小型輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)改為半終粉磨系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)
浙江南方水泥有限公司下屬企業(yè)胥口南方有一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線和一條GLF140-65輥壓機(jī)+直徑3.8×13m球磨機(jī)雙閉路聯(lián)合水泥粉磨系統(tǒng)。胥口南方于2014年2月將水泥磨聯(lián)合粉磨工藝改為水泥磨半終粉磨工藝,取得了較好的增產(chǎn)節(jié)能效果。
1、技改前的基本情況
1.1 工藝流程及主機(jī)設(shè)備
粉磨系統(tǒng)采用的是國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)較為普遍的雙閉路聯(lián)合粉磨工藝,工藝流程圖見(jiàn)圖1,主機(jī)設(shè)備見(jiàn)表1。
圖1 改造前的雙閉路聯(lián)合粉磨工藝
表1:技改前主機(jī)設(shè)備
序號(hào) |
設(shè)備名稱(chēng) |
規(guī)格、型號(hào)及主要參數(shù) |
1 |
水泥磨機(jī) |
Ø3.8×13m兩倉(cāng)水泥磨,電機(jī)功率2800kw |
2 |
輥壓機(jī) |
GLF140-65 , 通過(guò)能力380-480t/h ,電機(jī)功率 2×500kw |
3 |
V型選粉機(jī) |
VX5810,能力450t/h, 處理風(fēng)量 15000m3/h |
4 |
輥壓機(jī) |
處理風(fēng)量150000 m3/h,全壓4000Pa, 電機(jī)功率200kw |
5 |
O-Sepa |
N2500,處理能力90-150 t/h,電機(jī)功率132kw |
6 |
磨內(nèi)通風(fēng)風(fēng)機(jī) |
處理風(fēng)量50000 m3/h,全壓4000Pa, 電機(jī)功率110kw |
1.2、存在的主要問(wèn)題
參照國(guó)內(nèi)其他廠家的改造經(jīng)驗(yàn),檢查胥口南方粉磨系統(tǒng)實(shí)際情況,該系統(tǒng)中主要存在以下問(wèn)題:
1、輥壓機(jī)預(yù)磨系統(tǒng)的旋風(fēng)收塵器入磨的物料中存在有20-30%的30μm及以下的合格品,在磨內(nèi)產(chǎn)生過(guò)粉磨現(xiàn)象,降低了磨機(jī)的粉磨效率。
2、磨內(nèi)物料細(xì)度(0.08mm篩篩余)從磨頭的20.98%到磨尾的8.12%,只降低了13%;比表面積從磨頭的135m2/kg到磨尾的156m2/kg,只增加了21m2/kg,顯然粉磨效率是比較低的。
2、改造措施
2.1 基本思路
采取半終粉磨工藝,在保證水泥質(zhì)量的前提下,將預(yù)粉磨系統(tǒng)中的部分合格細(xì)粉通過(guò)選粉機(jī)分選出來(lái),直接通過(guò)斜槽輸送入水泥庫(kù)。按照其它廠家的經(jīng)驗(yàn),采取半終粉磨工藝時(shí),輥壓機(jī)的裝機(jī)功率與磨機(jī)裝機(jī)功率的比要大于0.6,而該系統(tǒng)中輥壓機(jī)的裝機(jī)功率與磨機(jī)裝機(jī)功率的比只有0.357。因此,采取半終粉磨工藝的困難是比較大的。經(jīng)過(guò)考察磨內(nèi)改造成功案例,確定通過(guò)提高磨機(jī)的粉磨效率來(lái)彌補(bǔ)系統(tǒng)中輥壓機(jī)的裝機(jī)功率與磨機(jī)裝機(jī)功率比偏低的問(wèn)題。
2.2 改造后的工藝流程
改造后半終粉磨工藝流程圖見(jiàn)圖2。
圖2 改造后的半終粉磨工藝
2.3具體措施
2.3.1、在V型選粉機(jī)出口增加TS2500型高效分級(jí)機(jī)
1)、新增TS2500型高效分級(jí)機(jī):處理風(fēng)量150000 m3/h ;最大處理量270 t/h;產(chǎn)量30-90 t/h ;電機(jī)功率45kW;主軸轉(zhuǎn)速120~230rpm。
2)、將輥壓機(jī)擠壓出的物料經(jīng)V型選粉機(jī)分級(jí)機(jī)打散分級(jí)后,大于200um的物料返回輥壓機(jī)重新擠壓。小于200um的物料經(jīng)TS2500型高效分級(jí)機(jī)將32um以下的從預(yù)粉磨系統(tǒng)中分離出來(lái)進(jìn)入旋風(fēng)收塵器收集成品斜槽與磨機(jī)出來(lái)的成品混合后入水泥庫(kù);32-200um的物料進(jìn)入磨系統(tǒng)繼續(xù)粉磨至成品。
2.3.2、對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)的進(jìn)行優(yōu)化
1)、輥壓機(jī)進(jìn)料增加雙板自動(dòng)喂料裝置,穩(wěn)定入輥壓機(jī)物料流量。
2)、V型選粉機(jī)物料入口增加均料板,提高V型選粉機(jī)分級(jí)效率。
3)、更換原有預(yù)粉磨系統(tǒng)的循環(huán)風(fēng)機(jī)。原有的循環(huán)風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量:150000 m3/h、全壓:4000Pa、電機(jī)功率200kw。經(jīng)計(jì)算,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓不能滿(mǎn)足需要,改為風(fēng)量:170000 m3/h、全壓:5000Pa、電機(jī)功率315kw。
4)、增加空氣輸送斜槽,將選出的成品水泥匯入原有斜槽,經(jīng)提升機(jī)進(jìn)入水泥庫(kù)。
2.3.3、采用洛陽(yáng)福斯特機(jī)械設(shè)備有限公司開(kāi)發(fā)的FST高產(chǎn)微細(xì)水泥磨技術(shù)對(duì)磨機(jī)磨內(nèi)進(jìn)行改造,提高粉磨效率。
經(jīng)調(diào)查,粉磨系統(tǒng)進(jìn)行半終粉磨改造后,入磨物料細(xì)度由改造前的30-40%(0.045mm篩篩余)增大到70%左右,無(wú)疑就要增大磨機(jī)粉磨的壓力,如果不能有效提高磨機(jī)的粉磨效率就會(huì)“對(duì)沖”半終粉磨的增產(chǎn)效果。我們的磨機(jī)磨內(nèi)結(jié)構(gòu)改造前的主要存在以下幾種缺陷:
隔倉(cāng)板蓖板蓖縫及出料蓖板蓖縫堵塞,嚴(yán)重影響磨機(jī)的通風(fēng)過(guò)料;
隔倉(cāng)板以中心部位通風(fēng),同等風(fēng)量時(shí),該部位風(fēng)速較高,造成大量未經(jīng)充分研磨的粗顆粒物料進(jìn)入后倉(cāng),同時(shí)在隔倉(cāng)板附近形成“低效研磨區(qū)”, 降低磨機(jī)粉磨效率;
由于隔倉(cāng)板過(guò)料能力不均衡限制,造成球料比不合理,降低了磨機(jī)的粉磨效率;
現(xiàn)行的二倉(cāng)磨,在二倉(cāng)中研磨體分布不合理,微細(xì)粉磨效率低。
FST高產(chǎn)微細(xì)水泥磨技術(shù)針對(duì)上述存在的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了以下技術(shù):
FST防堵塞蓖板,已獲得國(guó)家實(shí)用新型專(zhuān)利,專(zhuān)利號(hào):ZL201220672902.6;
FST全流通隔倉(cāng)板。特別是該隔倉(cāng)板將傳統(tǒng)的雙層隔倉(cāng)板的盲板改為防堵塞篦板,有效增加了隔倉(cāng)板的通風(fēng)面積,降低了磨內(nèi)物料通過(guò)隔倉(cāng)板時(shí)的流速。
FST防堵塞出料裝置,已獲得國(guó)家實(shí)用新型專(zhuān)利,專(zhuān)利號(hào): ZL201220638453.3
將二倉(cāng)磨改為三倉(cāng)磨機(jī),進(jìn)一步細(xì)化磨機(jī)研磨體的粉磨功能。
經(jīng)過(guò)我們對(duì)已使用該技術(shù)的廠家的實(shí)地考察,決定使用該技術(shù)進(jìn)行磨機(jī)內(nèi)部改造。
2.3.4、調(diào)整研磨體級(jí)配
改造后磨機(jī)一倉(cāng)和二倉(cāng)仍然使用鋼球?yàn)檠心ンw,在改造后的磨機(jī)三倉(cāng)使用14×16、12×14、10×12的微鍛為研磨體。
2.3.5、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題及解決措施
1)、 優(yōu)化操作工藝參數(shù)。改造后的操作參數(shù)必須按照新工藝條件進(jìn)行優(yōu)化探索。為此,我們和改造施工單位的技術(shù)人員共同努力,對(duì)輥壓機(jī)的電機(jī)電流,新選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、磨機(jī)主機(jī)電流、磨尾風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、磨尾提升機(jī)電流、研磨體裝載量等工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。
2)、針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)物料進(jìn)行大量的取樣分析,原本磨尾排風(fēng)機(jī)選出的磨內(nèi)細(xì)粉是直接入庫(kù),但改造后磨尾風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速提高,出磨水泥細(xì)度急劇變粗,對(duì)系統(tǒng)綜合樣影響嚴(yán)重,為此將此部分物料改入出磨提升機(jī)再進(jìn)磨機(jī)進(jìn)行粉磨,從而降低了選粉機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù),穩(wěn)定了成品水泥的質(zhì)量。新增的TS2500型高效分級(jí)機(jī)在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)堵料事故發(fā)生,尤其是生產(chǎn)P.C32.5,混合材水分偏高的水泥時(shí),這種現(xiàn)象更為嚴(yán)重。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算和外出考察以及技改廠家的意見(jiàn),對(duì)TS2500型高效分級(jí)機(jī)錐部管道角度由原來(lái)的50°改大為55°;另在旋風(fēng)筒收集下來(lái)的斜槽上增加一斜槽風(fēng)機(jī);選粉機(jī)粗粉入磨管道的簾式鎖風(fēng)閥由原來(lái)的兩只更換位置后改為在匯總管上一只等措施徹底解決了堵料問(wèn)題,減少了停機(jī)的次數(shù)保證了磨機(jī)的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、技改效果
技改完成后,經(jīng)過(guò)3、4、5月的調(diào)試、調(diào)整,磨機(jī)系統(tǒng)逐步穩(wěn)定提高,經(jīng)6月全月考核實(shí)現(xiàn)水泥磨機(jī)生產(chǎn)P.O42.5水泥的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為141.38t/h、工序電耗29.87 kwh/t,達(dá)到了技改目標(biāo)見(jiàn)表2。
表2:改造前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
項(xiàng) 目 |
2013年 (技改前) |
2014年6月 (技改后) |
技改前后 (增減±) |
技改前后 (增減%) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t/h) | 108.95 | 141.38 | +32.43 | +29.8% |
工序電耗(kwh/t) | 34.23 | 29.87 | -4.36 | -12.7% |
比表面積(m2/kg) | 313.3 | 325.0 | +11.7 | +3.7% |
細(xì)度(0.045mm篩篩余) | 7.4 | 4.3 | -3.1 | -41.9% |
需水量(%) | 28.2 | 29.2 | +1.0 | +3.5% |
P.O42.5水泥3天抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 26.6 | 26.1 | -0.5 | -1.88% |
P.O42.5水泥3天抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 50.1 | 50.5 | +0.4 | +0.80% |
改造前后磨機(jī)磨內(nèi)的粉磨效率有了較大的提高,改造前后的磨內(nèi)篩余曲線見(jiàn)圖3、圖4、圖5
圖3 改造前后0.08mm篩篩余對(duì)比
圖4 改造前后0.045mm篩篩余對(duì)比
圖5 改造前后比表面積對(duì)比
4、對(duì)本次技改的體會(huì)和認(rèn)識(shí)
4.1、新增半終粉磨的選粉機(jī)及循環(huán)風(fēng)機(jī)的選型、技術(shù)參數(shù)要合理。
4.2、提高磨內(nèi)粉磨效率至關(guān)重要。否則,會(huì)“對(duì)沖”半終粉磨所增加的產(chǎn)能。
4.3、要探索在新的工藝條件下系統(tǒng)工藝設(shè)備的合理工藝技術(shù)參數(shù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)化。
4.4、在輥壓機(jī)裝機(jī)功率與磨機(jī)裝機(jī)功率的比值小于0.6,特別是像胥口南方輥壓機(jī)裝機(jī)功率與磨機(jī)裝機(jī)功率的比值只有0.357的情況下,通過(guò)磨內(nèi)改造、提高粉磨效率,進(jìn)行半終粉磨改造是可以實(shí)現(xiàn)較好的增產(chǎn)節(jié)能效果的。
4.5、P.O42.5水泥質(zhì)量除需水量有所增加外,強(qiáng)度等指標(biāo)基本沒(méi)有變化。
4.6、下一步還需要進(jìn)行半終粉磨工藝條件下,進(jìn)一步降低P.O42.5水泥的需水量的探索和研究。
編輯:張敏
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