焦作巖鑫公司44.2×11m水泥磨增產(chǎn)節(jié)能措施
摘要:對輥壓機(jī)及選粉系統(tǒng)進(jìn)行改造調(diào)整,使4.2×11m水泥磨機(jī)生產(chǎn)P·O32.5R水泥時臺時產(chǎn)量由110t/h提高到120t/h,粉磨電耗降低到31.11kWh/t。
筆者在某水泥廠學(xué)習(xí)期間曾參與了該廠4.2×11m水泥磨增產(chǎn)節(jié)能技術(shù)改造,磨機(jī)臺時產(chǎn)量P·O32.5R水泥由110t/h提高到120t/h,粉磨電耗降低到31.11kWh/t。工藝流程見圖1。
1 輥壓機(jī)的技術(shù)調(diào)整
1.1 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題
輥壓機(jī)工作狀態(tài)不穩(wěn)定,頻頻沖料,往往將入磨皮帶機(jī)壓死,致使不能向磨機(jī)連續(xù)穩(wěn)定喂料,影響磨機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。輥壓機(jī)運(yùn)行情況見表1。
從表1中可以看出:輥壓機(jī)的工作電流、左右壓力、工作輥縫較正常運(yùn)轉(zhuǎn)時均有大幅度的下降,且原始輥縫不合理,工作輥縫較大,通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)入輥壓機(jī)物料粒度不均勻,粉狀物料較多,其中粒徑小于10mm的物料量占78%以上,而且物料中夾雜有大塊物料。
分析認(rèn)為:由于輥壓機(jī)原始輥縫不合理,造成了輥壓機(jī)壓力的降低,使其不能充分發(fā)揮料床粉碎的作用,影響了輥壓機(jī)的粉磨效率。工作輥縫偏差較大使輥面沿長度方向上受力不均,造成系統(tǒng)卸壓,料床破壞,料間粉碎現(xiàn)象消失,就會造成沖料。當(dāng)入輥壓機(jī)的混合料中粒徑小于10mm的物料量占70%以上,壓輥與物料之間的滑動現(xiàn)象急劇增加,難以形成有效的料床料間粉碎現(xiàn)象消失,物料基本上不受擠壓而自由下落就會導(dǎo)致沖料,另外當(dāng)入輥壓機(jī)混合料中夾雜有粒徑大于150mm以上大塊物料時,輥縫在瞬間被強(qiáng)行撐開,導(dǎo)致系統(tǒng)卸壓也會引起沖料。輥壓機(jī)粉碎效果的降低,勢必造成磨機(jī)粉磨量的增加,從而影響磨機(jī)的粉磨效率。而頻繁沖料又影響了磨機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),使得磨機(jī)產(chǎn)量降低。
1.2 調(diào)整措施
針對輥壓機(jī)工作電流、左右壓力偏低、粉磨效果差、工作狀態(tài)不穩(wěn)定、頻繁沖料等問題,我們作了如下調(diào)整:
(1)調(diào)整原始輥縫。根據(jù)入輥壓機(jī)物料粒度、硬度等情況分析,我們決定將輥壓機(jī)的左右輥縫(靜止?fàn)顟B(tài))均調(diào)至10mm以提高輥壓機(jī)工作時的輥?zhàn)訅毫?,增?qiáng)其輥壓效果。
(2)向液壓系統(tǒng)氮?dú)庑钅芷髦醒a(bǔ)充氮?dú)?,以提高其初始壓力?2.5bar增至14.0bar。
(3)嚴(yán)格控制入輥壓機(jī)混合料中粉狀物料的比例。根據(jù)生產(chǎn)需要,適量調(diào)整重力喂料器開度、出輥壓機(jī)分料閥開度,使入輥壓機(jī)混合料中粒徑小于10mm的物料小于70%,保證正常的料床粒間破碎。
(4)嚴(yán)格控制入輥壓機(jī)的物料粒度。在上道工序中采取措施將粒度大于150mm的大塊物料剔除,避免進(jìn)入輥壓機(jī)而破壞料床。
(5)解決物料離析現(xiàn)象。在輥壓機(jī)小倉上部下料溜管處增設(shè)防離析插板,使物料入輥壓機(jī)小倉前充分混合,保證物料沿輥面長度方向上粒度分布均勻,減少輥面受力不均輥縫偏差較大引起的不能形成料床現(xiàn)象的發(fā)生。
2 調(diào)整后情況分析
輥壓機(jī)經(jīng)過一系列調(diào)整后,使用效果大為改善,但整個粉磨系統(tǒng)仍未達(dá)到理想狀態(tài)。
由于磨機(jī)的長時間運(yùn)行,磨機(jī)的襯板受到了一定程度的磨損,使鋼球提升能力降低,沖擊力減小,我們決定適當(dāng)增加球徑。
應(yīng)適當(dāng)提高粗磨倉的填充率,增大平均球徑,以提高粗磨倉的破碎能力。往細(xì)磨倉加一部分大球,以達(dá)到變相延長粗磨倉,提高破碎能力的作用。
另外出磨水泥細(xì)度偏細(xì),容易造成物料的過粉磨,不但降低了磨機(jī)產(chǎn)量,而且增加了生產(chǎn)能耗。因此應(yīng)增大細(xì)磨倉球徑。
將粗磨倉研磨體填充率由原來的30%調(diào)到30.9%,平均球徑調(diào)至73.8mm。往細(xì)磨倉加一部分大球,將平均球徑調(diào)至35.76mm,填充率仍為30%。
粗細(xì)磨倉級配對比情況見表2。
3 選粉系統(tǒng)的調(diào)整
(1)對選粉系統(tǒng)的積灰進(jìn)行了清理,漏風(fēng)處進(jìn)行了焊補(bǔ)堵漏。更換風(fēng)葉,對循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)行仔細(xì)檢查與調(diào)整,確保正常穩(wěn)定工作。調(diào)整后確保選粉機(jī)一、二次風(fēng)量的供應(yīng),提高選粉機(jī)選粉室內(nèi)的上升氣流速率,降低了選粉濃度,提高了選粉機(jī)的選粉效率。另將選粉機(jī)的三次風(fēng)閥開度由50%調(diào)整到45%,以提高再選粉區(qū)的渦流強(qiáng)度,有利于再選粉效果。
(2)要求操作員在生產(chǎn)中對選粉機(jī)實(shí)行大風(fēng)量,高轉(zhuǎn)速操作,并注意合理調(diào)整風(fēng)和料的配合問題。如在選粉機(jī)一、二次風(fēng)進(jìn)口閥門開度分別為75%、50%情況下,要求循環(huán)風(fēng)機(jī)功率保持在275~283kW,磨尾主排風(fēng)機(jī)工作電流控制在122~128A,確保系統(tǒng)風(fēng)量供應(yīng)。
編輯:王欣欣
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