永豐南方用高鎂石原料生產(chǎn)熟料的措施
摘要:5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線其石灰石礦山質(zhì)量(CaO:45%~52.80%、MgO:1.00%~7.00%、SiO2:0.50%~4.00%)差異性波動(dòng)大,原料主要表現(xiàn)在高鎂、高硅、低鈣石,通過(guò)礦山開(kāi)采的精細(xì)化管理,多點(diǎn)搭配裝車(chē)進(jìn)廠等措施,滿足水泥熟料生產(chǎn)用原料的基本要求。
江西永豐南方水泥有限公司一條5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,于2010年6月28日竣工投產(chǎn)。其石灰石礦山質(zhì)量(CaO:45%~52.80%、MgO:1.00%~7.00%、SiO2:0.50%~4.00%)差異性波動(dòng)大,石灰石原料品質(zhì)主要表現(xiàn)在高鎂、高硅、低鈣石,通過(guò)礦山開(kāi)采的精細(xì)化管理,多點(diǎn)搭配裝車(chē)進(jìn)廠等措施,才能滿足水泥熟料生產(chǎn)用原料的基本要求。
1 MgO對(duì)熟料煅燒的影響
1.1 MgO在煅燒過(guò)程中的表現(xiàn)
(1)熟料煅燒時(shí),生料中MgO:2.50%~3.00%和熟料礦物結(jié)合成固熔體,此類固熔體甚多,例如:CaO·MgO·SiO2、2CaO·MgO·SiO2、2CaO·MgO·2SiO2、3CaO·MgO·2SiO、7CaO·MgO·2Al2O3、3CaO·MgO·2Al2O3、MgO·Al2O3、MgO·Fe2O3以及C3MS2等等,此類化合物的穩(wěn)定溫度在1200~1350℃,同時(shí)它還可能含有一些微量元素。
(2)在溫度超過(guò)1400℃以上時(shí),MgO的化合物會(huì)分解,且從熔融物中結(jié)晶出來(lái)。
(3)當(dāng)熟料中含有少量細(xì)小方鎂石晶格的MgO時(shí),它能降低熟料液相生成溫度,增加液相數(shù)量,降低液相粘度,增加液相表面張力,有利于熟料形成和結(jié)粒,也有利于C3S的生成,還能改善熟料色澤。
(4)當(dāng)熟料中粗大方鎂石晶體的MgO超過(guò)3.0%時(shí),則易形成方鎂石晶體,導(dǎo)致熟料安定性不良。
(5)當(dāng)氧化鎂(MgO)含量過(guò)高時(shí),則易生成大塊、結(jié)圈和結(jié)厚窯皮,以及表面呈液相的熟料顆粒,此類熟料易損壞篦冷機(jī)篦板。
1.2 MgO對(duì)熟料結(jié)粒的影響
1.2.1 煅燒中液相對(duì)熟料結(jié)粒的影響
(1)窯內(nèi)熟料顆粒是在液相(熔體)作用下形成的,液相在晶體外形成毛細(xì)管橋。
(2)液相毛細(xì)管橋起到兩個(gè)作用:一是使顆粒結(jié)合在一起,另一作用是作為中間介質(zhì),使CaO和C2S在熔融態(tài)內(nèi)擴(kuò)散生成C3S,顆粒的強(qiáng)度取決于毛細(xì)管橋的強(qiáng)度,橋的強(qiáng)度即連接顆粒的力隨液相表面張力和顆粒直徑的降低而增加。
(3)毛細(xì)管橋的數(shù)量又和顆粒直徑的平方根成反比。要結(jié)好粒,必須有足夠的液相,并要求顆粒在液相內(nèi)分布均勻,形成較高的表面張力,較低的液相粘度,適宜的結(jié)粒時(shí)間和溫度等。
1.2.2 MgO對(duì)液相性質(zhì)的影響
1.2.2.1 液相量
由液相量計(jì)算公式可知,MgO對(duì)液相量有較大的影響,其計(jì)算公式為:1450℃時(shí)液相量:L=3.0Al2O3+2.25Fe2O3+K2O+Na2O+MgO,液相量在25%~28%時(shí),對(duì)結(jié)粒最有利。當(dāng)MgO含量超過(guò)2%以上的值乘以系數(shù)1.5計(jì)。
1.2.2.2 液相表面張力
液相表面張力是液相的重要性質(zhì),與熟料結(jié)粒有直接關(guān)系。液相表面張力增大易結(jié)粒,熟料顆粒的大小與液相表面張力呈良好的線性關(guān)系。
液相的表面張力與元素外層電子的負(fù)電性有關(guān)(見(jiàn)圖1),有些元素如K、Cl、S的表面張力值較低,不利于結(jié)粒;而Mg、Al等元素的表面張力值較高,有利于結(jié)粒。
1.2.2.3 液相粘度
MgO僅對(duì)液相粘度有較小的降低作用(圖2)。熟料在1450℃含25%~35%液相時(shí),粘度為0.16Pa·S,表面張力0.58N/m,含有MgO等化合物后的液相表面張力和液相粘度均發(fā)生變化,影響熟料的結(jié)粒(見(jiàn)表1)。
2 MgO對(duì)熟料強(qiáng)度的影響
MgO存在于熟料內(nèi),會(huì)影響CaO的數(shù)量,因而MgO在一定程度上影響熟料的強(qiáng)度。為緩和MgO對(duì)熟料強(qiáng)度的影響,在熟料生產(chǎn)中,應(yīng)盡量提高石灰飽和系數(shù)和硅酸率,相應(yīng)提高C3S和C2S的含量,以提高熟料的強(qiáng)度。
3 MgO對(duì)產(chǎn)品安定性的影響
在硅酸鹽水泥熟料中,MgO的固熔體總量可達(dá)2%,多余的MgO即結(jié)晶出來(lái)呈游離狀方鎂石,就會(huì)產(chǎn)生有害作用。所以應(yīng)對(duì)它有所限制。
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4 緩和高M(jìn)gO原料對(duì)質(zhì)量影響的對(duì)策
4.1 礦山開(kāi)采工作的精細(xì)化管理
針對(duì)礦山石灰石質(zhì)量的復(fù)雜性,采用多點(diǎn)開(kāi)采,靈活控制手段。為此,加大礦山開(kāi)采質(zhì)量的監(jiān)控力度,質(zhì)控處抽調(diào)專人負(fù)責(zé)礦山開(kāi)采現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與鉆孔樣品的采集與分析,根據(jù)每次檢測(cè)結(jié)果及時(shí)制定階段性科學(xué)合理的搭配裝車(chē)方案進(jìn)行調(diào)控,指導(dǎo)礦山開(kāi)采工作的精細(xì)化管理能持續(xù)有效進(jìn)行,做好石灰石原料礦山開(kāi)采方案實(shí)施,確保開(kāi)采進(jìn)廠石灰石質(zhì)量波動(dòng)在合理的預(yù)控范圍之內(nèi),基本滿足熟料煅燒用石灰石原料的質(zhì)量之需。
4.2 做好生料配料和均化工作
第一步是合理搭配裝車(chē);第二步是嚴(yán)格實(shí)行自動(dòng)連續(xù)堆料預(yù)均化工作;再是橋式取料機(jī)按照進(jìn)一步均化的方式進(jìn)行取料入原料配料站供生產(chǎn)配料之用,這樣就可以將石灰石質(zhì)量的波動(dòng)控制在本階段要求的合理范圍內(nèi),確保入磨石灰石品質(zhì)(CaO:50.0±1.0%;MgO:2.5±0.5%;SiO2:1.5±0.5%)基本穩(wěn)定,生料中MgO含量較穩(wěn)定、均勻入窯。
當(dāng)出磨生料中含有不同MgO含量時(shí),其石灰飽和系數(shù)應(yīng)作如下調(diào)整:
①不含MgO時(shí),LSF=100CaO/(2.80SiO2+1.18Al2O3+0.65Fe2O3);
② MgO<2%時(shí),LSF=100(CaO+0.75MgO)/(2.80SiO2+1.18Al2O3+0.65Fe2O3);
③ MgO>2%時(shí),LSF=100(CaO +1.150 MgO)/(2.80SiO2+1.18Al2O3+0.65Fe2O3)。
4.3 控制合適的液相量、液相表面張力、液相粘度
液相量是熟料結(jié)粒的重要因素,在計(jì)算液相量時(shí),應(yīng)注意MgO超過(guò)2%時(shí)的校正系數(shù),還應(yīng)考慮堿含量的因素。為緩和MgO對(duì)液相量的影響,在提高熟料質(zhì)量的前提下,適當(dāng)提高石灰飽和系數(shù)及硅酸率值,減少Al2O3和Fe2O3的含量,減輕MgO對(duì)液相量的影響,相應(yīng)減緩結(jié)大球的趨勢(shì)。同時(shí)KH值和SM值增加,增加了CaO、SiO2的含量,也增加了C3S和C2S的生成量及熟料煅燒溫度,有利于提高熟料強(qiáng)度。
(1)生料中MgO含量較高且易燒性較好、SiO2的易磨性好且顆粒較細(xì)、堿含量與硫含量對(duì)液相粘度影響不大時(shí),C2S有利于與CaO結(jié)合生成C3S,則SM值可提高至3.00甚至更高,在生產(chǎn)過(guò)程中結(jié)粒均齊,fCaO含量較低,熟料強(qiáng)度較高。
(2) 生料中MgO含量較高但易燒性較差、SiO2的易磨性差且顆粒較粗,此外原料中帶入的堿含量較高時(shí),對(duì)液相粘度影響較大,不利于液相中的C2S與fCaO結(jié)合生成C3S。
在生產(chǎn)過(guò)程中,為緩和MgO對(duì)液相量的影響,可提高SM值;但SM值提高后,更不利于生成C3S,易使fCaO含量偏高(2.50%~3.80%);為降低fCaO含量,生產(chǎn)時(shí)提高燒成溫度,但又易增大C3S的晶格易形成飛砂料,不利于熟料強(qiáng)度的提高;這種工況,SM值是很難真正提高的。
通過(guò)幾個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐表明:為了改善生料易燒性的不一致性,將其生料細(xì)度(顆粒級(jí)配)控制在17%~19%,生料率值(KH:1.02~1.06;SM:2.7~2.90;IM:1.5~1.70),基本前提是石灰石中MgO含量不等且晶體大小有別,另外帶入生料的原燃料中堿含量也不一致,此時(shí)只能結(jié)合實(shí)際狀況,通過(guò)分析,找出優(yōu)化點(diǎn),進(jìn)行微量調(diào)節(jié),使熟料強(qiáng)度保持在3d:3.5~4.5/32~36.5MPa;28d:7.8~8.6/62.0~64.5MPa水平。
4.4 中控操作措施
(1)在生產(chǎn)過(guò)程中,適當(dāng)加大窯尾風(fēng)機(jī)風(fēng)量,控制煤粉細(xì)度≤2.0%,使火焰集中,減少窯內(nèi)還原氣氛,適當(dāng)降低窯尾煙室溫度,避免硫酸鹽在還原氣氛下分解造成窯后部結(jié)長(zhǎng)厚窯皮,減緩MgO含量較高的生料在高溫下出現(xiàn)結(jié)圈、結(jié)蛋,避免進(jìn)一步加劇窯內(nèi)通風(fēng)不良、還原氣氛加重的惡性操作狀況的產(chǎn)生。
(2)適當(dāng)加快窯速,即由原來(lái)2.8~3.0r/min加到3.2~3.6r/min;減少結(jié)厚窯皮的幾率。
(3)避免窯頭過(guò)燒,在保證熟料質(zhì)量合格的前提下,適當(dāng)減少窯頭煤粉用量,降低出窯熟料溫度,減少表面帶液相的大塊熟料落入篦冷機(jī)內(nèi)損壞前端篦板,或形成表面帶液相的大晶格粉狀熟料,在冷卻機(jī)進(jìn)料口處粘結(jié)成雪人。
(4)加強(qiáng)篦冷機(jī)高溫端通風(fēng),使熟料急冷,有利于形成小晶格的MgO礦物,相應(yīng)減緩MgO水化的膨脹影響。
5 結(jié) 論
(1)MgO是熟料礦物中最多的有害成分,對(duì)熟料煅燒、結(jié)粒、強(qiáng)度以及安定性均帶來(lái)一定的影響。
(2)在生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)遇到MgO含量偏高、波動(dòng)對(duì)水泥熟料煅燒造成影響時(shí),應(yīng)分析生料的易燒性及顆粒級(jí)配,結(jié)合MgO的含量以及原、燃料帶入的堿(R2O)、SO3的狀況,作出判斷,進(jìn)行測(cè)算,并對(duì)熟料率值進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)行必要的試燒,在取得成功的基礎(chǔ)上,進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn),必將使系統(tǒng)呈現(xiàn)工藝事故率低、熟料產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、低消耗的良性生產(chǎn)狀況。
編輯:王欣欣
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