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聯(lián)合預(yù)粉磨水泥磨系統(tǒng)優(yōu)化增產(chǎn)降耗顯著

浙江諸葛南方水泥有限公司 祝永忠 蔣德洪,陳… · 2015-02-03 11:18 留言

  摘要:CLF170/100 輥壓機(jī)+N300V 型選粉機(jī)+Φ4.2 m×13 m水泥磨+N3500 O-Sepa選粉機(jī)組成的兩套聯(lián)合預(yù)粉磨水泥磨系統(tǒng),主要生產(chǎn)P·C32.5 和P.O42.5的水泥。系統(tǒng)經(jīng)不斷調(diào)試和優(yōu)化,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量得以穩(wěn)步提高。  

  1 系統(tǒng)介紹

  筆者公司有 CLF170/100 輥壓機(jī)+N300V 型選粉機(jī)+Φ4.2 m×13 m水泥磨+N3500 O-Sepa選粉機(jī)組成的兩套聯(lián)合預(yù)粉磨水泥磨系統(tǒng)(其系統(tǒng)工藝流程見圖1,主要設(shè)備見表1),主要生產(chǎn)P·C32.5 和P·O42.5 的水泥。系統(tǒng)經(jīng)不斷調(diào)試和優(yōu)化,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量得以穩(wěn)步提高。


  2  系統(tǒng)調(diào)整和優(yōu)化主要措施

  水泥磨系統(tǒng)開機(jī)以來,電耗總體較高,水泥顆粒級(jí)配也不是很好,并未發(fā)揮雙循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。為此對(duì)水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行一系列的改進(jìn),目標(biāo)是降低電耗,并取得良好的水泥顆粒級(jí)配。

  2.1 加強(qiáng)輥壓機(jī)和 V 選的維護(hù)和管理

  保持良好的輥面條紋,保證物料順利“咬”入輥壓機(jī);并將輥壓機(jī)工作壓力由原設(shè)計(jì)的7.5MPa提高到目前的8.0MPa。加強(qiáng)側(cè)擋板的檢查和更換,以減少漏料。另外對(duì)V 型選粉機(jī)各級(jí)風(fēng)板進(jìn)行調(diào)整,以其保持較佳的運(yùn)行狀態(tài)。

  通過以上優(yōu)化措施,使入磨物料的0.08篩余由 32%~35%降為27%~30%。 改善了入磨物料的易磨性,為提高磨機(jī)粉磨效率創(chuàng)造條件。

  2.2 優(yōu)化O-Sepa 選粉機(jī)的用風(fēng)

  原外接在二次風(fēng)管上的很多除塵風(fēng)管全部割除,并恢復(fù)了手動(dòng)調(diào)節(jié)板進(jìn)行調(diào)節(jié),這樣減少了外界風(fēng)管對(duì)二次風(fēng)的影響, 以改善選粉機(jī)的工作條件。 對(duì)選粉機(jī)的一二次風(fēng)風(fēng)道進(jìn)行徹底清理,更換了選粉機(jī)內(nèi)擋風(fēng)環(huán), 減少竄風(fēng)。 經(jīng)過對(duì) O-Sepa 選粉機(jī)的用風(fēng)優(yōu)化后,降低循環(huán)負(fù)荷,提高選粉效率(見表2)。 其中選粉效率由 36.41% 提高到 43.77% ,循環(huán)負(fù)荷由250.0%下降至 154.5%。

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  2.3 調(diào)整磨機(jī)的研磨體級(jí)配

  改進(jìn)前,生產(chǎn) P·O42.5 水泥的顆粒級(jí)配中,3~32μm細(xì)粉含量46.79%偏低,大于45μm物料的含量是 33.36%,偏高。這說明一、二倉研磨體尺寸偏大,細(xì)磨能力太弱,因此需要大大增強(qiáng)研磨體對(duì)物料細(xì)磨和超細(xì)磨的能力。所以,一倉中Φ40 mm 的鋼球從12.5 t降至4t(即由占一倉總重的21.93%下降到6.06%),Φ20mm的鋼球由12.5t提高到28.0t(即由占一倉總重的21.93%提高到42.12%),由此使一倉的平均球徑從30mm降到26.36 mm。二倉則取消Φ30 mm 鋼球,而增加了Φ17 mm 的鋼球。研磨體調(diào)整前后具體級(jí)配見表3,調(diào)整前后生產(chǎn)P·O 42.5水泥的顆粒組成見表4。從表4可知,改進(jìn)后水泥顆粒級(jí)配 3~32 μm細(xì)粉含量達(dá)到64.66%,大于45μm 的含量下降到7.66%,從而使P·O42.5 水泥的顆粒級(jí)配得到較大的改善, 使水泥的比表面積提高了37 m2/kg,3d抗壓強(qiáng)度提高2.9MPa(見表5)。

  另操作中, 及時(shí)清理一、二倉隔倉板和出口篦板的堵料, 以保證物流暢通和前后倉能力平衡,以利磨內(nèi)通風(fēng), 降低磨機(jī)溫度, 提高粉磨效率。

  3 進(jìn)一步提產(chǎn)的措施探討

  3.1 提高輥壓機(jī)預(yù)粉磨功能的優(yōu)化措施

  (1)提高輥壓機(jī)能力。 影響輥壓機(jī)能力主要因素是輥壓大小、輥逢大小、下料溜子的料柱密實(shí)程度與料柱壓力、側(cè)擋板的擋料能力等。 CLF170/100輥壓機(jī)是大直徑窄輥面的輥壓機(jī), 在生產(chǎn)過程中當(dāng)入磨物料篩余尚可而比表面積偏低時(shí), 主要是輥壓機(jī)壓力過低造成的, 可以適當(dāng)提高輥壓機(jī)的工作壓力。 但考慮保護(hù)輥面、延長其使用壽命, 可適當(dāng)控制輥壓機(jī)壓力由8MPa再提高至9.0~10.0MPa。

  (2)減少輥壓機(jī)的漏料。 因輥壓機(jī)運(yùn)行中使用的輥壓相對(duì)較高, 所以會(huì)造成其側(cè)擋板與輥壓機(jī)端面不平行, 繼而造成輥壓機(jī)大量漏料而大大降低其輥壓效率。因此,必須設(shè)法保持側(cè)擋板與輥壓機(jī)端面的平行度。

  (3)提高入輥壓機(jī)物料料柱的密實(shí)度和料壓值,從而提高其對(duì)物料輥壓效率。在輥壓機(jī)上使用成都利君的新一代入料裝置, 用兩側(cè)的插板可對(duì)下料點(diǎn)進(jìn)行調(diào)節(jié), 用以保持良好的料柱和料壓。

  通過采取上述三方面措施后, 有望使入磨物料0.08 mm 篩余由目前的 27%~ 30%(仍然偏大)降到20%~25%范圍, 從而可大大提高球磨機(jī)粉磨效率。

  3.2 球磨機(jī)研磨體級(jí)配的進(jìn)一步優(yōu)化分析

  (1)目前入磨物料中,粒徑大于1.0 mm 約1.0%,大于0.2mm的約2.0%~2.5%。 根據(jù)筆者經(jīng)驗(yàn),Φ40mm 鋼球?qū)?0.2~2.0 mm 的物料細(xì)碎效果好。所以,一倉級(jí)配中Φ40mm 球的質(zhì)量占一倉鋼球總質(zhì)量的比例可控制在4%~8%,這樣對(duì)一倉物料進(jìn)行充分細(xì)碎和細(xì)磨,能為二倉進(jìn)行有效的細(xì)磨創(chuàng)造條件。

  (2)從表2可知,經(jīng)改進(jìn)后出磨物料 0.08mm篩余達(dá)到10.6%,仍然偏大,應(yīng)控制在4.0%~6.0%為好。所以, 仍需進(jìn)一步提高球磨機(jī)的細(xì)磨和超細(xì)磨的能力。根據(jù)筆者經(jīng)驗(yàn),一倉使用Φ25 mm 的鋼球?qū)ξ锪系募?xì)磨效果比Φ30 mm 的鋼球好, 因此采用部分Φ25 mm 代替Φ30 mm 的球是可行的;另二倉研磨體則視出磨物料 0.2 mm 和0.08 mm 篩余的變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈⒄{(diào),若二倉物料中0.2mm偏大時(shí),二倉可配Φ25 mm 的鋼球, 其量控制為二倉鋼球總量的3.0%~5.0%。

  (3)若物料的易磨性差, 或物料篩余合適而比表面積偏低時(shí),可適當(dāng)?shù)脑黾右稽c(diǎn)大一級(jí)或更大一級(jí)的球量。一倉可少量使用Φ40mm,二倉少量增加Φ25 mm,其效果是明顯的。

  3.3 其他方面的進(jìn)一步優(yōu)化措施

  (1)從表 2 可知,O-Sepa 選粉機(jī)的選粉效率仍偏低,調(diào)整后僅達(dá)到43.77%。對(duì)此,可對(duì)三次風(fēng)和一次風(fēng)進(jìn)行補(bǔ)風(fēng)改進(jìn),增加和改善用風(fēng)狀況,可使O-Sepa選粉機(jī)的選粉效率提高到50%。

  (2)從表 3 可知,目前磨內(nèi)鋼球填充率未達(dá)到30%,因此可進(jìn)一步提高其研磨體的填充率,將有利于提高磨機(jī)產(chǎn)量。

  (3)輥壓機(jī)入料粒度尤其是破碎煤矸石粒度過大,如大于60mm的塊料比較多且不均勻時(shí),將影響輥壓機(jī)的正常穩(wěn)定、高產(chǎn)低耗運(yùn)行。 因此生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格控制破碎后的物料粒度。

  (4)大布袋的清灰周期過長(12 min),拉風(fēng)不夠,應(yīng)優(yōu)化大布袋收塵器的操作運(yùn)行。

  4 改后的效果

  經(jīng)§2的系列措施改進(jìn)實(shí)施后,磨機(jī)產(chǎn)量、電耗、水泥的質(zhì)量都有提高,見表 5。 其中磨機(jī)產(chǎn)量提高

  14.96%, 電耗下降 9.73%,水泥3d抗壓強(qiáng)度提高2.9MPa, 從而使水泥中混合材摻加量提高3.8%。如果§3 中進(jìn)一步的優(yōu)化措施全面實(shí)施后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)185 t/h是完全有可能的。

編輯:王欣欣

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