的熟料、混合材等粗顆粒直接進(jìn)入磨機(jī),大小顆粒不均,容易產(chǎn)生物料墊層,降低I倉(cāng)的破碎效率,對(duì)I倉(cāng)的鋼球級(jí)配也難以調(diào)整搭配。為解決此問題,在磨機(jī)之前增加一臺(tái)預(yù)粉碎設(shè)備HFCG140-65輥壓機(jī),以降低入磨物料的粒度。這樣磨機(jī)I倉(cāng)破碎功能外移,即破碎在輥壓機(jī)中實(shí)現(xiàn),同時(shí)解決了入磨粒度大小不均的現(xiàn)象。
2.2 收塵系統(tǒng)的問題及解決
當(dāng)入磨熟料溫度較高或環(huán)境溫度較高時(shí),水泥磨的水泥成品溫度較高,則希望磨機(jī)加強(qiáng)通風(fēng)。而隨著磨機(jī)規(guī)格的增大,其通風(fēng)能力的增加相對(duì)于產(chǎn)量的提高幅度變小,磨機(jī)通風(fēng)能力變差,因此大磨水泥溫度相對(duì)小磨高。而大型磨機(jī)一般不采用筒體淋水冷卻的辦法,除了采取磨內(nèi)噴水的辦法,只有加大通風(fēng)量。
磨機(jī)通風(fēng)量加大時(shí)增加了廢氣的含塵濃度,應(yīng)加強(qiáng)袋除塵器的使用和管理,提高收塵效果。袋除塵器的振打周期為40s,易造成阻力增大和通風(fēng)不良,影響收塵效果,振打周期調(diào)整為15s時(shí),阻力減少,通風(fēng)順暢。在平時(shí)的檢查、維護(hù)過程中重點(diǎn)檢查袋除塵器的提升閥和脈沖閥是否工作,發(fā)現(xiàn)有損壞應(yīng)及時(shí)更換;壓縮空氣的壓力不能低于0.5MPa,壓縮空氣還要保持干燥,以免影響反吹效果;所有檢修口蓋板均密封,以免雨水進(jìn)入;發(fā)現(xiàn)袋子有糊袋、破損的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)更換。
2.3 磨內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整
粉磨系統(tǒng)必須進(jìn)行優(yōu)化才能達(dá)到滿意的效果,一方面是工藝系統(tǒng)的優(yōu)化,選擇比較符合具體情況的工藝流程;另一方面是磨機(jī)內(nèi)部的優(yōu)化。磨內(nèi)如何解決?通常的辦法是優(yōu)化研磨體的級(jí)配,調(diào)整倉(cāng)位。我們強(qiáng)調(diào)提高磨機(jī)的粉磨效率,一方面是提高磨內(nèi)的研磨效率,在一定時(shí)間內(nèi)粉磨一定量的物料,產(chǎn)生合格的細(xì)粉量越多越好,同時(shí)盡量減少磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象;另一方面是適當(dāng)加快物料在磨內(nèi)的流速。開路節(jié)能粉磨技術(shù)核心是磨內(nèi)篩分裝置和小鋼鍛的采用。通過設(shè)置帶篩分功能的隔倉(cāng)板,把達(dá)到一定細(xì)度的物料提取出來(lái)送到細(xì)磨倉(cāng),可有效減少磨內(nèi)的過粉磨。系統(tǒng)的粉磨效率得到進(jìn)一步的提高,水泥產(chǎn)量就可以有進(jìn)一步的提高。小研磨體的采用對(duì)細(xì)磨倉(cāng)的粉磨效率的提高起至關(guān)重要的作用。由于采用了較小的研磨體,研磨次數(shù)增加,一方面可使出磨水泥細(xì)粉的含量得到了提高,水泥的顆粒級(jí)配得到明顯的改善;另一方面也使成品的顆粒形態(tài)(球型度)更好。這些都有效地改善了水泥的性能,提高了水泥的強(qiáng)度。
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3 具體改造過程和情況
3.1 原粉磨系統(tǒng)工藝參數(shù)
磨機(jī)規(guī)格為Φ3.5×13m開流高產(chǎn)高細(xì)水泥磨,電機(jī)功率2000kW,轉(zhuǎn)速17r/min,年產(chǎn)P·O42.5水泥100萬(wàn)噸,設(shè)計(jì)產(chǎn)量70t/h~80t/h,0.08mm篩余<3.0%,比表面積350m2/kg;一倉(cāng):長(zhǎng)3.5m,提升襯板,單層隔倉(cāng)板,鋼球Φ80mm~Φ50mm,平均球徑Φ62.33mm,填充率31%,裝載量45t;二倉(cāng):長(zhǎng)2.5m,分級(jí)活化襯板,老式篩分隔倉(cāng)裝置,出料盲板篦縫為8mm,鋼球Φ50mm~Φ30mm,平均球徑Φ45mm,填充率29%,裝載量33t;三倉(cāng):長(zhǎng)6.75m,段Φ18mm×25mm~Φ12mm×14mm,磨尾出料篦板篦縫為8mm,篦孔呈放射狀,填充率27%,裝載量80t。
3.2 改造方案
重點(diǎn)解決產(chǎn)量低、糊段、磨尾堵塞等問題。分析原因:出料篦板及雙層隔倉(cāng)板進(jìn)料篦板、篦縫都呈放射狀,由于其結(jié)構(gòu)不合理,篦縫雖然偏大,但過料能力、篩分能力不強(qiáng),自潔能力差,使得粉料在研磨倉(cāng)內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng),造成過粉磨,引起靜電糊段、粘縫、糊襯板等現(xiàn)象,不僅使管磨機(jī)的粉磨能力下降,而且還影響出料,導(dǎo)致堵磨,需經(jīng)常停機(jī)處理。
(1)由于磨前有預(yù)破碎,入磨物料的平均粒徑不大,為了使各倉(cāng)的能力相匹配,我們對(duì)管磨機(jī)的各倉(cāng)長(zhǎng)作了相應(yīng)的調(diào)整??s短一倉(cāng)破碎倉(cāng)長(zhǎng)度,二倉(cāng)保持不變,將一倉(cāng)縮短的長(zhǎng)度增加到三倉(cāng),三倉(cāng)容積的增加對(duì)提高磨機(jī)產(chǎn)量、增加細(xì)磨倉(cāng)的研磨能力、穩(wěn)定水泥細(xì)度及表面積都非常有利。
(2)對(duì)磨機(jī)隔倉(cāng)板進(jìn)行改造,前倉(cāng)單層隔倉(cāng)板換成江蘇興誠(chéng)公司有較強(qiáng)篩分能力和通風(fēng)效果的XCM復(fù)合式磨內(nèi)篩分裝置。對(duì)一倉(cāng)物料進(jìn)行強(qiáng)制篩分,攔截大顆粒的物料,使其仍返回一倉(cāng)內(nèi)繼續(xù)破碎研磨,以控制進(jìn)入二倉(cāng)物料的最大粒度,將合格的細(xì)粉及時(shí)篩分進(jìn)入二倉(cāng),減小一倉(cāng)料墊作用,充分發(fā)揮一倉(cāng)破碎能力。
(3)二、三倉(cāng)的隔倉(cāng)板也更換成XCM組合式磨內(nèi)篩分裝置。其功能與一、二倉(cāng)的相同,只是具體參數(shù)根據(jù)物料的性質(zhì)作了相應(yīng)的調(diào)整,使物料通過第三倉(cāng)研磨后,達(dá)到要求的產(chǎn)品細(xì)度及高比表面積。
(4)原出料篦板呈放射狀篦縫,易堵塞,采用具有料段分離功能的強(qiáng)溢流型出料裝置,自潔能力好的出料裝置,徹底解決了因篦板缺陷造成過粉磨現(xiàn)象,改善了磨機(jī)出料質(zhì)量,減少了靜電現(xiàn)象,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
(5)隔倉(cāng)板與出料篦板改造后,又對(duì)各倉(cāng)研磨體級(jí)配和填充率進(jìn)行了優(yōu)化。
①因粒度相對(duì)小、難磨,又適當(dāng)增加了小尺寸研磨體的比例。
②出磨水泥細(xì)度和性能是產(chǎn)品直接的質(zhì)量指標(biāo)之一,水泥要求早期強(qiáng)度高,同時(shí)希望提高28天強(qiáng)度,因此研磨體規(guī)格至關(guān)重要。三倉(cāng)使用了微段,在同等裝載量條件下段的個(gè)數(shù)增加,細(xì)顆粒含量增加,水泥比表面積增大,提高了研磨效率。由于出料量增大,三倉(cāng)的容積增加,物料在磨內(nèi)研磨時(shí)間增加,保證了產(chǎn)品細(xì)度及比表面積的要求。比表面積達(dá)到了380m2/kg,產(chǎn)量也直線上升。
XCM 型磨內(nèi)篩分隔倉(cāng)裝置,不僅能分隔研磨體,而且在不需要額外增加管磨機(jī)功率的情況下,依靠其出色的組合功能,能較大幅度的提高管磨機(jī)的粉磨效率。更為理想的是:設(shè)計(jì)者針對(duì)磨機(jī)不同的工況條件、粉磨工藝及粉磨成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,用不同的結(jié)構(gòu)形式和參數(shù)來(lái)滿足和適應(yīng)系統(tǒng)需求。XCM型磨內(nèi)篩分隔倉(cāng)裝置其精心設(shè)計(jì)的篩分腔和篩架,使篩分區(qū)域和篩分起點(diǎn)、終點(diǎn)與整個(gè)裝置科學(xué)地組成一個(gè)動(dòng)態(tài)物料分級(jí)體系。利用計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)仿真模擬,優(yōu)化各要素及其結(jié)構(gòu)參數(shù),確保各組成部分功能達(dá)到最佳效果,并通過在粉磨作業(yè)中不斷修正、完善,其穩(wěn)定性和適應(yīng)性令人滿意。
3.3 改造工期
現(xiàn)場(chǎng)的安裝與調(diào)試是實(shí)現(xiàn)改造方案的重要環(huán)節(jié)?,F(xiàn)場(chǎng)有許多特殊情況,甚至有一些是在資料收集與調(diào)查時(shí)沒有反映出來(lái)的。所以,首先要求現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試人員準(zhǔn)確理解改造方案的思想和內(nèi)容,以便在方案微調(diào)過程中不影響改造方案實(shí)施的效果,能針對(duì)具體情況,提出切實(shí)可行的調(diào)整方案。從設(shè)計(jì)到安裝調(diào)試正常達(dá)標(biāo),總周期2--3個(gè)月。
3.4 改造后指標(biāo)
(1)系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:95~100噸/時(shí);
(2)水泥比表面積:380~420m2/kg;
(3)熟料利用率:在原有基礎(chǔ)上節(jié)省5~6%。
(4)混合材摻加量:在原有基礎(chǔ)上增加5~8%。
編輯:王欣欣
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